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某产品系统是九院与其它研究院合作研制的重点产品。按以往的研制流程和任务分工,产品测试的一岗(主岗)由设计师系统承担,红阳总装测试人员只能担任二岗(副岗)监督工作。
由于这次任务时间跨度长,测试试验地域多,测试岗位人员紧张,为了保证研制任务,在工厂的争取下,院里研究决定将产品测试一岗任务交给了红阳总装。
该产品系统十分复杂,仅各类测试车辆就摆了一整院子,看上去十分壮观。各个系统测试的时序安排十分严谨而紧凑,全系统对时后,完成一次系统测试的时间长达一个小时以上,每个岗位都容不得半点差错。
为了能够确保研制任务的正常开展及产品测试质量,于师傅带领大家先去设计单位学习设计技术要求和测试细则,虚心向相关设计师学习;回厂后按要求分配好各个岗位操作号手,明确职责要求和操作指令要求,对每一个口令和每一个动作都进行仔细的研究和操作演练,纠正了各种不良习惯,形成了测试指挥到操作号手的口令-接令-操作-观察-回令等新的测试岗位工作要领,同时还发现并解决了很多测试的文件、设备等问题。
当产品进行第一次全系统测试时,在各级领导和专家的注视下,于师傅沉着冷静地发出了产品配电的第一个口令,然后次第发出程序启动等一系列测试口令,各个操作号手也沉稳地操作并给出了响亮的回令,整个测试过程指挥口令清晰明确,号手操作动作准确、利索,一气呵成,测试工作圆满结束。从此测试一岗就稳稳地由红阳总装承担了下来。
小魏师傅是女装配工,有一双小巧而柔软的手,配上那身合体的工作服,显得十分精干;大乔是末修系统装配的工序长,将近一米九的大个子,手臂力道强劲。
某新产品在试验中出现了与末修系统相关的故障,但由于试验时间十分紧张,不允许将产品返厂处理,也不能将在家的产品分解处理后重新装配,只能通过将电磁阀插头重新打防松保险的方式进行处理,这样就能保证产品的交付状态符合要求。
可是,这个系统安装了各种管路和接头后,空间十分狭小,不分解产品实施打保险的要求是几乎不可能完成的任务。这时工厂组织了试验场、孝感、远安三地联合处理会议,将产品处置能否可靠实现是本次试验成败的关键进行了说明,希望总装想尽一切办法,争取完成任务。大乔工序长十分谨慎,总装无小事,他从不“打”无把握之战,表态要全力争取。小魏有些忐忑,她对舱体里的十几个电磁阀的位置相当清楚,要是两个还可能不分解状态徒手打上,若要全部都打上保险,悬!但是面对这种紧急的任务,只能全力争取,没有退路!
这一晚,小魏用她灵巧的手先将舱体里插头原来的固定物分解下来,这就耗去了将近一个小时。大乔和她商量先打最难的那一个插头保险,“啃”下了这个山头,后面的“仗”就好打了。于是小魏就先将那个插头的保险孔摸到,然后不断地尝试将保险丝送入到保险孔中,她一遍遍地试着,一个小时过后,在几乎要“崩溃”的时候,终于将保险丝穿入到电缆插头的保险孔中,然后又是一个小时才将保险丝穿入到电磁阀插头的保险孔中。后面需要将保险丝剪断并弯折,这时大乔就接着上场了。他用特别的工具伸到舱体中,不断变换着手腕,用力扭转,尝试着如何将保险丝头可靠的弯曲并窝住尖刺。就这样,他俩不停地轮换作业,在舱体内操作时,手部被零部件硌得生疼,几个回合下来,手背上都布满了一道道血色的划痕,但小魏和大乔两人却全然不顾。
两人通力合作了一个通宵,在第二天早上,终于完成了全部保险装配工作,并通过了产品相应的功能和气密试验。当这件寄托着前后方希望的产品被装上车运往试验场时,大家纷纷向小魏和大乔投来了赞许的目光。
华师傅是产品总装装配的主要操作者,他是在产品研制之初就参加到总装队伍中的骨干力量。
产品正式生产后,以往的研制过程形成的工作方式开始有点不太适应了,装配班每个小组分配一件产品进行装配,工装不够用,架车不够用,轨道不够用,吊车不够用,甚至连工艺文件也开始“抢”先“借”用,于是“等待”成为大家诟病的主要问题。
华师傅经过认真思考,认为各种资源都应当合理利用,让生产效率最大化,于是他提出建议,将产品装配工序流程重新优化,最大限度地提高装配资源利用率。车间第一时间采纳了他的建议,在集思广益后,车间将产品装配按主要流程控制节点进行分工序化,设置工序长,合理安排人力资源;在每个分工序按工艺规定配置适用本工序操作的工装和工位器具,相对固定工作场地或工作位置;按整体任务进度分配各个工序的产品装配数量和进度时限等。
在一系列的改进工作实施后,各小组间“等待”和“争抢”工装等现象得到了明显改观,生产效率得到了提升,各个工序任务完成效果十分理想,保证了产品总装的任务进度。这项改进后续还被应用到了某任务中,创造了每天完成一件产品的历史记录,圆满实现了任务目标。