离奇!设备报警电工查找不到原因,电气工程师把PLC敲打了一下,居然莫名其妙的好了!
科技
2024-11-21 10:20
湖南
值班电工李明接到通知后,带着工具包,迅速赶到了故障现场,开始对这台“生病”的机器进行全面检查。李明首先检查了机器的外部线路,确认没有短路或断路的情况。接着他打开了机器的控制箱,逐一排查各个电器元件,经过一番仔细的检查,他并没有发现任何明显的故障点。此时,PLC上指示灯的闪烁引起了小李的注意。李明发现,PLC上的故障报警灯也在持续亮着,这意味着PLC内部可能存在问题。李明尝试着重启PLC,希望通过这种方式来清除可能的故障信息或重置系统状态。然而,无论李明如何操作,报警灯依然顽固地亮着,PLC的输出指示灯也没有丝毫变化。时间一分一秒地过去,小李已经折腾了一个多小时,汗水浸湿了他的工作服。生产车间的班长也多次前来催问情况,焦急的情绪在车间里蔓延开来。万般无奈之下,李明决定求助于电气工程师张工。张工是车间里的技术权威,对于各种复杂的电气问题都有着丰富的处理经验。接到李明的求助电话后,张工迅速驱车赶来。他没有立即动手,而是先询问了李明检查的详细过程,并仔细查看了机器和PLC的状态。经过一番思考,张工决定拆开PLC的外壳,直接检查其内部的电路板和继电器。张工小心翼翼地拆下了PLC控制器模块,并仔细观察了继电器的触点状态。张工发现,其中一个继电器的触点出现了轻微的粘连现象,这很可能是导致报警灯持续亮着的原因。为了验证自己的判断,张工用工具轻轻地敲打了几下粘连的继电器触点,试图将其分离。然后,他重新装上继电器模块,并装上了PLC的外壳。当张工再次送上电源时,奇迹发生了,机器设备的报警灯熄灭了,PLC的指示灯也恢复了正常状态,生产线上的机器恢复正常运转,重新开始了有条不紊的工作。没错,是小继电器粗点有粘连,分离不清就出错,最好还是得换掉,否则还会出故障。我一般都会在pLc输出点按个中继,不是想浪费金钱,只是为了提高设备运行的可靠性。PLC控制回路没有加中继。电流稍微大点。就会出现粘连。PLC内部继电器输出电流最大大概就是6安。直流电有个特点就是小电压,大电流。我们公司一个台达PLC的输出点使用时间长了也这样,然后我把同一条件下的输出点改为三个,每月换一次[。内部继电器粘连,最好是换一个,要不就改点,要不往后还会出现这种情况。
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