何得辉是一名退伍军人,2013年从保卫处转岗到东兴铝业公司,成为一名电解工。为了获得更多技能,他主动申请到检修岗位,学习多功能机组检修。
从未接触过专业检修,何得辉对多功能机组工作原理知之甚少,只能拿着设备说明书一项一项学,遇到不明白的就查资料。在日常工作中,他格外用心地向身边的同事们学习,工作间隙主动走上前去,一面观察他们的操作,一面在心里揣摩那些蓝色线路、灰色接线盒、各处接点都有哪些作用。
多功能机组在电解厂房顶部,高温天气热气蒸腾,工作一天下来,职工们的衣服像被水洗了一样,但何得辉从不言苦,将部队的优良作风延续到工作中,如饥似渴地钻研技术。
“这个小伙子,爱看书、好钻研、能吃苦,有股子拼劲儿!”师傅们看到这个小伙子总在旁边帮忙递工具、拿材料,因此也乐意给他解答问题,顺便教他一些机电方面的知识。
“那段时间,我自学了电工学、电气控制、机械原理、液压、材料等方面的知识,为后面的工作打下了坚实基础。”从不会看图纸到弄通多功能机组所有机电操作原理,再到掌握常见电气故障处理技能,何得辉把生产现场当课堂,靠着勤奋取得了维修电工高级、钳工中级证书。
渐渐地,多功能机组出现故障,同事们首先想到的就是何得辉。只要有他在,大家心里就有了底。
2017年8月的一天,何得辉正在巡检,一台多功能机组液压站突发故障,阳极炭块无法更换,铝液抽不出来,急坏了岗位运行人员。何得辉和同事立刻爬上机组,仔细检查每一个部件,由于首次遇到此类情况,9个小时过去了,也没找到故障原因。但何得辉没有放弃,又开始反复研究,认真琢磨线路走向。他心想,早一分钟处理故障,就能减少一分钟的损失。
何得辉顺着线路一点点往下捋,终于发现了一个关键细节:液压站的某个压力传感器显示异常。他迅速调整传感器的设置,并对相关管线进行仔细检查。经过一系列调整和测试,故障被排除,机组重新启动,生产得以继续。此后,何得辉更加重视日常的维护和检查工作,制定详细的维护计划,并定期对机组进行保养。
一分辛劳,一分收获。何得辉逐渐在班组中脱颖而出,由维护工成长为维护班长。
随着净化系统设备的更新换代和设备自动化程度的不断提升,设备管理难度也逐渐加大,何得辉意识到自己需要不断更新知识和技能。他开始关注最新的设备管理理念和技术,积极参加单位组织的各类培训课程,并主动与设备供应商的技术人员交流学习。通过不断学习和实践,何得辉逐渐掌握了先进的设备管理方法,如预防性维护、状态监测和故障诊断等,并自主编撰区域内设备年度检修大纲,推进重点设备计划性检修工作,做到了隐患早发现、早处理,实现了物料输送设备故障率为零的目标,设备开动率达到100%。
“解决实际问题是我职责所在。”何得辉说,“我既是一班之长,又是一名共产党员,就必须在技术上过硬,让大家信服。”
在日常工作中,何得辉总是以身作则,带头攻坚克难,激励班组成员向前进。
他搭建的设备信息管理平台项目,被东兴铝业公司列为零故障示范区标杆进行推广;他优化改进净化新鲜氧化铝溜槽定容下料器,实现人工投料到自动控料的转变,均衡了氧化铝与烟气的配比;他发明的10kV高压电机轴承更换先进操作法,降低了人员作业安全风险,缩短了轴承更换进度,实现了高压电机从外委维修到自主维修的突破,维修成本由8万元降低至2万元左右。他带领班组成员开展的气垫式皮带回程清灰系统自动控制项目,从根本上解决了皮带回程面吸附氧化铝问题,实现上位机远程控制,飞扬逸散量每月由450公斤降低至20公斤,清扫回收时间减少约4小时,创效91.264万元,该项目获得全国发明展览会铜奖。
载誉归来,何得辉更加信心满满。他将继续在设备管理和技术创新的道路上不断探索,为企业发展贡献自己的力量。
记者:殷艺
供图:苏峰
编辑:张钰