在钻井提速方面
通过避让断层、模板化堵漏、控压降密度等措施,有效解决了漏失、水平段提速等瓶颈问题,钻井周期从原来的133天缩短至当前的84天,扭转了川南地区钻井周期长、费用高的被动局面。试验井95-1井钻井周期更是缩短至80天,刷新该地区水平段钻井新纪录。今年前10个月,这个区块累计进尺11万米。
在压裂降投方面
始终坚持“压准先行”原则,加大钻压转换环节管控力度,压准时间始终控制在15天以内,优于周边区域。实施技术创效,由原来的适液多砂向加够加好转变,持续落实井控储量压裂规模,累计减少单井投入约40万元。
在建设加速方面
采用“标准化设计+橇装化施工”的建设模式、“工厂化预制+模块化建设”的组合措施,有效带动效益建产目标早日实现。对比传统施工模式,建设周期缩短30%。在试采期,临时流程高效组织投产不仅加快了投产速度,还大幅减少了排液阶段产量损失。
在零散气回收方面
组合应用高低压设备,回收时率由最初的46%提升至91%,单井回收气量由原来的70万立方米提升至120万立方米。持续优化LNG场站建设节奏,投产时间再提前22天。今年前10个月,组织完成7座LNG、CNG场站建设,日产能力由原来的30万立方米提升至60万立方米;累计回收天然气1.4亿立方米。
在措施增产方面
针对不同生产阶段,采取不同措施实现增产。高压期疏通井筒,通过连油通井解除井筒砂桥情况,使其流动能力再提高,延长高压自喷期;中压期快速完井,及时带压下油管,6口井平均日压降减缓0.03兆帕,水气比上升,携液能力提高,保障了井筒完整性;低压期措施稳产,累计实施泡排5口井,油套压差下降26%。今年前10个月,累计增产天然气900万立方米。
终审 | 刘丽华
复审 | 陈文超
初审 | 白晶