节能降耗的创新实践与效果
随着社会对节能环保意识的提高,众多工业企业都在探索降低能耗、减少资源浪费的途径。河北荣信钢铁有限公司炼钢厂在此背景下,通过实施一系列的节能降耗措施,不仅取得了显著的成效,还在业内创下了佳绩。下面重点介绍炼钢厂在结晶器回水至锅炉池方面的创新实践及其所带来的积极效果。
一
现状分析
二
创新实践
在炼钢厂荣立江经过深入研究后,发现通过改变水循环系统的方式,可以将结晶器一部分回水直接引入锅炉池。这一创新实践不仅取消了原来需要注入的软水,还使得锅炉池水温得以直接上升。这一改变对炼钢过程中的多个环节产生了积极影响。
1、保护烟道:锅炉池水温的上升有助于减少烟道内的结垢和积灰,从而对烟道起到了一定的保护作用。这不仅延长了烟道的使用寿命,还减少了因清理烟道而产生的额外能耗。
2、增加蒸汽回收:水温上升后,锅炉的蒸发效率提高,产生的蒸汽量也相应增加。这为炼钢过程中的蒸汽回收提供了更多的可能性,进一步提高了能源的利用效率。
3、优化结晶器降温方式:通过增加结晶器注入的软水量,有效降低了结晶器的水温。这一改变不仅有助于保护结晶器,还为后续的炼钢工序创造了更好的条件。
4、降低电耗:由于水温上升,蒸发冷却系统的运行效率提高,可以停用几组风扇。这一措施有效降低了电耗,进一步体现了节能降耗的效果。
二
实施效果
自实施这一创新实践以来,炼钢厂取得了显著的节能降耗效果。
1、节约水资源:取消了原需要注入的软水,直接回用结晶器水,实现了水资源的循环利用,有效减轻了炼钢过程中的水消耗。
2、降低能耗:通过优化水循环系统、提高蒸发冷却系统的运行效率等措施,显著降低了炼钢过程中的能耗。
3、延长设备寿命:水温的稳定和烟道的保护延长了相关设备的使用寿命,减少了因设备维修和更换而产生的成本。
4、环保效益:节能降耗的实施有助于减少碳排放,为企业的可持续发展和社会的绿色发展做出了积极贡献。
未来,炼钢厂将继续探索更多的节能降耗措施,为钢铁行业的可持续发展做出更大的贡献。
来源: 河北鑫达集团