集众智搬走“两座大山”,连铸生产“跑”进快车道

企业   财经   2025-01-14 18:05   江西  



2024年,厚板事业部连铸作业区紧紧围绕 “降本增效” 这一关键目标,盯住漏钢和热送率两个难点,汇聚众智攻难关,连铸生产各项指标取得明显进步。






多措并举,攻克漏钢“老大难”




2024年,厚板事业部连铸作业区针对方坯漏钢问题,在制度、操作、工艺、设备以及二冷喷嘴等关键环节展开深度攻关。使方坯漏钢率从以往的月均2.02次/万吨,下降至0.65次/万吨,降幅高达67.82%,实现了关键技术领域的重大突破。

漏钢作为方坯生产中的老大难问题,不仅影响铸机的正常作业率、降低钢水收得率,还会导致二冷系统状况的恶化,影响铸机精度和铸坯的内部质量。

连铸作业区对此组建专业攻关小组,针对漏钢问题精心制定了详尽的标准化操作要求,并聚焦结晶器工艺参数与喷嘴选型进行优化调整。此外还充分利用检修契机,全力恢复铸机精度与二冷系统,多管齐下降低漏钢率。

与此同时,连铸作业区还邀请专业技术人员“把脉会诊”,深挖细究出管理、工艺、设备问题共10项,按照 “四定” 原则快马加鞭落实整改。从去年7月开始,方坯漏钢率逐月下降,其中原占比70%左右的角裂漏钢更是实现零的突破,预计全年降本增效可达30万元左右。





优化改造,提升热送热装率





今年,连铸作业区大胆革新,对方坯连铸机热送二传动系统进行优化改造,将原有悬挂式减速电机改为卧式减速电机并增加了万向联轴器,此举有效提高了方坯连铸机热送率。

在谈及这一改造,技术员胡家强感慨道:“以往方坯连铸机热送二传动系统一直沿用悬挂式减速电机,频繁的故障造成热送率大打折扣,维护成本也相应增加。”面对这一棘手问题,作业区召集技术骨干集思广益,决定将原有的悬挂式减速电机改造为卧式减速电机。”

这一改造方案落地实施后,效果立竿见影。改造后的方坯连铸机热送系统稳定性大幅提升,故障率直线下降,热送率稳稳地维持在高位。

此次改造还引发了一系列 “连锁反应”,带来诸多利好:一方面改造后使得前道备件得以统一,优化了现场备件储备,降低了备件管理成本:另一方面,卧式减速电机的基础更加稳定,有效解决了润滑油的跑冒滴漏问题,改善了现场环境,减少了油品浪费,为生产的高效稳定提供了可靠支撑。

文图:黄功卓 通讯员 邹丽菁 陈雅雯
编辑:晏妍
校对:张名海 康怡
出品:新钢集团党委宣传部

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