检查液压系统故障,能不能有一套逻辑?

文摘   2024-11-18 08:53   上海  


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又到了 “液压故障大作战” 的专题时间。相信很多朋友在维修液压设备时,完全是是根据以往经验,来到客户现场就是一通拆,来查找故障点,但往往这种方法的效果不尽人意,费时费力,还经常找不到故障点!

今天,我们将一同跟踪一个液压系统故障问题的详细分析过程,看看咱们维修液压设备,是不是也可以有一套逻辑在里面!



一、故障案例概述

首先,让我们来看一下某公司的液压油路系统图。

(大家仔细看看这个原理图,看看能不能找出问题)

  1. 油箱;2. 滤油器;3. 液压泵;4. 溢流阀;5. 精过滤器;6. 安全阀;7. 推杆缸换向阀;8. 锁紧缸换向阀;9. 过载阀;10. 补油单向阀;11. 锁紧缸;12. 推杆缸;13. 压力表;14. 高压软管;15. 快速接头;另外:A,B为预设测试点;C,D为回油接头


某公司主要从事电缆生产业务。在一次生产过程中,突发了严重的状况 —— 上密封部件完全不动作了。这使得管道内的高压、高温气体无法得到有效密封,进而导致整条生产线被迫停止运行,情况十分紧急。维修人员迅速抵达现场,经过初步观察判断,问题出在锁紧杆缸(11)没动作上。

确定问题点后,需要立即采取一系列措施。首先,为了确保人员安全,必须立即关停给管道里供应高温、高压气体的阀门,并将管道内已有的气体彻底排干净,防止烫伤事故的发生。安全始终是第一位的。其次,为了保证产品质量,要同时停止电缆导体继续往挤出机送线,避免有质量问题的产品产出。



二、故障诊断步骤

接下来,开始按照以下步骤对液压系统的故障进行排除。

步骤 1:首先在图中的 A 或 B 处接上一个压力表。当将手动换向阀 8 推向收杆方向时,压力表显示的压力值应等于安全阀调定压力。此时,仔细观察推杆是否动作。如果压力已经达到了规定值,但是油缸却不动作,那么故障很可能存在于锁紧缸内部。而如果压力表显示的压力值低于安全阀调定压力或者非常小,那就说明故障可能出现在系统的更前端位置。

步骤 2:拆开安全溢流阀的回油管接头,观察是否有回油流出。如果回油量较大或者能够听到溢流阀开启的声音,那就表明溢流阀可能失灵或者压力调整螺钉出现了松动。反之,如果没有回油,那么故障可能在系统更靠前的位置。

步骤 3:拆开手动换向阀的回油管接头,观察是否有大量回油。如果有大量回油,说明换向阀磨损严重,内部密封已经失灵。如果没有回油,故障则可能在推杆缸内部。

步骤 4:如果前面的检查都没有发现问题,那么故障很可能在推杆缸内部。因为推杆缸仍可动作,所以可以排除液压泵和主溢流阀的故障。

步骤 5:如果全系统都不能动作,就需要进一步向前检查。拆开主溢流阀的回油接头,观察是否有回油流出。如果回油量较大,可能是溢流阀失灵或者调定压力变低。如果不是溢流阀的故障,那么可能是液压泵出现了问题,需要进一步对液压泵进行检测。

步骤 6:查看以往的维修记录时,发现锁紧杆缸曾拆下来进行过维修,并且更换过活塞密封圈。于是,维修人员拆开锁紧杆缸,对活塞、缸内壁以及相关油路进行仔细检查,结果发现活塞密封圈出现了破损。在立刻更换密封圈后,故障得以成功排除。



三、总结

这个维修案例从结果来看,并不算是特别复杂和离奇。然而,我们真正关注的是整个维修过程中的分析逻辑。首先,在液压系统出现紧急故障时,相关人员一定要保持冷静,通过观察、感觉和听觉等方式,结合对工作原理和工艺流程的深入了解,有条不紊地进行故障分析排除。

在这次维修过程中,整个分析逻辑呈现出一个由外向内、由表及里的逐步故障诊断流程。先是从最直观的故障现象(即推杆是否动作)开始,逐步深入到系统内部,直至准确找到故障原因并进行有效修复。还有一点需要强调的是,在故障排查过程中,应遵循从简单到复杂的原则。也就是说,先检查那些简单的、不用拆卸的点,然后再关注复杂的、需要进行拆装的点。最后,要再次强调,现场工作人员及维修人员应熟知设备的维修过程、记录及台账,并定期对设备进行全面、仔细的保养和维护,以最大程度地预防故障的发生。希望这个案例能够给大家带来一些有益的启发。

参考:工艺与装备 液压系统故障的处理,刘志东

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