“今天的主要任务是更换FXD3-J0251动力车第三轴轮对装置和驱动装置(以下简称轮驱),大家清点好工具,准备开始作业。”10月16日上午,攀枝花南客车技术整备所临修库K2道旁传来西昌机务段整备车间副主任田智伟的声音。
由于机车长时间在线上奔走,受各种因素的影响,机车轮驱极易发生磨耗,技术参数出现偏差,严重时会发生失圆、偏磨、踏面剥离等病害,不仅危及行车安全,异常轮轨接触引发的噪声和振动还会影响乘客的乘坐舒适度,所以近限就要更换维修。
和汽车轮子有所不同,机车轮驱是轮子和电机、轴箱、轴承等部件组装在一起的大模块,加在一起有近7吨多重,要拆了又装,并不是一件容易的事,仅作业工具就准备了千斤顶、吊索具、电工扳手、撬棍等50多种。
早上10时30分,点名分工、无动力设置、上台对位、检查工具和耗材结束后,由分管副段长盯控,技术科、质量检查验收室、整备车间的相关负责人,以及成都车辆段攀南运用车间负责人、厂家专业人员在内的20余人按照更换方案开始了紧张有序的作业。
“大家作业的时候一定要听警示铃声,注意生产安全。”这是动车组动力车第一次在攀枝花南客车技术整备所进行落轮作业,也是职工第一次经历,现场安全员王建华一边给他们介绍落轮设备的操作规程,一边强调落轮作业的要求和安全注意事项。
落轮坑作业空间狭窄,仅有7平米左右,至多能保留3、4人在内作业,其他人在两旁辅助作业。这就需要“坑内”作业人员练就一身“缩骨功”,才能小心翼翼地在坑内挪动身体。不一会,大家被汗水浸透的作业服就与皮肤粘连在一起,脸上和身上布满了油污。
“师傅,扳手递我一下。”
“给你,一定要注意安全。”
作业现场,电工扳手刚劲有力的声音和作业人员的呼唤应答声交织在一起,热烈而有序。中午13时许,随着最后一颗螺栓被拧出,轮驱被顺利拆下并推出。
田智伟介绍道,“拆卸工作并不难,真正有难度的是安装工作。根据规定,每组轮驱与周围其他部件配合的间隙都有十分严格的技术标准。如果位置不对齐,就会导致车轮无法安装,所以一定要非常细心。”
晚上19时,经过8个多小时的奋战,换上“新鞋”的动力车接受了来自工班长、质检员、技术员、验收员等的一系列的检查后,被缓缓拉出临修库,并计划于10月18日当天进行试运。
“我们车间担负着成都、攀枝花2个方向货运机车和16组动力集中型动车组动力车的检修任务,责任非常重大,一点儿也马虎不得。作为机务检修人员,我们要让每一台机车和每一列动车组都安全出库,让每一名旅客都平平安安到达目的地,每一趟货物都顺顺利利到站。”职工王梦凯擦着头上的汗珠笑道。
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文字:赵倍
图片:徐静、彭嘉欧
编辑:张远萍
审核:李朔 钟诗宁
签发:周斌
发布:西昌机务段融媒体工作室