随着“双碳”目标的逐步推进,废钢电弧炉工艺在钢铁行业的应用日益广泛。电弧炉在全废钢生产流程中具备较高的环保效益,是实现钢铁工业低碳化的重要方向。然而,在全废钢生产中,钢水中的氮含量、电耗以及冶炼周期的控制,尤其是氮含量的控制,仍然是实现绿色高效电弧炉冶炼的关键。
传统电弧炉喷吹工艺常采用N₂或压缩空气作为载气,但这类载气易增加钢水吸氮量,影响钢水的纯净度。同时,常规Ar气底吹的脱氮能力有限,无法有效满足生产低氮高品质钢种的要求。这些问题成为阻碍全废钢电弧炉工艺广泛应用的瓶颈。
最近,北京科技大学魏光升教授及其团队通过采用CO₂喷吹工艺,优化了1 t量子电弧炉的喷吹技术。CO₂替代了传统喷吹工艺的N₂载气,并结合Ar+CO₂的动态混合底吹工艺,旨在降低电弧炉出钢的氮含量,同时优化冶炼电耗、周期及碳排放等性能指标。通过多炉次的工业实验,魏光升教授团队验证了该工艺在冶炼中的优越性,为全废钢电弧炉的绿色高效发展提供了新思路。
相关研究成果以“115t量子电弧炉CO2喷吹工艺的影响研究”为题目发表于《炼钢》期刊2023年第39卷第6期。论文作者为:李层, 李欣, 魏光升*, 朱荣, 李挺, 孟令辉。
该论文的主要研究结果与结论如下:
采用CO₂喷吹工艺后,钢水出钢的氮质量分数减少了30.6×10⁻⁶,达到(40~60)×10⁻⁶,满足低氮钢种的生产要求;
冶炼电耗由315.6 kWh/t降低至310.0 kWh/t,减少了5.6 kWh/t;
冶炼周期缩短了3.2分钟,由43.6分钟缩短至40.4分钟;
钢水的碳氧积由0.00332减少至0.00288,降低了4.4×10⁻⁴;
炉渣中FeO含量降低了4.5个百分点,由28.45%降低至23.95%;
CO₂喷吹工艺使吨钢碳排放量降低8.4%,由467.1 kg/t减少至427.9 kg/t。
论文中的主要图片和表格如下:
图1. 电弧炉喷吹碳粉原理图
图2. Ar-CO₂混合底吹原理图
图3. CO₂喷吹工艺示意图
图4. 量子电弧炉底吹孔位置分布
图5. 使用CO₂工艺前后出钢氮含量散点分布
图6. 使用CO₂喷吹工艺前后冶炼电耗、周期对比
图7. 不同搅拌条件下电弧炉熔池中碳氧关系比较
图8. 改进喷吹工艺前后物料平衡图
图9. 改进喷吹工艺前后能量收支图
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