事故案例分享: 一次违章操作导致汽轮机转子永久性弯曲的事故分析

职场   2025-01-19 12:01   新疆  

      【简述】2003年7月20日,某厂一台300MW机组,在备用后热态启动过程中,因人员违章操作,致使汽轮机高中压转子产生永久性弯曲,被迫停运20余天,进行直轴处理。
  【事故经过】

   
  7月20日16:00,荷潭Ⅱ线24#杆塔移位工作结束,按中调命令,值长申某通知各专业2#机组准备开机。时#2机高中压内缸外上壁温度363.5℃,外下壁温度346.3℃,内壁上下温度测点已损坏(汽轮机禁止启动条件之一);中压第一级出口上壁温356.21℃,{由以上参数可以判断机组为热态启动状态}下壁温测点已损坏{汽轮机禁止启动条件之一};高中压胀差-1.78mm。(此时负胀差已经比较大了)机长朱某于16:20通知主值宋某向#2机辅汽联箱送汽。

     16:45锅炉点火。
     17:40宋某开高、中、低压轴封进汽门暖管。
     18:02宋某开大轴封进汽门向低压轴封送汽,操作中因接机长对讲机通知“送完轴封后配合检修人员处理右侧循环水出水门并检查真空泵组”,
宋某即去汽机零米层调整循环水出水门,忘记了向高中压轴封送汽。(事故隐患已经埋下)
   18:02左右,机长朱某启动真空泵抽真空。

   18:32左右,宋某在用餐时才想起高中压轴封未送汽,马上报告机长朱某,朱告吃完晚饭马上去送。此时发电一部副主任黄某发现机组负胀差增大,即询问朱某轴封送汽情况,朱回告高中压轴封还未送汽,黄下令宋某到现场将高中压轴封送汽。(热态启动轴封如果先抽真空会导致冷汽进入汽缸内,对转子和汽缸造成骤冷,转子快速收收缩,机组负胀差增大)
    20:51宋某按机组热启动状态进行冲转条件确认:高中压内缸外上壁温度338.21℃,过热汽压力5.17MPa,炉侧过热汽温度455℃,高中压胀差-2.25mm,高中压缸膨胀15.6/15.7mm,转子晃度0.028mm,凝汽器真空-87.1kPa,油温36.5℃
(润滑油温度不满足热态启机38-42摄氏度要求)并报告机长、值长。(事故后查看自动记录曲线:机前过热器左侧温度307.43℃,右侧温度350.4℃;再热器左侧温度204.45℃,右侧温度214.72℃;中压第一级出口上壁温度335.56℃。)

    21:13值长申某命令冲转,机长朱某安排副机长张某在集控室指挥,自己去机头就地检查。宋某进行机组启动操作,并设定目标转速500rpm,升速率100rpm/min。(热态启机升速率应为200rpm/min)转速升至500rpm,朱某就地打闸一次,检查机组无异常后告宋某。
    21:18宋某挂闸进行第二次升速,设定目标转速3000rpm,升速率300rpm/min。

    21:22转速升至1138rpm,宋某发现#2轴振X方向达190μm,#2瓦振达70μm,检查顶轴油泵已停。转至振动画面时,#2轴振X方向达225μm。(中速前振动突升到200um应打闸处理)

    21:23转速升至1308rpm时,振动保护跳机,SOE首出为“瓦振大”,在降速过程中因振动上升,立即破坏真空紧急停机。
    21:41机组转速到零,投入盘车运行。生产副总经理及副总工程师等迅速赶到现场,与有关技术人员研究分析后认为转子存在热弯曲,决定连续盘车4小时后再开机。

   21日至23日,经与厂家及湖南电力试验研究所有关专家讨论后,试开机4次并在中低压转子对轮上加平衡块499克,均未获成功。判断为转子永久性弯曲,决定开缸检查。
   
8月3日开缸检查,发现高中压中间汽封梳齿局部轻度磨损,高中压转子弯曲250μm,#2瓦轻微研磨。经直轴处理后。

     8月16日20:58,#2机组启动正常,

     17日2:00带满负荷300MW运行正常。

【事故原因】
    1.
运行人员违章操作。运行人员在机组热态开机时,违反《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第10.1.3.6条中“机组热态启动投轴封汽时,就确认盘车装置运行正常,先由轴封送汽,后抽真空。”的规定,高中压轴封送汽滞后于抽真空时间近30分钟,致使冷气沿高中压转子轴封处进入汽轮机,转子受到局部冷却,是导致发生转子弯曲的直接原因。
    2.机组冲转参数选择不合理。冲转时主蒸汽温度与热态开机要求不匹配,不仅未达到《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第10.1.2.4条中“
主蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度50℃,但不超过额定蒸汽温度”的要求,冲转时主蒸汽温度左侧307.43℃、右侧350.4℃,而高中压内缸外上壁温度为338.21℃,启动时出现了负温差,是导致转子弯曲增大的重要原因。

    3.振动发现不及时,处理不果断,存在侥幸心理。振动测量、监视不及时,未能严格执行《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》第10.1.4.1条“机组启动过程中,在中速暖机之前,轴承振动超过0.03mm”。和第10.1.4.2条“机组启动过程中,通过临界转速时,轴承振动超过0.10mm或轴振动超过0.26mm立即打闸停机,严禁强行通过临界转速或降速暖机。”的相关规定,机组在启动过程中已出现异常振动,没有及时采取措施予以消除,直至SOE“瓦振大”保护动作停机,惰走过程中没有采取破坏真空缩短惰走时间的果断措施
。停机后在未查明原因采取措施的前提下多次开机,致使高中压转子产生永久性弯曲。    

      4. 管理不到位,未形成“严、细、实”的管理作风。管理不严,规章制度流于形式。管理人员对安全生产没有树立“关口前移,靠前把关”的思想,导致现场混乱,运行人员责任心不强,当主值宋某发现高中压轴封未送汽时,马上报告机长朱某,朱某不是立即采取送轴封的措施,而是告吃完晚饭才去送。没有紧迫感,更没有意识到未及时送轴封的危害性,拖延了送轴封的时间。
启动过程中,协调不力,操作随意,习惯性违章{这一条比较官方,但也透露出运行人员对于开机过程中的风险点把控不到位,责任心缺失,}

    5. 参数测点布局不合理,消缺不及时。
如主蒸汽温度测点、转子晃度表测量点布置不合理,高中压缸内壁上、下温度测点损坏;中压缸第一级出口下壁温测点损坏。使运行人员失去了有效的监视手段。给事故的发生埋下了祸根。

【防范措施】
     1.严格管理,养成“严、细、实”的工作作风。重大操作管理人员不仅要到位,更要履行职责,“靠前把关”;坚持四个“凡事”(凡事有人负责,凡事有人监督,凡事有章可循,凡事有据可查),及时发现、制止违章违规行为。
     2.重视“非计划停运”。要从管理的高度重视非计划停运,深刻认识到非计划停运不仅给集团公司带来经济损失,还给集团公司的声誉带来了不良影响。
    3.杜绝习惯性违章行为。按照《运行规程》和《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》进行操作,规范“两票”内容,实施危险点分析预控,将规章制度落到实处。
   4.提高运行人员的综合素质。特别是提高班组长(机长)、主值的遵章守纪意识、管理能力和操作技能,消除盲目乐观思想,要严肃认真对待每一项操作,使安全生产始终在控、可控。
    5.加强缺陷管理,积极消除缺陷。对设备缺陷要积极创造条件予以消除,保证设备能够健康运行。对暂时无法消除的缺陷,要制定针对性的防范措施,并具有可操作性,以防止事故的发生、扩大。


      小编点评:  本次事故造成的后果是严重的,但从经过来看,这样一起事故完全是一起人为责任事故事故,是完全可以避免发生的,但是却发生了,带给我们的思考是深刻的,其主要原因上面已经具体分析明确,还有一点,就是在汽缸温度测点这些主要表计损坏达到汽轮机禁止启动条件仍然启动,这就说明在管理方面也是一原因的。另在启动前没有详细确认冲前参数,反应出在是对运规执行不严格,操作过程中充满了随意性,多种因素的共同作用最终导致了转子永久性弯曲的事故出现,本次事件非常值得认真学习总结和反思。


      本事故分享来自于网络,其目的在于交流学习,提高我们对于机组运行及启停的安全操作的认识。红色字体为小编个人观点,仅供参考,谢谢。

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