汽机专业100个现场操作汇总及经验总结(下)

职场   2025-01-18 06:08   新疆  

51、凝汽器放空门误操作

【事件经过】某次启机中,发现真空偏低,经排查发现凝汽器汽侧放空气门,被当做水侧放空气门误开。

【总结提醒】对系统不熟悉造成误操作。

52、切换凝泵后忘投联锁 

【事件经过】做完凝泵切换工作后,联锁未投,凝泵失去备用。

【总结提醒】定期工作后,注意投联锁。

 53、启真空泵未监视水位

【事件经过】启动真空泵后,对真空泵水位未监视到位,汽水分离器水位降至 0,导致汽水分离器温度过高,机组真空下降。

【总结提醒】启真空泵后,多关注真空泵汽水分离器水位,待稳定后方能离开。

 54、补氢结束后阀门误操作

【事件经过】补氢结束后,0M 母管总门没关,排污门误开,导致氢站母管 压力下降。

【总结提醒】因排污门误开,氢站母管总门没关,导致一直处于漏氢状态, 说明工作不严谨。

55、倒油操作未监视到位引起溢流 

【事件经过】在进行净油室倒油至主油箱操作时,在启动润滑油输送泵后, 未实时监视就地油位计指示,交接班期间也未重点进行交接,导致交接班期间主 油箱满油溢流至地面。

【总结提醒】进行任何倒油操作时,应实时监视几个油箱的油位变化,操作 前应确认就地油位计及盘前油位计测点均正常,交接班期间也应交接清楚。

56、凝输泵阀门开度匹配不合理

【事件经过】机组检修后,凝补水系统恢复时,初期系统用户较少,凝补泵启动后,泵出口门开度过大,再循环开度较小,导致凝补水压力较大,对管道冲击,易造成系统漏水。及时发现后,逐渐关小出口门,开大再循环,稳定泵电流, 保证合适出力。


【总结提醒】系统恢复初期,用户较少,就地与盘前加强联系,缓慢对泵出 口门和再循环门进行操作,保证两个门合适的开度,稳定出力。

57、停运真空泵前未关入口门 

【事件经过】进行真空泵切换时,停运真空泵时,未先关入口气动门。

【总结提醒】注意危险点控制,保证入口门关闭后,再进行停运操作。

58、除氧器上水时监视不力导致清洁水箱满水

【事件经过】机组停运后启动,进行除氧器上水过程中,在除氧器上水至正常水位后,由于凝水管道上的电动门关闭不严,除氧器水位持续上升。水位高至 溢流门开启,除氧器溢流至清洁水箱,致使清洁水箱满水。

【总结提醒】首先应加强对重点参数的监视,其次再遇到类似的情况可以考 虑将凝结水泵停运,保证除氧器水位在正常范围之内。

59、调整氢温后忘投调门自动 

【事件经过】因氢温低,解除氢冷器主路调门自动,就地关旁路门,因进行别的操作,忘记主路调门投自动,导致氢温上升较高,虽未造成后果,但较危险。

【总结提醒】在进行一项操作时,要做到有始有终,尽量避免在中途进行其 它工作。

60、精处理投运中误关旁路门 

【事件经过】精处理投运过程中误关精处理旁路门。

【总结提醒】集控操作一定要等化学通知,否则会造成凝水断水,可能会跳

机。

61、启开式泵前未排气 

【事件经过】开式泵检修后试转,泵内未充满水就启动, 振动较大才想起 泵未充水放空气,马上停泵。

【总结提醒】设备检修后启动要做全面检查,避免损坏设备。

 62、恢复系统时疏水未全部关闭

【事件经过】投供热时,暖管结束关疏水门,自认为关闭到位所有疏水门, 但地坑内仍有大量热气冒出,后仔细对照系统图发现,汽机房 12.6m 热再有一路疏水没有关闭。

【总结提醒】操作时要按票对照系统图规范操作。

 63、降负荷未及时调整引起凝水压力低

【事件经过】降负荷时,只关注汽温的变化调整,没有密切的监视凝水压力, 导致凝水压力低。

【总结提醒】监盘时要综合考虑升、降负荷所带来的影响,及时调整。

 64、就地操作走错间隔

【事件经过】相邻两台机组,一台运行,一台调试,调试机组准备试用电泵, 运行就地操作人员由于走错设备间隔,误将运行机组设备当做调试机组设备看待,就地汇报检查完毕,待远方操作人员将设备启动,就地人员还是汇报未启, 远方操作人员要求确认设备,这才发现走错间隔。

【总结提醒】1、操作前,应及时询问了解清楚应起设备再去操作,不能凭 老经验,防止误操作。2、在两台机组一台运行,一台调试时,尽量安排本机人 员操作,防止思想上、行为上误入间隔。3、远方操作人员和就地操作人员一定 要相互提醒,核实确认好设备再进行操作。

65、闭式水补水期间进行其他操作

【事件经过】一期闭式水箱补水时,就地操作人员正在补水,由于水位上升较慢,又有其它巡检操作任务,就先去忙其他操作,思想上感觉操作回来后不会耽误关闭补水门,由于时间上又没有把握好,等其它操作任务完成后再来关补水门时,已造成闭式水箱水位过高并溢流,机房内地面水流成河并严重威胁 MCC 开关柜:箱内压力过高并使水箱箱壁部分变形。

【总结提醒】1、操作人员应杜绝麻痹思想,侥幸心理操作。2、巡检操作人 员就地有多项操作任务时,一定不能多项工作同时进行,要求逐项进行,有序操 作。

66、切换排烟风机未开出口门 

【事件经过】主机排油烟风机定期切换,启#32 排油烟风机正常,停#31 排油烟风机,就地检查人员未查看#32 排油烟风机出口门状态,汇报设备正常结束工 作,实际#32 排油烟风机出口门在关闭状态,后接班人员检查后开启。

【总结提醒】1、设备定期切换启、停设备前后都应仔细检查,工作中不能 想当然。

67、开式水滤网旁路门误关 

【事件经过】监盘发现#4 机组主机润滑油温度上升较快,立即就地检查,发现#42 开式水滤网旁路门关闭,开启#42 开式水滤网旁路门正常。

【总结提醒】1、#42 开式水滤网进口门故障长期无法打开,就地无提示造 成巡检人员设备倒至正常运行方式时,开启该门只是阀门开度显示全开,实际在 关闭状态。2、巡检巡视发现疑问先汇报主值再操作。

68、补水操作时走错机组 

【事件经过】#4 机夜班主值监盘发现补水箱液位低,要求巡检就地检查液 位并将补水箱补水门打开,巡检为#3 机巡检,就地错误操作#3 机补水门,造成#4 机补水箱未进水。

【总结提醒】1、操作时切记按命令操作,防止误操作。2、不是本机巡检操 作前切记多次询问操作指令后在去操作

69、破坏真空时走错机组 

【事件经过】从#3 机调至#4 机工作不久,#4 机停机操作,奉命开#4 真空破 坏门,习惯性的出门往#3 机跑,至#3 机真空破坏们前,听到机声响大感觉不太 对,仔细一想才明白过来,差点误开#3 机真空破坏门。

【总结提醒】1、重大操作要二人操作;2、操作前要看清楚标牌,确认操作 设备正确。

70、开式泵排气不彻底 

【事件经过】启机启开式水泵时,开放空气门后,空气未放完,导致开式水 泵跳闸。

【总结提醒】启动水泵前充分放空气,操作不能过急。

71、小机操作中误关排汽蝶阀 

【事件经过】机组启机中没有考虑自身精力,主动提前八小时加班。到下午接班后感觉自身精力很不好,晚上九点左右在冲第二台小机至 1800rpm 后开启小机疏水回收时,错将排汽蝶阀误关,造成该台小机排汽压力高跳闸。

【总结提醒】小机跳闸影响了起机的节点。事故给我印象非常深刻,首先下 班休息时要好好休息保持一个良好的精力和饱满的精神状态。另外在机组的各项 操作中,操作之前要有操作思路,核对要操作的设备,严格按照操作票执行。

72、高加水位调节幅度大导致高加水位大幅波动 

【事件经过】快速涨负荷时,高低加水位变化较大,甚至引起高低加的解列。#532 高加水位在机组快速升负荷时水位较高,当时快速开启事故疏水门,水位下来后,又将#532 高加事故疏水门快速从 100%关至 0。造成#532 高加水位又快 速上升。

【总结提醒】在开启高加事故疏水后,水位下降后要逐步关小高加的事故疏 水门,以防高加水位再次上升较高引起解列。

73、调节主机油温旁路门幅度大导致油温大幅波动

【事件经过】主机油温高,开冷油器旁路时,操作幅度过大,导致油温大幅 波动。

【总结提醒】操作缓慢,与集控盘前保持联系。

 74、蝶阀操作中用力过大损坏阀体

【事件经过】开式水滤网前手动门是蝶阀,由于不常操作,阀门关起来比较费劲,在用阀门棒操作的时候由于不太容易把握好力度,用力过猛导至阀门外壳 裂开。

【总结提醒】正常情况下,手动蝶阀只需用手就能关闭,不需要阀门把,即 使锈蚀的蝶阀用阀门把操作时也应把握好力度。

75、顶轴油泵未停运即停电 

【事件经过】停机期间,1 号顶轴油泵检修需停电,在去保安段 MCC 停电时,在泵还未停转的时候,直接将电源拉出。

【总结提醒】典型的未按操作票步骤操作,如果是 6kV 设备就是带电操作, 将造成人身设备伤害。

76、启机前阀门恢复不彻底 

【事件经过】启机前机组上水前检查过程中,炉侧阀门未开全。取样门只开了 一部分,还有部分取样门未打开。及时发现未造成后果。

【总结提醒】工作要仔细,对不熟悉的工作要及时请教或者找老师傅带着干 一次。

77、输错除氧器调门指令导致备用凝泵联启 

【事件经过】本想操作除氧器上水调门,将调门指令设定为100,却误将凝泵变频控制手操器中的除氧器水位设定为 100,变频凝泵出力直线下降,备用凝 泵联启。


【总结提醒】要熟悉画面,任何操作都必须谨慎小心。

78、定冷水补水时走错机组

【事件经过】#3 机定冷水水位低,进行定冷水补水,错走至停机的#4 机。

【总结提醒】进行操作前看清机组号和阀门标志牌。 

79、切换轴加风机时未开出口门

【事件经过】做设备定期试验轴加风机切换试验,忘开运行轴加风机出口手动门。

【总结提醒】操作时加强对系统和设备检查,防止操作不到位。

 80、调整定冷水温时操作幅度大导致水温快速下降

【事件经过】定冷水温高,去就地调整时没有和盘前联系,操作幅度较大, 导致定冷水温快速下降。

【总结提醒】操作时应加强与盘前的联系,不要盲目操作。

 81、定冷水补水时开错阀门

【事件经过】#4 机停机期间,定冷水水位低,补水时由于经验的作用,总是习惯的把补水总门打开就可以了,但是有一次打开总门后补水补了 5 分钟,水 位涨的很慢,于是就沿着管路查了一下,原来是补水走的旁路,旁路手动门未开 全。

【总结提醒】通过这次操作,我认为工作不能靠经验蛮干,设备工况和实际 情况会变,不能想当然。

82、标识牌挂反致错误操作 

【事件经过】启机时,执行给水系统检查操作卡时,直接按照就地标识牌指 示操作,因一高加汽侧放水与水侧放水门标识牌挂反,导致高加水侧放水门没有 关闭,在锅炉进行上水时跑水。

【总结提醒】在进行现场操作时,重要阀门操作一定要检查仔细,确认标识 牌显示正确。

83、开高加危疏时未开立管减温水 

【事件经过】投#50 高加时,危疏开启后未及时开启立管减温水,导致系统立管 B 温度达到 110 度。

【总结提醒】投高加时及时开启立管减温水。

 84、误开放水门导致淹没疏水泵

【事件经过】在对汽机 0 米疏水扩容器排水时,直接将底部放水电动门开启, 将扩容器底部的两台疏水泵淹没,水位降低后,测绝缘正常。

【总结提醒】此次事件因操作人员对于电动门缺乏了解,不清楚不能中停, 盲目操作。总结经验,在进行类似操作时,应与就地人员保持联系,相互监督。

85、隔离凝泵时,工单隔离措施不全面 

【事件经过】许可工作票凝泵检修工作时,只按照工作票内容执行相关安措, 没有对凝泵入口手动门进行手紧,导致凝泵检修时,漏真空。

【总结提醒】只按照工作票内容执行,没有进行相关的危险点分析,没有进 一步对可能发生的问题作出预判。总结经验,应该对危险点进行分析,多方位思考,保证机组安全。 

86、误开循泵出口蝶阀

【事件经过】执行循泵定期切换后,在投入备用循泵联锁时,误将循泵出口蝶阀开启后再投入联锁,导致循环水压力下降较快,影响真空。严重可能导致备用 循泵及低压管路损坏。

【总结提醒】循泵出口未设置出口逆止阀,在投入联锁时不必开始出口蝶阀 再投入联锁。

87、未解联锁即停真空泵 

【事件经过】执行真空严密性试验时,在未解除联锁的情况下,就直接停运运行真空泵,导致备用真空泵联启。

【总结提醒】停运设备时,考虑全面,防止造成相应事故。 

88、停机后调整凝水压力不当导致凝泵联启

【事件经过】机组停运的情况下,根据专工指令,适当降低凝结水母管压力, 在联锁未解除的情况下,将凝结水母管压力降至 1.5MPa 以下,导致备用凝泵联启。

【总结提醒】调整相关参数时,熟悉相关系统逻辑,防止相关事故发生。

89、启电泵后忘开出口门

【事件经过】启机过程中,启动电动给水泵执行锅炉上水操作,电泵启动后未开启电泵出口电动门。

【总结提醒】在启机过程中,应对整个机组系统有个熟悉的理解,执行每项 操作应大局考虑。

90、调整氢温时走错机组 

【事件经过】夜班调整#3 机氢温,走错间隔调#4 机氢温。

【总结提醒】保持清醒,防止走错间隔。

91、定冷水补水时开错阀门

【事件经过】定冷水补水,用凝结水补水时,错开补水泵那一路的补水门, 导致定冷水补不上来。

【总结提醒】保持清醒,查清系统。

 92、切换电泵滤网未检查放空门,造成跑油

【事件经过】电泵油站滤网切换时,由于没有检查备用滤网的排空门没有关闭,造成跑油。

【总结提醒】各项操作,应该先有步骤,然后严格执行,执行后检查执行效果。 

93、发电机检漏装置排污门开度大致喷油

【事件经过】发电机检漏装置排污时,开度过快过大,大量喷油。

【总结提醒】操作时要把握分寸,执行前有判断依据。

 94、除氧器投加热操作不当致低压缸安全门动作

【事件经过】除氧器上水投加热后不久,低压缸安全门动作,立即切除除氧器加热,联系维修处理并排查原因,检查四抽至除氧器加热管道疏水管道热,立即关闭疏水阀。

【总结提醒】四抽至除氧器管道逆止门不严,漏汽经疏水管返至凝汽器,低 压缸发热没有及时发现,最终低压缸安全门动作。

95、电泵再循环开度小致跳泵 

【事件经过】某值班员为了节省机组启动初期的电泵电耗,特将电泵再循环调门置手动关小,但当锅炉给水量降低后,因调门开始较慢,电泵因流量低跳闸。

【总结提醒】机组启动过程中,由于盘前工作量大,操作项目繁多,容易造成监控盲区,当机组工况变化后,若监盘人员的思想欠缺,极易造成事故发生。

96、无监护送电并启动凝泵坑排污泵 

【事件经过】记得有一次巡检时,发现凝泵泵坑的水位比较高(其他地方排 水造成),凝泵入口管道已全部淹没,遂立即去开启排污泵,但排污泵启动失败, 检查发现排污泵电源未送电,立即跑到 MCC 旁找到凝泵泵坑排污泵电源后,直接将凝泵泵坑排污泵电源开关合闸,就地启动排污泵。事后发现危险性很大,在无票且无人监护时私自送电,一旦发生意想不到的情况,将会酿成一场悲剧。

【总结提醒】日常工作中,一定要严格按照两票三制执行,才能有效防止各 种意外情况发生。

97、真空泵冷却水切换误操作 

【事件经过】真空泵切换冷却水先投冷冻水,循环水门关的太晚,冷冻水串流去循环水,致使冷冻水箱无水,真空泵无冷却水真空下降。

【总结提醒】真空泵切换冷却水注意顺序,及时关循环水门。 

98、定冷水取样门未关至跳机

【事件经过】化验站取样后没关取样门,定期巡检没发现,定冷水位低跳机。

【总结提醒】取样后不忘关取样门,定期巡检到位。

99、高加水位调整不合理致高加解列

【事件经过】二期调试期间#4 机 168,因高加正常疏水调门卡涩,导致事故疏水门不断开大,部门领导发现后,联系关小事故疏水门,导致高加水位高解列, 引起机组负荷突升,主汽压的波动又导致汽包水位大幅波动,如果不是水位保护 已解除,早就 MFT 了,在调整水位的过程中,又因为操作不熟练,先后打跳了两 台小机,其中一台是通过停前置泵实现的,过程较为混乱,好在未跳机。

【总结提醒】发现问题,理顺操作思路,不盲目自信,听主值统一指挥。提前做好事故预想。

100、定冷水换水后放水门未关 

【事件经过】有一次定冷水水质不合格,要求换水。我便将定冷水箱的放水门和补水同时打开,一边补,一边放,当定冷水箱水位补至 260mm 时,便联系盘 前停补水泵,然后在恢复的时候,我只将补水门关严,放水门未关,导致定冷水 箱水位快速下降至 190mm。

【总结提醒】这个操作提醒了我们在做平时的操作的时候,不要图省事,应 循序渐进。一步一步来,在工作完成后,检查之前操作过的阀门有没有恢复,及时恢复所操作过的阀门。并在恢复后观察一段时间,确认无误后在离开。



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