2020 年11 月27 日0 时33 分,黑龙江某热电厂发生一起两台机组全停事故,直接原因为2 号机电锅炉蓄热变低压侧C 相母线连接处接头(距蓄热变出口约150 米)运行中熔断,引起弧光短路,导致2 号机蓄热变保护动作,联动2 号发变组保护动作、机组跳闸;短路弧光同时灼伤上层1 号蓄热变低压侧B 、C 相母线,引发1 号机蓄热变保护动作,联动1 号发变组保护动作、机组跳闸。
初步判断为管型母线中间接头施工工艺存在缺陷,引起过热,导致绝缘击穿,电弧放电,造成管型母线中间接头烧损所致。具体情况通报如下:
一、概况
黑龙江某热电厂安装两台300MW 供热机组,每台机组各带2 台50MW 电极锅炉。该厂还配套建设2 台160t/h 燃煤调峰供热锅炉。电极锅炉动力电源取自发电机出口母线,经蓄热变送至10kV 母线。10kV 电源线为铜制管型母线,管型母线中间接头连接采用螺旋式工艺,螺栓压接方式,母线采用热塑处理。1 、2 号两台机采取上下并排布置方式(见下图1 )。
图1 母线布置及接线图
二、事故经过
全厂两台机组运行,1 号机组负荷147MW ,1 号电极锅炉蓄热变运行,1 号电极锅炉负荷30MW 。2 号机组负荷141MW ,2 号电极锅炉蓄热变运行,2 号电极锅炉负荷20MW 。2 号供热调峰热水炉运行,1 号备用。热网供水温度86 ℃,供水压力0.8MPa, 供水流量11328t/h ;回水温度46 ℃,回水压力0.4MPa, 回水流量10874t/h 。
11 月27 日00 时33 分,1 、2 号机组跳闸,厂用电正常切换至启备变运行,热网电动给水泵联锁启动。
11 月27 日00 时45 分,1 号热水炉启动。
11 月27 日03 时30 分,拆除2 号发电机出口与2 号蓄热变连接片,完成故障点隔离,检查发变组等无异常,2 号机组点火。
11 月27 日04 时25 分,热网供水温度71 ℃,供水压力0.8MPa, 供水流量10421t/h ;回水温度42.6 ℃,回水压力0.4MPa ,回水流量9670t/h 。
11 月27 日04 时30 分,拆除1 号发电机出口与1 号蓄热变连接片,完成故障点隔离,检查发变组等无异常,1 号机组点火。
11 月27 日05 时21 分,2 号机组并网。
11 月27 日07 时22 分,1 号机组并网。
11 月27 日07 时22 分,热网供水温度76 ℃,供水压力0.8MPa, 供水流量10410t/h ;回水温度44 ℃供水压力0.5MPa, 回水流量9880t/h ,供热恢复正常,未产生不良影响。
三、暴露问题
1. 技术改造过程关键节点验收把关不严。对可能引发的风险辨识不清,措施不到位,未能及时发现母线接头连接工艺及施工过程存在的缺陷。
2. 日常管理工作不细致。虽然对电锅炉蓄热变低压侧管型母线每月一次使用温枪进行测温检查,对于接头绝缘异常变色现象没有引起高度,没有起到及时发现问题的作用。
3. 隐患排查不彻底、不全面。对严重风险点、隐患排查不到位,两台机组母线之间、接头部位未采取有效隔离防护措施,导致特殊工况下引发全厂停电。
4. 供热投运后设备检查维护不到位。供热系统投运后没有全面开展现场设备检查,对重要电气设备没有及时进行红外成像检测。
四、相关要求
1. 请各分子公司立即组织专项排查。对于现场管型母线及接头的情况进行全面排查,有类似结构的要立即组织分析,建全台账,定期开展红外监测。
2. 立即组织对全厂涉及供热系统的电气设备及线路进行一次红外测温(成像),对于温度异常的应采取相应的防范措施,必要时立即停电进行处理。
3. 严格对发电机出口母线连接电气设备的管控。类似脱硫变、蓄热变等直接影响发电机安全运行的设备,要等同于发电机本体进行管理。对于可能引发多台机组跳闸的类似接线布置,要安排整改。
4. 按照集团公司防止全厂停电的反措要求,对可能引发全厂停电停热的公用系统进行隐患排查“回头看”。
5. 各供热企业要加强应急演练,确保备用设备可靠。加强与备用热源企业的协同联动,确保供热安全。
6. 要做好封闭母线的密封和微正压的检测与检查,防止冬季雨雪天气进入潮气造成机组接地。
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