水泥联合粉磨系统的提产改造

百科   2024-10-19 07:30   湖南  
引言
某公司ф4.2m×13m水泥磨,配TRP160×140型辊压机、TESu-330型选粉机,生产P·O42.5水泥时产量只有190t/h,水泥电耗34.2kWh/t。为了提高系统产量和降低水泥粉磨电耗,我们对选粉机、隔仓板、出料篦板实施了改造,系统产量提高到220t/h,水泥电耗降至29.4kWh/t。本文对本次技改工作进行总结,以资参考。
1 系统配置及工艺流程
该公司水泥粉磨系统设备配置见表1,工艺流程见图1。
表1 水泥粉磨系统设备配置
图1 水泥粉磨系统工艺流程
2 存在的问题
该公司水泥粉磨系统改造前,生产P·O42.5水泥时产量只有190t/h,而且磨内物料循环量大,选粉机转速高电流也高;提高系统风机转速时,进入磨机的物料增多,出磨细度变粗难以控制;而系统风机低速运转时,“V”选内的细粉分选效率又低;磨内使用传统的隔仓板及出料篦板,篦缝易堵塞,磨内通风不良。另外“V”选内的细粉不能较充分地选出,辊压机的做功效率不高。
3 改造措施
3.1 改造选粉机
将TESu-330型双分离高效选粉机改为三分离高效选粉机,原来入磨溜管中的物料改入到中间仓内,新加溜管中的物料改入磨内,改造前后下椎体结构对比见图2。
图2 改造前后下椎体结构对比
将原有结构选粉机改造为三分离选粉机后,“V”选内的细粉能够及时地排出,从而增加辊压机的做功效率,选粉机的粗粉返回中间仓,中粗粉入磨进行粉磨,同时也减少大颗粒物料进入磨机的机会。
3.2 磨内改造
将磨内双层隔仓板、出料篦板改为防堵型隔仓板和篦板,较好地解决了碎研磨体堵塞隔仓板和篦板的情况,同时增大了磨内的通风面积,均风稳流效果好。
4 改造效果
4.1 系统运行情况
本次改造解决了磨内通风效果差的问题,隔仓板和篦板没有堵塞现象。在控制指标及物料配比都不变的情况下,生产P·O42.5水泥,系统产量由原来的190t/h提高到220t/h;辊压机工作压力在不变的情况下辊缝由原来的28mm增加到36mm。改造前后设备运行电流统计见表2。
表2 改造前后设备运行电流统计
从表2可以看出:辊压机运行电流明显升高,运行负荷由原来的57.2%增加到80.6%;选粉机电流明显降低,运行负荷由原来的89.9%降到49.7%;磨尾提升机电流也降低。这些指标表明,磨内物料循环量降低,系统处于良性运行的状态。
4.2 水泥性能
水泥强度及标准稠度基本无变化,改造前后水泥颗粒分布见表3和表4。
表3 改造前水泥颗粒分布
表4 改造后水泥颗粒分布
4.3 经济效益
改造后,水泥磨产量提高30t/h,水泥电耗由34.2kWh/t降至29.4kWh/t(含上料、空压机与循环水的电耗)。

——作者:白晓光,刘治军,田关关
——单位:蒙西水泥股份有限公司
——来源:《新世纪水泥导报》2019年4期

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