我公司拥有两条5000t/d生产线,二线于2008年3月17日点火,并于3月22日一次投料成功。到4月5日,经过十几天的生产调试,已顺利完成了72h的考核指标。4月13日开始,熟料质量出现下降,fCaO偏高在1.5%~2.0%,偶尔超过2.0%,升重也不稳定,二次风温偏低,窑前温度不高。
1 生产现象
①窑内21.5~23.4m处窑皮偏厚,筒体温度132~155℃,窑内通风变差;
②三次风阀门开度为40%,由于阀板与风管间隙变小,造成阀门无法动作;
③熟料全分析显示,KH偏高,在 0.92~0.94,物料吃火难烧;
④窑尾烟室温度偏高,在1150℃以上,窑头负压偏低,-20~-50Pa,预热器系统负压偏高,冷机操作不稳,一段篦压波动大。
2 分析及解决
以上生产现象似乎说明质量下降的原因是由于KH偏高和窑内通风差造成的。但经过全面分析后发现这些并非问题的根本所在。
首先,在fCaO连续偏高后,化验室也采取了降低KH的措施。由于二线没有安装水泥磨,又刚刚生产必须要保证熟料质量。从投料到现在,熟料KH一直都较高,fCaO和强度一直较好,并未出现fCaO连续偏高现象,且生产所用煤粉质量很好,发热量高,灰分低。所以如果工艺和操作上不存在其他问题,熟料质量是可以保证的。
其次,对于4.8m的窑,在窑内填充率不高的情况下,窑皮偏厚,对窑内通风影响应该不是很大。同时窑尾气体分析仪显示O2含量在2%~3%左右,CO含量多在 0~0.01%,最高不过0.02%。所以,此时窑内通风是能够满足生产需要的。
由于窑尾烟室温度偏高,每班必须清理烟室。4月14日中班清理完第一遍后,发现烟室负压明显下降,由原来的-200~-450Pa下降到-100~-200Pa,但整个系统压力并未降低。经过观察,怀疑烟室负压显示是否真实。通知现场人员清理烟室负压管后负压最大达到-700Pa,低时也达-400Pa,窑头负压无明显变化仍显示为-10~-50Pa左右,这种情况是不正常的。除非窑内通风很差时,才会出现这种现象。通知窑头岗位工清理窑头负压管后,窑头负压在-150~-200Pa波动(负压表上限是-200Pa),此时窑头排风机阀门开度在 90%,入电除尘器负压-600~-700Pa。降低窑头排风机阀门开度至76%。调整窑头负压在-30~-80Pa,入电除尘器负压降至-260~-380Pa,窑头火焰亮白温度明显升高,二次风温也渐渐升高,篦压波动减轻熟料fCaO正常,升重最高1370g/L,产量也慢慢提高。
综上分析,主要原因是由于窑头负压表显示失真,造成误判断,致使窑头排风机阀门开得过大,窑内拉风过大(窑头负压过大),高温二次风量偏小,火焰拉长,烧成带温度低,窑尾温度高。窑内热工制度不稳,质量产生波动。一个很小的参数,会对窑内热工制度和产质量带来较大的影响。因此在实际生产中,不能忽视任何一个监控参数。
——来源:《水泥》2008.No.12
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