舜宇小故事
2020年夏天,作为加盟舜宇才一年的职场小菜鸟,李宗良接到了一个棘手的任务——接手G1塑化项目中的一道加硬工序。
G1镜片指的是整镜头最外侧的一枚镜片,因为要面对日晒雨淋,且没有其他镜片的保护,所以对其信赖性要求,尤其是耐磨要求很高。李宗良要做的,就是给镜片外表面涂上一层加硬层,并将这项加硬工艺导入量产。
光是听任务要求,就已经让人预感到了项目带来的压力和挑战了。果不其然,一开始李宗良就遇到了不小的麻烦。由于前期只有几台为了技术验证而临时拼搭的设备,无法用于生产。为此,他花了大半天时间先对设备进行了调整,使其具备了用于实际生产的条件。但好景不长,半夜里他就接到了产线班长打来的电话:“晚上的加硬良率从白天的90%降到了30%,产品上面全是加硬液的流痕!”挂了电话,李宗良连忙赶到车间现场,一番检查,最终确定了问题所在:白班人员对加硬工序的操作已经很熟练了,但晚班是新开的产线,人员因操作不熟练,在加加硬液时流动性太多从而导致了流痕。找到了问题所在,李宗良便针对车间内材料工具进行了改造,降低了员工操作难度,也保障了临时生产的进度。
但他很快意识到,单纯靠人员操作熟练度来保障良率是不靠谱的,必须要有更智能、更精准的自动化方案。此时的李宗良可能还没想到,在内部加硬设备制造完成并即将进行验证导入时,真正的考验才刚刚开始。
当自动化设备试运行起来时,会诡异地出现无法对准产品的问题,引起镜片加持失败,从而导致一整盘镜片报废。李宗良只能拉来了设备开发的同事,对着设备运行记录一行一行地检查,一轮没问题就再看一轮。突然,一行不寻常的运行记录违和地跳了出来:“就是这条有问题!”问题找到就好办多了,通过程序修改,这台自动化设备终于可以正常运行起来了。
可没过多久,之前令人头大的“流痕问题”又阴魂不散地出现了。但是这次不像之前,他运用手动线上的改善经验通通没有效果,流痕问题始终存在。正当大家一筹莫展之际,保洁阿姨无心的一句话提醒了他:“你们这个设备旁边怎么这么热!”李宗良恍然大悟,之前的调试步骤都忽略了“温度”这一问题。经过相关测试,设备底部的温度比车间温度高出了将近5℃,待恢复正常温度后流痕问题果然烟消云散。但是要怎么解决发热问题呢?李宗良马上就想出了应对措施,把设备从墙角移出来,保证四边散热;再把设备门镂空,增加散热效率;最后将设备摆放位置分隔开,并加装空调。终于,设备内部的温度降下来了,也顺利通过了验证测试,马上就可以导入量产。
因为这次任务,李宗良开始由“小白”向“高手”进阶,这项困难重重的加硬良率改善任务,也为他的职业生涯画上了浓墨重彩的一笔。
文字丨卢益泽
排版 | 粥粥