近日,塔河炼化公司捷报频传。炼油一部荣获“2024年集团公司设备管理先进基层单位”为公司荣誉锦上添花,这是炼油一部设备管理水平不断提升的表现,更是公司党委“强管理、提指标、降成本、增效益”成果的集中体现。
从严管理,持续推进体系运行
搞设备的人常说“炼油就是炼设备”,炼油一部焦化和硫磺装置作为公司装置的“龙头凤尾”,承担着原油初加工和末期废液残渣的处理,对设备腐蚀大,给设备管理专业带来重重考验。然而,炼油一部设备专业紧紧锚定“定时性工作”和“预防性检修”两个重要抓手,用贯彻执行的作风,以周保月,以月保年,深化管设备运行环境,提高了设备本质安全。通过制定泵群监测系统、静设备报警系统、LIMS系统登录频次及数据分析周期,培养设备管理人员习惯,运用信息系统监管装置设备运行情况,及时调整杜绝风险。同时做好属地电仪设备外部环境监督管理,确保了重要设备长周期无故障运行。
“共享尊严、共创价值、双向管理、共同提升”是总部设备管理的目标,炼油一部设备管理人员主动作为,对承包商作业前落实交底和风险识别告知,对存在违规违纪行为依照“一停二罚三清退”的原则,以管代罚,降低施工人员违章操作几率,保障各项工作的有序开展。
图为焦化设备管理人员与班组人员一起切泵
图为硫磺装置设备管理人员在向监护人确认工作
规范机制,高效完成重点工作
今年3月,公司1#序列装置迎来大检修。炼油一部设备专业责无旁贷,主动挑起大梁,按照装置大修改造工程启动会指示要求,立即组织专业骨干编制了《炼油一部2024年大修启动及实施策划》方案,并按“八分准备二分执行”的工作思路,统筹时间节点,梳理各项工作需要完成的总量、前期计划完成量、后续检修期间完成量,建立台账,有序开展。做实网格人员到位、检修计划到位、施工资料到位、物资到位、预制到位、房站及后勤保障到位、交底到位等10个“到位”,确保了检修前期准备充分。就在1#序列装置检修按部就班推进时,2#焦化及2#硫磺迎来临停消缺任务,时间紧任务重,炼油一部全体人员投入其中,设备人员更是加班加点,从报计划、下料、采购、验货、出库再到编写方案施工等,忙完2#忙1#,从2#装置停工、消缺检修、开工正常到1#装置停工、检修、开工正常,前后历经70天,顺利完成1#焦化及1#硫磺大检修任务。消缺和大修完成后均一次性开工正常。
工程量大,涉及签证多,也意味着潜在廉洁风险大。该作业部针对大修后签证集中的情况,带头编制了《检修定额签证注意事项》,为设备管理人员提供签证依据,有效杜绝设备管理人员的廉洁风险,安全高效地完成签证工作。日常签证管理过程中,要求设备第一人100%抽查,设备主管20%抽查,设备经理随机抽查。对于隐蔽项目,留影像或附加照片(注明时间、地点、内容),签证准确性不足的考核相应责任人。通过压实责任,杜绝了设备管理人员的廉洁风险,营造了良好的工作环境,锻造了设备专业人员过硬的素质。
图为1#常压焦化装置设备人员在装置检修现场对管线腐蚀情况进行分析
图为该作业部设备专业组织人员学习
挖潜增效,充分发挥设备功效
今年以来,在外部市场环境等综合因素的影响下,公司效益压力很大,为了扭转这一局面,公司大力开展“强管理、提指标、降成本、增效益”活动,旨在通过强管理增加公司效益,公司上下闻令而动,掀起降本增效热潮。炼油一部在装置实际生产中发现设备专业大有可为,利用消缺大修契机,对影响能耗的主要设备进行清洗,如2#焦化加热炉机械清焦后,相同加工负荷下,三台炉子瓦斯耗量下降 180标立/小时;3#硫磺装置E601废锅清洗后产汽量每小时增加0.7吨;2#焦化装置空冷设施变频改造项目,通过精准控制空冷器温度,有效降低装置电耗。据统计,在目前加工负荷和环境温度下,空冷变频器投用后每小时可降低电耗42KW·h,月度节约电耗30240KW·h,月度节约电耗成本1.51万元。
今后,炼油一部将以设备专业此次荣誉为新的起点,发扬一部“金钉子”精神,齐头并进,再接再厉,继续以设备完整性体系思维开展工作,在确保设备完好运行的情况下,大力推进设备节能革新工作,为平稳高效生产提供坚实基础,为公司高质量发展贡献力量。
供稿:炼油一部
图文:朱珍 邵亮
审核:周朋
编审:曾悦
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