大型钢锭冒口电渣加热技术创新与实践

文摘   2025-01-16 05:32   浙江  

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     舞钢公司现有9条大型钢锭模铸线和3台大型板坯电渣重熔炉,可以生产最大单重57t扁锭、80t锻造锭和53.5t电渣锭。在实际生产中,普通钢锭存在中上部疏松缺陷,难以满足200mm以上厚度钢板的内部质量要求。采用电渣重熔方式的生产成本较高,缺乏市场竞争力。为此,超厚、高质量等级钢板生产迫切需要既能改善大钢锭中上部疏松、又无须采用电渣重熔工艺的新技术。舞钢公司与富艾德(中国)国际有限公司合作,开发大型钢锭冒口电渣加热技术,并进行工业化应用和试生产。根据前期热试情况,由钢锭轧制的230mm 特厚钢板达到GB/T2970-016标准探伤Ⅱ级水平,质量得到改善。
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基本原理 

     钢锭冒口电渣加热利用电渣加热设备和技术,在普通钢锭冒口端上方对钢锭冒口进行加热和补铸,其从形式上类似于电渣重熔工艺的后期补缩,并且可以辅助采取氩气吹拂手段,是用于改善钢锭中上部疏松缺陷和成分偏析的新技术、新方法。
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50t扁平钢锭凝固的动态数学模拟

2.1 模拟条件

     钢锭凝固动态数学模拟利用德国模拟软件包MagmaSoft,模拟钢锭凝固时的温度场、固相推进特性和缺陷形成过程。模拟的基础数据包括浇铸方式、50t钢锭外形尺寸、保温冒口材料、钢材牌号以及金属温度、浇铸时间、浇道尺寸等浇铸工艺数据。
2.2 模拟结果
2.2.1 自然冷却条件下钢锭结晶过程数学模拟
    对自然条件下钢锭浇铸后金属温度场、凝固过程液相体积变化和凝固后形成的疏松进行数学模拟,分别见图1、图2。图中冒口线下可见明显疏松缺陷。


     由图1、图2模拟结果可知,在自然冷却条件下,从浇铸结束开始计算,经过7h+22min金属全部凝固。钢锭的上部存在许多目视可见的微小孔隙性疏松,大约在距离冒口线下0.5~1.0m 位置处。
2.2.2 不同加热温度下钢锭结晶过程数学模拟
    图3模拟了不同加热温度下钢锭凝固温度场变化情况。当加热温度达到1600℃ 时,冒口内的金属和冒口下方金属(钢锭上部)在较长时间仍处于液体状态,可为锭身补铸创造有利条件。


2.2.3  电渣法补铸条件下钢锭结晶过程物理仿真模拟
    电渣法补铸冒口时,可以进一步改善钢锭的结晶条件,但MagmaSoft 软件不能对此进行数学模拟,所以改用物理模拟加以补充完善。为了进行试验,专门制作了一个透明的“扁平”模型,仿真模拟钢锭的纵截面,见图4、图5。模型是一个下端长81 mm、上端长102mm、宽27mm、高370mm 的扁平容器,与实际钢锭纵截面比例为1:10,下壁和左右侧壁由水冷铝材制成,前、后壁用有机玻璃制成,上部安装了由聚苯乙烯泡沫塑料制成的衬板,模拟锭模冒口部分的耐热炉衬,模型可拆卸,便于提取结晶的钢锭。


     物理仿真模拟结果表明,加热温度越高,钢锭头部结晶条件改善的程度越大,与数学模拟结果具有高度的一致性。试验证明电渣加热补铸可以使钢锭头部更加致密,从实质上改善钢锭中上部质量,氩气吹拂可视为提高钢锭质量的补充手段。
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钢锭冒口电渣加热技术实践与应用

    钢锭冒口电渣加热技术在舞钢公司第一炼钢厂3号模铸线投入实践应用,试生产按“两步走”的思路进行:第1炉仅采用电渣加热手段,第2炉采用电渣加热+ 补铸手段。钢锭为Q345系列低合金钢,锭型45t,轧制板厚200 ~250mm。渣系采用以CaF2、Al2O3、CaO为主、添加少量SiO2 和MgO 的五元渣系。热试阶段暴露出固态启动化渣周期长、烟气大等缺点。根据热试经验并结合现场生产条件,利用浇余液渣替代固体渣料实现了液态启动方式化渣,大大缩短了化渣周期。此外,对电压、电流进行优化,电压90~120V,电流10~15kA,能够实现渣温控制和电极熔化,达到电渣加热技术要求。

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实物质量

      钢锭作为锻件的原材料,其品质优劣直接决定着最终产品性能。缩松、对利用钢锭冒口电渣加热技术试生产的钢板进行探伤、低倍、金相组织以及成分检测分析,试验钢的炉号21103889,钢种Q355NBZ15,材料号P21706076,轧制钢板厚度230mm。试样编号从边部自上而下依次为1-1、2-1、3-1,板宽1/4位置自上而下依次为1-2、2-2、3-2,板宽1/2位置自上而下依次为1-3、2-3、3-3。
4.1 探伤检测
    钢锭本体区域探伤达到GB/T2970-2016标准验收等级Ⅱ级水平,为了进一步提高钢锭成材率,对冒口区域探伤质量进行了重点研究。钢锭冒口区域探伤情况如图6所示,从图中看,与宽度中间部位距离越近,质量越差,同钢锭凝固模拟结果相符。

4.2 低倍检测
    分别对试样3-3、试样2-3和试样1-3进行纵向、横向低倍分析,从试样3-3、试样2-3中未发现明显的疏松、裂纹、偏析等缺陷,但从试样1-3中发现较大缩孔缺陷。试样1-3缩孔形貌见图7,内部存在裂纹。

4.3 金相分析
    在没有经过硝酸酒精溶液腐蚀的情况下,观察试样3-3、试样2-3、试样2-2、试样2-1、试样1-3的全厚度夹杂物形态,未发现大尺寸夹杂物,评级均在1.0级以下。但在试样2-3中发现,距上表面135mm 处存在连续的长约9mm 裂纹;从试样2-2中发现,距上表面100mm 处存在连续的长约6.7mm 裂纹。裂纹均为台阶状分布,符合氢致裂纹特征,裂纹形貌见图8。


4.4 组织及成分分析
    分别对试样3-3、试样2-3、试样2-2、试样2-1和试样1-3进行组织以及全厚度成分分析。试样1-3由于接近冒口部位,板厚1/2析。5块试样表层组织晶粒较细小,越靠近板厚中心越粗大;表层处铁素体较多,珠光体较少,越靠近板厚中心珠光体占比越大。在试样2-3板厚上1/4处及距上表面135mm 处均发现裂纹;在试样2-2距上表面100mm 处发现裂纹。试样1-3、试样2-1、试样3-3的组织形貌分别见图9~图11,全厚度成分见表1 ~ 表3。除板宽1/2、板厚1/2位置的试样存在偏析外,其他部位试样成分比较均匀,几乎没有偏析。

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结语

 (1)仿真模拟结果表明,使用钢锭冒口电渣加热技术后,改善了钢锭中上部的凝固质量,当加热温度达到1600℃ 时,冒口内的金属和冒口下方金属(钢锭上部)在较长时间仍处于液体状态,可为锭身补铸创造有利条件。
(2)结合现场生产条件,利用浇余液渣替代固体渣料,实现了液态启动方式化渣,大大缩短了化渣周期,而且很快就能达到电渣加热工艺技术条件。
(3)运用钢锭冒口电渣加热技术试生产的实物质量良好,整板探伤达到GB/T2970-2016标准Ⅱ级水平,钢锭冒口对应钢板部位内部夹杂物级别较低、成分均匀,偏析得到改善。

作者:文/河钢集团舞钢公司●郭宏磊



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