近日,罗源闽光钢铁公司炼钢厂完成2#七机七流连铸机引锭头改造。
自2#连铸机投产以来,该铸机开浇引锭头“脱钩”现象时有发生,对生产节奏产生一定影响。为攻克这一难题,炼钢厂组织工艺技术人员持续跟班,仔细检查开浇引锭钩头、安装插销、冷料投放、二冷段对弧等工艺环节。最终发现,引锭头与钩头设计不合理,且二冷室托辊间距过长,导致钢坯头与引锭头在二冷段二区、三区因坯头下垂而容易发生拉脱。
找到问题根源后,技术人员深入分析、反复验证,决定利用原50吨炼钢系统拆除后回收的引锭头替换原引锭头。回收的引锭头虽能解决拉脱问题,但需适配现有设备,于是技术人员对其进行精确加工和调整,有效解决了2#连铸机开浇拉脱的问题,大幅降低了生产事故率。
此外,作业区还着力工艺优化,通过采取废品螺纹钢焊接制作替代采购定制加工引锭钩;针对更换后的引锭头,创新性地使用中包引流管废料替代无缝铝管用作插销,全年可节约采购成本约5.2万元。(供稿:炼钢厂 王壬伟)
来源:罗源闽光钢铁公司