在一次任务中,159厂八分厂生产的120个复杂箱体,960条电子束焊缝中,焊接一次合格率为78.3%,这严重制约了总体进度,给生产带来巨大冲击。为此,159厂八分厂组建了“钣焊攻关”QC小组,将“提高某箱体电子束焊接一次合格率”作为攻关要务。
“钣焊攻关”QC小组统计了厂内该产品其他批次的电子束焊接一次合格率曾高达88.9%,行业内其他单位类似结构箱体产品电子束焊接一次合格率曾高达90.5%。根据分厂实际情况、分析测算结果,“钣焊攻关”QC小组将目标值设定为将某箱体电子束焊接一次合格率提高至90%。
“钣焊攻关”QC小组成员10人中,有焊接、钣金工艺,电子束焊工,装配钳工,负责试验数据分析和方案协调的管理人员,QC指导人员。他们创新能力强、生产实践经验丰富、操作技能强,大家根据各自擅长领域分头行动,查找缺陷原因。一张一张地检查焊接一次不合格的X光底片,横焊缝、环焊缝、纵焊缝,按生产批次和时间进行统计分析。最终发现,环焊缝中未熔合和气孔占不合格项目的85.8%,是影响箱体电子束焊接一次不合格的主要症结。
小组成员从生产实际问题出发,从5M1E(造成产品质量波动的6个主要因素:人、机器、材料、方法、测量、环境)方面入手,针对未熔合和气孔症结进行原因分析,运用QC小组工具方法,最终确定“蒙皮圆度差、焊接速度快、工装定位装配精度差”3项主要原因。通过优化焊接工装、优化焊接工艺流程、改进焊接工艺参数等措施,箱体电子束焊接一次合格率由活动前的78.3%达到了活动后的92.9%,成功实现课题目标,有效提高箱体焊接一次合格率,提升了产品质量和工作效率。
“这种攻关真不错,提升效果太明显了,解决了我们操作最关心的问题,干劲满满。”电子束焊工杨庆新高兴地说。装配钳工王仓也表示“合格率提高了,极大地减少了焊接工装的再装配时间,每天又可以多干些产品出来了。”
“电子束焊接是自动化焊接技术之一,在159厂使用已经有23年,该课题的研究成果,进一步提高了产品的焊接合格率,减少了补焊次数,缩短了生产周期,同时也为同类产品电子束焊接提供了技术保障,提升了自动化焊接水平。”159厂八分厂梁主任说,“小组成员QC专业知识能力、创新能力、团结协作能力也得到了提高,增强了团队解决问题的信心。”
近年来,159厂开启自动化转型的同时,致力于质量提升和管理创新。QC小组活动的开展,始终立足于工作实际,以创新实用为导向,以“小、实、活、新”为原则,以解决现场实际问题为目的,创新管理手段,加强过程管控,加大激励力度,激发了广大职工参与质量改进与创新的热情,全员质量意识得到明显提升,为159厂高质量发展提供了强劲动力,以做精“小成果”展示“大作为”。
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来源 | 159厂
文字 | 王力杰 李丹
编辑 | 殷允长 心鹰