3.允许的超压(t = 1秒,无损坏), 16 bar max. 1 sec.4.控制器主进气口1的工作介质, 干燥空气,未润滑,压力露点比中温低至少10 K.5.工作电压–负载电源–逻辑电源24 V ±10 % ,24 V ±10 %.6.工作电流(负载和逻辑电源).<4 A,仅当现场总线节点上未连接其他模块和阀时.7.最高 数字量输出的允许负载电流, 250 mA.1)必须在伺服箱的主压缩空气连接的前面安装一个5 µm的过滤器(0Z1)。2)所有连接必须使用适当的保护盖密封。未使用的ProfiNet连接必须使用适当的插头密封。将打开包含标准参数文件的文件夹(..\DefaultParameter)如果使用直径为140mm的X100喷枪型号,请使用参数文件“X100_d140m.spz”。将插座装入气缸(不要安装卡簧),然后将电缆的插头插入到电路板上。 在螺丝上使用Loctite 243紧固胶,图中箭头所指的螺丝不要使用螺纹胶。 在气缸上面贴上DOM标签,以标识更换过新的传感器。 更换“100/125/140/160”气缸位移传感器说明 使用3.0内六角扳手将盖板上的四个螺丝松开取下。取下盖板 松开4个螺丝,取下电路板。此处使用2.5内六角扳手。 取下电路板 注意不要让压力传感器的密封圈掉落。注意检查密封圈的位置是否正确。 松开固定位移传感器的两个内六角螺丝,拉动电缆带出位移传感器。 将插头插入新的位移传感器,注意检查插头的方向是否正确。将新的位移传感器放入气缸,注意对齐安装螺丝孔的位置,以便固定传感器。 将电缆插座的电缆也从孔中穿出,拧紧电缆插座。注意图中的提示(插座的方向)! 在螺丝上使用Loctite 243紧固胶,图中箭头所指的螺丝不要使用螺纹胶。 力标定不正确引起“ force timeout”(增压超时)一般由以下几个方面原因引起:
无法在2秒内达到设定压力。检查气源供给,压力是否足够高。2、气缸型号不对,软件内设置的型号与实际使用型号不符 4、“ force calibration”(压力标定)不正确
“ force calibration”(压力标定)不正确,
焊钳的压力比例为4.0左右,即主气缸输出4000N左右压力,能使电极帽压力达到1000N左右.这个比例值过大,使得在使用大的焊接压力值时,MPYE产生的压力无法达到焊接压力.
校准后的“ force calibration”(压力标定)状态如下:
压力比例为1.4左右,即主气缸输出1400N压力,能使电极帽压力达到1000N左右。 更改压力标定后,焊钳恢复正常
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每天进步一点点
Make small but daily progress
1.2023.2.23 调整了图片的位置和题目,添加更换140/160/125缸的位置传感器
2.力故障超时分享