助磨剂应用过程中常见问题分析

百科   2024-12-08 08:01   湖南  
摘要:助磨剂的使用过程中,或多或少地存在着一定的不足,影响助磨剂效能的充分发挥。笔者对影响助磨剂功效发挥的主要原因进行了汇总,并结合实际案例,对助磨剂在使用过程中常遇到的问题进行了分析。
关键词:助磨剂;粉磨工艺;开路粉磨;闭路粉磨;粉磨效率
0 前言
助磨剂是水泥工业的好帮手,据统计,水泥行业使用助磨剂后,台产平均提高提产8%以上,工序电耗下降2.5kWh/t以上,32.5和42.5水泥熟料消耗比分别下降超过4.0%、3.0%,水泥平均生产成本每吨降低5元以上。助磨剂的使用虽然都取得了一定的成效,具有显著的经济和社会效果。但不可否认的是,在助磨剂的使用过程中,或多或少地存在着一定的不足,影响助磨剂效能的充分发挥。笔者对影响助磨剂功效发挥的主要原因进行了汇总,并结合实际案例,对助磨剂在使用过程中常遇到的问题进行了分析。
1 影响助磨剂功效发挥的问题概述
1.1 影响助磨剂使用效果的因素
(1)助磨剂本身的性质:助磨剂都是表面活性物质,组成基团的类型和分子量影响其吸附、分散的效能,从而影响助磨效果。
(2)助磨剂的用量:关于助磨剂作用机理的几个学说均指出,要达到良好的助磨效果,使用助磨剂时有一最佳掺量,过少则影响助磨效果的发挥,过多则不但增加成本而且会对水泥性能带来不利影响。    
(3)被粉磨物料的性质:被粉磨物料的粒径、硬度、化学成分、形成方式等物理化学性质,以及水泥的混合材,均导致物料对助磨剂具有适配性、选择性。
(4)粉磨设备的工艺条件:水泥生产工艺,各公司之间不尽相同,设备配置和规格差异非常大,有闭路粉磨,有开路粉磨,有的配置辊压机、有的不配置辊压机,闭路系统有单循环、有双循环,有大磨配小辊压机、有小磨配大辊压机,凡此种种,不一而足,不同工艺条件下,助磨剂对各个单元及系统相互间的影响不同。
1.2 助磨剂使用过程中存在的问题分析
(1)使用助磨剂后,粉磨工艺参数调整不到位影响粉磨效率:助磨剂加入后对物料流速有较大影响,部分企业使用助磨剂后对研磨体级配、装载量、仓间研磨体高度差等调整不当,导致物料流速快,在磨内停留时间短、磨不细。因此减少用风量、闷风操作,进而造成细粉不能及时排出、磨温升高、篦板糊堵等现象,形成恶性循环,影响粉磨效率。
(2)对原材料及过程产品把控不严,影响助磨剂功效发挥:入磨物料的易磨性、粒度、水分、温度等直接影响磨机台时产量和产品质量,有的公司不能根据原材料变化及时进行相应的调整,造成水泥产质量随之产生波动或下降,影响粉磨系统综合效率消弱助磨剂功效发挥。
2 常见市场反馈问题分析
2.1 皮带输送过程中出现垮料或倒流
因水路运输经济划算,一些沿江、沿河水泥公司一般采用皮带输送水泥到码头,然后装船运输,输送皮带会有一定的爬坡坡度,使用助磨剂后,会出现皮带输送发运过程中,水泥出现倒流、垮料现象,影响水泥装船发运速度。这是因为水泥使用助磨剂后颗粒表面会形成一层气膜,且吸附在颗粒表面的助磨剂起到“润滑”作用,并且水泥的容重变小,会导致粉体的自然倾斜角变小。当输送皮带坡度较大时就会出现垮料或倒流现象。
解决方案:(1)在皮带下料点加一个缓冲装置降低水泥下流的冲击力;(2)在下料点安装一个导流槽,将水泥按一定方向输送;(3)尽可能的将下料点皮带置平,在皮带下合理范围内加振动滚轮;(4)适当增加皮带的带速,多库出料时,主出料库要远离皮带尾轮;(5)调整皮带角度,在条件允许的情况下,尽可能的使皮带角度小于4°;(6)调整助磨剂配方,适当降低水泥的流动性。
案例1:某水泥厂水泥发运皮带宽1.4m,皮带长890m,爬坡仰角4.0°,带速2.0m/s,使用助磨剂前水泥输送量950t/h,使用助磨剂后水泥输送量350t/h水泥输送量大幅下降,不能满足水泥发运需要,严重制约了水泥助磨剂的使用。
原因分析:助磨剂为表面活性物质,在有效分散水泥颗粒的同时,使水泥颗粒表面吸附一层或多层气膜,导致水泥松散容重降低,在同样输送量的情况下,料层厚度增加,且吸附在粉体表面的助磨剂起到“润滑”作用,使水泥流动性变好,水泥颗粒间摩擦力降低,导致水泥在皮带爬坡输送过程中,水泥下滑力大于摩擦力,从而造成水泥垮料和倒流现象,使水泥的输送量大幅度降低,影响发运效率。    
解决方式:一是在发运水平皮带拖轮加装频率振动装置,利用振动增加水泥密实性;二是减少均化用风量,在确保出厂水泥均质和装运下料正常的前提下,减少风量和风压,减少水泥颗粒间相互运动增加其密实性。三是在较长下料溜槽加装棒闸阀减缓物料冲击力,稳定物料层,减缓皮带尾部冲料。助磨剂企业对助磨剂组份和配比进行优化调整,减少分散组分和引气组分,进而使助磨剂应用时改善水泥的颗粒级配,提高水泥松散容重,增加水泥颗粒间摩擦力,增大水泥休止角,有效降低水泥的流动性,通过水泥流动性指数休止角的反复试验,找出不影响水泥流动性的配合比。
通过水泥厂技改和助磨剂配方调整后,使用新配方助磨剂在台时产量和强度增长与原先持平的情况下,皮带输送量达到920t/h,满足水泥生产发运需求。
2.2 提产效果不理想
经常有客户反应,某一时间段磨机台时产量突降,台时出现大幅度波动等现象,怀疑是助磨剂质量波动引起,其实不然,该类问题几乎都与助磨剂品质没有关系。经总结分析,台产降低原因有如下几点:
(1)原材料易磨性发生变化。水泥是相对粗放式生产,原材料品质很难控制到一个精准的数值,尤其是需要外购熟料的水泥粉磨企业,熟料来源复杂不同熟料之间质量、易磨性差异较大,即使同一窑生产出的熟料,因为原料配比变动、烧成与冷却制度变化,生产控制与管理不同等多种原因,其强度发展规律和易磨性也有很大差别,容易引起台时产量的波动。    
(2)入磨熟料温度过高。有些企业采用分解炉扩容等方式对烧成系统进行了改造升级,使窑的台时产量大幅提高。但回转窑的冷却系统却没有得到相应的升级,致使入磨熟料温度较高,特别是夏季有的企业熟料温度可达200℃以上。熟料温度过高一方面会引起助磨剂组份的挥发和分解,影响效果发挥;另一方面会增加粉体颗粒间的静电吸附,造成粉体颗粒间的黏附聚集,糊堵研磨体形成垫层,降低粉磨效率。
(3)入磨物料水分变大。有的水泥厂阶段性使用湿排灰、有的水泥厂原料露天堆放,物料中水分不可控。这些都会引起入磨物料水分偏高,进而导致磨机出现包球糊磨现象,目前水泥助磨剂还无法解决水分高引起的糊球问题。
(4)粉磨工艺发生变化。更换研磨体、更换风机等,会导致研磨效率及磨内物料流速的变化,进而引起台产变化。有的企业为降低粉磨电耗,降低了磨机填充率,物料流速变大,助磨剂的使用使物料在磨内停留时间缩短,成品率低。有的企业更换大风机后,磨内风速变大,物料流速变快,出磨物料变粗导致循环负荷增大,磨机粉磨能力受到影响。
(5)助磨剂掺加量发生变化,泵老化或者堵塞。计量泵长时间使用后容易造成泵体磨损或腐蚀,导致管接头或泵体密封性不好,造成助磨剂流量不稳定,助磨剂加入量不准确,影响台时产量。应定时对助磨剂用量进行校准,保证助磨剂用量与磨机产量相匹配。    
案例2:某水泥厂反应台时产量下降,P·O42.5水泥台产较前期下降约15%,水泥细度仍不受控,为保证水泥强度,熟料掺入比上升约7%左右,厂家怀疑是由助磨剂质量存在波动引起。经对留样助磨剂进行匀质性及水泥胶砂强度检测,均满足合同指标要求,排除助磨剂原因。
经现场调研查看,存在以下问题:
(1)熟料温度高,从现场看,入熟料库斜拉链机上存在红料,实测最高温度265.8℃,平均210℃,出磨水泥温度中控记录150℃,现场了解测温仪已达峰值,实际可能更高,入磨、入库熟料均存在淋水现象。现场查看堆棚熟料黄心料、飞砂料较多。
(2)助磨剂从磨头加入,管道布置不合理,助磨剂与粉尘在磨头入料扬料板处形成积块,影响使用效果;
(3)隔仓板篦缝存在堵料现象,影响通风及物料流速;
(4)二仓活化衬板已起不到作用,出磨水泥质量控制基本靠降低磨内风量和降低台产。
解决方案:
(1)调整助磨剂管道加入位置,从入磨溜槽正上方布管道,同时增加气化装置,使助磨剂从目前的流入改为喷射状加入,落点控制在距端衬板15cm左右,避免入磨溜槽积料,影响助磨剂使用效果;
(2)针对二仓隔仓板堵塞、活化衬板失效,起不到控制二仓物料流速作用的问题,建议对活化衬板进行更换,对堵隔仓板进行改造,合理控制物料流速,改变现在不敢用风、闷磨操作的现状,使合格细粉及时拉出;    
(3)针对入磨熟料温度高,飞沙料、黄心料多的问题,建议熟料烧成阶段适当提高熟料烧成质量,提高篦冷机冷却效果,降低入磨熟料温度,减少淋水对熟料强度的影响:粉磨工段从磨头、打散机加大冷风用量,降低物料温度。
调整后效果:在对建议措施第1条和第2条进行整改后,开展了水泥助磨剂大磨试验验证,台时产量提高了10.5%,熟料降低9个百分点,混合材增加9个百分点。
2.3 增强效果不理想
原因分析:
(1)粉磨工艺存在缺陷,引起水泥颗粒级配分布不合理,易磨性好的物质过粉磨形成超细粉,而易磨性差的熟料未被磨细,水泥比表高而45μm细度也高,导致水泥强度偏低;对水泥质量控制指标,特别是低标号水泥,尽量以45um细度作为控制质量的主要指标,合理调整选粉机用风,充分发挥助剂优化颗粒级配的作用;
(2)入磨物料发生变化,不同物料的活性、易磨性均差异较大,频繁变换时,磨机运行参数变化较大,容易引起强度的波动;
(3)水泥熟料碱含量较高,水泥初期水化较快助磨剂的使用造成了早期水化速度过快,导致水泥强度增加不如预期,一般高碱水泥后期强度偏低,应使用与高碱水泥匹配的助磨剂重点提高后期强度。
案例3:某水泥厂反应使用助磨剂后,强度的增长幅度没有达到预期,使用助磨剂后,降低熟料掺比3%~5%,希望能有进一步的降低熟料用量。原因分析:    
(1)原材料方面问题。该水泥厂使用的熟料来自A、B、C三家公司,不同公司熟料性能差异比较大,性能见表1,各公司熟料状态见图1。
混合材主要以碎石、高硅砂岩和粉煤灰为主,后掺6%的矿粉,脱硫石膏和磷石膏按1:1的比例搭配使用。粉煤灰原配比按16%掺入,因供应紧张,其掺入比已下调至6%,空出的10%由碎石或砂岩替代,对磨机的产量和产品的细度影响很大。碎石主要来自铜陵、池州和广德,铜陵、池州碎石较纯,杂质较少,其钙含量在92%~93%左右,广德碎石含有较多的风化页岩和土质杂质,钙含量不到80%,且水分较高。脱硫石膏水分较高,磷石膏成分不稳定,有效组分波动较大,主要原材料化学组成见表2。    
(2)工艺设备方面问题。该水泥厂现有三台3.8m×13m磨机,一级闭路粉磨,无辊压机,磨内用风无单独的处理系统,磨内风作为一次风直接进入选粉机,出于磨内风量不足,考虑对磨机研磨体进行了调整,降低了装载量,捡出了直径较小的研磨体使填充率降低,平均球径增大(各磨机研磨体级配和装载量见表3),希望内物料流速加快,而这样的调整不利于助磨剂功效的有效发挥。
该系统配备k-2000选粉机,能力偏小,主风机抽力亦不足,结合检测数据和实际生产情况分析,三条线的选粉效率都较高(65%以上),但由于磨内风量太小,磨机始终处在“闷磨”的边缘状态,磨内物料不能及时合理的排出,出现比较明显的过粉磨现象。不能及时排出的物料在磨内形成一定的“缓冲”现象,降低了研磨体的粉磨效率,而无辊压机预破的粉磨工艺缺陷,更增加了这种现象的严重程度,造成了产品细度粗(45μm筛余大于12%),同时超细微粉比例高(3um以下比例高达18.55%)(详见图2),水泥标稠需水量大,强度(尤其3天强度)低。    
调整优化方案:
(1)增加磨内风量。关闭选粉机三次风;尽可能的关闭选粉机二次风,以增加一次风量;在上述调整的基础上,尽可能关闭磨尾回转筛排料口闸板阀(以排料口不出粉料为准),尽可能减少磨尾漏风以增加磨内风量。
(2)调整研磨体级配和填充率。三台磨机1、2仓粉磨能力基本平衡,随着磨内风量加大,磨内物料流速会加快,适当提高磨机尤其是二仓研磨体的填充率,适当降低2仓的平均球径,建议补充25mm或以下的小球。    
(3)控制入磨物料的质量和水分,保证磨机工况稳定。对来自不同厂家的熟料尽可能搭配使用,减少熟料变化对磨机台时、产品质量的影响;条件允许的情况下,尽量选用易磨性好且有一定活性的混合材,少用或不用高硅砂岩;严格控制入磨物料的水分(特别是夏季梅雨季节,冬季长时间雨雪天气,控制好入磨物料的水分尤其重要);保持合理的磨内温度,过高的磨内温度,会使助磨剂部分分解挥发,降低使用效果;磨温过低,不利于物料带入磨内水分的及时排出。
后期客户自行逐步调整,据反馈产质量改善明显,问题得到解决。
3 结论及建议
水泥助磨剂的本质属性是应用型产品,助磨剂的实际应用效果,不仅取决于助磨剂的配方组成,而且跟助磨剂与粉磨工艺以及物料的适应性有关。助磨剂企业人员应与水泥粉磨工艺管理人员深入配合,通过助磨剂配方和水粉磨工艺调整的互动式调配,增强助磨剂与粉磨系统的匹配性,实现水泥粉磨工序进一步节能降耗。

——作者:司宏振1,赵伟23,刘富星23,张辉23,冯恩娟23,周德泉23
——单位:1.安徽海螺材料科技股份有限公司;2.临沂海螺新材料科技有限公司;3.山东省水泥助剂重点实验室
——来源:《水泥工程》2023年5期
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