浅析两起窑内结圈致窑尾漏料停窑事故的原因及防范措施

百科   2024-12-07 08:00   湖南  
窑内结圈是水泥行业回转窑存在的普遍工艺现象,结圈主要是由于窑内物料温度达到1200 ℃左右时就出现液相,随着温度的升高,液相粘度变小,液相量增加,暴露在热气流中的窑衬温度始终高于窑内物料温度,当它被料层覆盖时,温度突然下降,加之窑筒体表面散热损失,液相在窑衬上凝固下来,形成新的窑皮。窑继续运转,窑皮又暴露在高温的热气流中被烧熔而掉落下来。当它再次被物料覆盖,液相又凝固下来,如此周而复始,倘若粘挂上去的多,掉落下来的少,窑皮就逐渐增厚,当达一定程度就形成结圈。通常结圈主要分为前结圈和后结圈,结圈的原因也非常多,如果未能及时发现和有效调整,就会到导致窑尾漏料而停窑。本文就两起窑内结圈导致窑尾漏料停机事故进行简单分析,并谈谈防范措施。
一、第一起事件经过及原因
1.1  事件经过
某公司1#窑2018年9月18日19:00因计划检修停窑,结束后于9月29日04:35复产,投料后窑尾烟室压力在-300Pa至-500Pa之间,29日22:00左右窑尾压力开始逐步上升,30日02:00左右最高达到-1100Pa,现场反馈窑尾有漏料现象,中控室筒扫显示39m~42m处有结圈现象,筒扫温度仅显示100 ℃左右,判断为窑内结圈导致窑尾漏料。该公司通过减产、调整燃烧器、三次风闸板、窑速等手段未能有效缓解漏料现象。10月1日02:15停窑处理结圈,进窑检查该区域结圈厚度达1.1m,结圈位置有效内径仅为1.6m,其他部位窑皮状况正常。该公司通过拆砖机对该结圈进行拆除,同步对其它项目进行检查维护,处理结束后于10月4日13:38投料。该事件合计停窑83h23min,其中因结圈原因停机约42h。
1.2  事件原因
(1)该公司本次点火首次使用某公司新型节油喷枪,柴油用量少导致煤粉着火燃烧慢,升温用煤量大幅增加(由原20t增加至50t),加上单窑运行需使用热风炉开磨,煤粉水分偏高(2.5%左右),煤粉燃烧不完全且用量过大造成大量煤灰沉积熔融形成结圈。
(2)生产工艺管理不到位,尤其在关键工艺设备调整后点火升温、投料操作过程不重视,运行管控不到位,应对调整不及时,导致结圈加重后窑尾漏料。
二、第二起事件经过及原因
2.1  事件经过
某公司2#窑2018年8月17日11:58~9月17日15:18因库满检修停窑,复产后整体运行稳定。9月28日起,筒扫显示44m~49m处温度不断下降,最低温度仅为103 ℃,至10月2日8:30左右,窑尾开始出现漏料现象。该公司组织对热工设备、工艺操作进行调整,但效果不明显,最终于2日11:38止料停窑。进窑检查发现窑尾舌板、浇注料完好,窑尾及分解炉缩口无结皮,窑后无辅窑皮,窑内44m~49m处存在结圈,厚度在50cm左右。该公司通过间隙性慢转窑使结圈表面松疏粘结层掉落,后在降温后实施人工清理残余结圈,处理结束后于10月4日21:18投料复产,共计停窑时间57h40min,其中因结圈原因停机约46h。
2.2   事件原因
(1)受雨季影响,该公司进厂原料水分大,原料磨堵卡料次数多,出磨生料成分波动较大,加上原煤为多品种搭配进厂,煤粉混合效果差,在窑内产生分段燃烧,窑内高温区后移,物料液相提前出现,造成窑后辅窑皮增长增厚,逐渐形成结圈;
(2)该公司工艺管理不到位。2018年9月28开始筒扫显示44m~49m处温度不断下降,最低温度仅为103 ℃,结圈现象明显,但公司没有引起足够重视,工艺操作、配料调整不及时,最终因结圈加剧造成窑尾漏料被迫停窑。
三、防范措施及要求
(1)在使用新型油枪前要会同厂家,针对自己公司的窑型、煤质、配料特点,设计优化制作适合的油枪,并制定点火油枪专项操作规程和注意事项;
(2)高度重视升温、投料等关键环节以及新工艺、新设备的使用,严格遵守工艺操作规程,升温过程中出现油煤混烧困难、用煤量不合理、温升异常等特殊情况时,要立即组织专业团队研讨分析原因,及时调整,杜绝盲目操作调整,防范事故发生。
(3)关注升温过程以及正常运行期间筒体温度和窑皮分布,尤其是阶段性工况大幅波动时,根据窑皮变化情况判断火焰和煤料对口状况,及时组织研讨制定调整方案。
(4)抓好煤料对口工作,要根据自身原材料和进厂原煤特点,建立专项登记台账,形成基本固定的原煤搭配以及煤料对口方案,针对阶段性配料波动、煤质波动操作上应及时制定和采取防范措施,避免过烧。
四、结束语
虽然窑内结圈是水泥生产中常见的工艺现象,但是是可以减少的,特别是因窑内结圈导致停窑事故是完全可以避免的,这就需要管理人员提高意识,尤其在使用新设备和新工艺、原燃材料成分变化、窑升温复产初期等情况下需要高度重视,要加强专业之间的信息共享和高度融合,这样才能保证生产安全稳定受控。

——作者:冯文刚、孙飞,《安徽海螺水泥股份有限公司》

——来源:《新世纪水泥导报》2020年1期

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