冬季混凝土坍落度返大的原因及防控措施

文摘   2025-01-24 07:01   河南  
随着我国基建水平不断提高和规模不断扩大,人们对工程质量的要求不断提高,因此行业对混凝土的稳定性、保水性、黏聚性也提出了更高的要求。在现场施工中发现,混凝土刚出机时坍落度满足规范要求,在初始状态黏聚性良好,无离析、泌水等现象,而运输至施工现场后却出现大面积泌水、坍落度变大的现象,该现象被称之为坍落度返大现象。
1 坍落度返大现象的危害
(1)混凝土坍落度返大会降低混凝土内部骨料和浆体分布的匀质性,造成不同部位收缩程度不一致,降低了混凝土的抗渗性能和抗冻性能。
(2)混凝土坍落度返大会导致混凝土的抗压强度明显降低,降低承载能力,影响结构性能。
(3)混凝土坍落度返大会导致混凝土表面出现砂纹、水纹等,影响外观质量。
(4)在泵送施工环节,混凝土坍落度返大会引发堵管、爆管现象。在大体积混凝土施工中会延长施工时间,影响实体结构质量。

2 混凝土坍落度返大的原因
2.1 原材料的影响
(1)水泥的影响。水泥出厂未经过特殊处理,直接用于施工,且在粉磨过程温度控制不当,熟料中C3A 偏高、石膏掺量较多,水泥会出现不同程度的假凝现象,因而在混凝土试拌中,相关人员会不断提高减水剂的减水率和增加缓凝成分,以致假凝时间一过就迅速地出现坍落度返大现象。水泥中石膏的形态、品种不同,其杂质含量、溶解度之间也存在差异,很大程度上会对聚羧酸系减水剂的使用效果造成影响,严重状况下会导致水泥与减水剂相互排斥,从而出现混凝土坍落度返大现象。水泥细度越大,水化反应越快,早期强度越高,需水量也会越大。为降低用水量,工作人员会掺入大量减水剂,从而容易导致混凝土出现坍落度返大现象。    

(2)砂石料的影响。砂石料含泥量较多,会影响水泥的早期水化反应,黏土颗粒包裹水泥颗粒,阻碍水化反应及混凝土凝结,从而出现坍落度返大现象。砂率过高,砂颗粒会吸附更多水来保持润滑,这些自由水会泌出混凝土表面,造成混凝土坍落度返大。
(3)减水剂的影响。如果混凝土减水剂的掺量过大,减水率过高,单方混凝土的用水量减少,就有可能使减水剂在搅拌机内没有充分发挥作用,而在混凝土运输过程中不断地发生作用,致使混凝土到现场的坍落度大于出机时的坍落度。此种情况极易造成高强度等级混凝土的严重离析。
2.2 混凝土生产过程的影响
(1)配合比影响。混凝土的水胶比越大、外加强掺量越多,就越会造成混凝土泌水,严重的会引发混凝土坍落度返大现象。    
(2)拌和影响。拌和混凝土时,搅拌时间不足,会导致混凝土搅拌不均匀,减水剂未能充分反应。混凝土运送至施工现场后,减水剂的减水作用才体现出来,导致出现混凝土坍落度返大现象。冬季施工,拌和水的加热跟不上消耗,导致前、后盘(车)混凝土搅拌水温度相差过大,影响凝胶材料与减水剂分子的吸附时间,进而影响混凝土坍落度。
(3)环境影响。首先,冬季混凝土生产过程中,气温较低,混凝土内部水分散失较慢,水泥颗粒水化反应减缓,水泥颗粒中的C3A 相对更多,这样就需要更多的减水剂分子吸附在表面,以将水泥颗粒分散开,因此减水剂掺量会增加。但是随着C3A 水化反应的进行,水泥颗粒表面的C3A 逐渐减少,一部分吸附的减水剂分子分离出来,造成减水剂过量,从而出现混凝土坍落度返大现象。其次,冬季混凝土生产过程中,如果砂石料出现冻结成块现象,在搅拌过程中,砂、石中所含的固态冰不会融化,而混凝土运输搅拌过程中,在水泥水化热的作用下,固态冰慢慢变成液态水,混凝土内自由水量增多,导致混凝土坍落度变大。
3 混凝土坍落返大现象的防控措施
3.1 保障材料质量
(1)稳定水泥质量。①进场水泥必须有出厂合格证书,安定性、试验标号、抗压强度等指标必须满足规范要求,按要求抽检安定性指标,必须100% 合格。②做好水泥罐仓的防水措施,避免水分侵入造成结块。    
(2)稳定砂石料质量。①选用含泥量少、级配好的河砂,增加河砂含水率检测频率,以保证混凝土质量。②加强冬季保温措施,保证料仓与配料机上材料不结冰、不结块。
3.2 优化减水剂配方
为研究减水剂配方对混凝土坍落度的影响,复配了三种不同配方的聚羧酸系高性能减水剂。三种不同配方的减水剂与同一厂家同一品种水泥进行相容性试验(水泥净浆法),情况如表1、表2、图1、图2 所示。
   
三种不同配方减水剂与同一种水泥的相容性参数如表3 所示。
从表3 结果可知:第一种配方的减水剂(PC-PF1)与水泥相容性差,水泥净浆流动度经时损失过大(FL=22%),若采用该配方减水剂进行混凝土生产,为保证混凝土到达施工现场的工作性能,只能不断地提高减水剂掺量或拌和用水量以抵消其过大的经时损失。当减水剂掺量高过一定临界点时,混凝土到达施工现场后将出现坍落度返大现象,甚至直接导致混凝土离析。
第二种配方的减水剂(PC-PF2)与水泥相容性最好,饱和掺量点最低(A=0.8%),饱和掺量点下的初始流动度最大(F0=235mm),60min 后水泥净浆流动度损失最小(FL=2%)。若采用此配方减水剂,就考虑减水剂与水泥两种因素而言,施工过程中应当不会出现坍落度返大现象。
第三种配方的减水剂(PC-PF3)与水泥的相容性试验数据表明,水泥净浆流动度经时损失为负值(FL=-9%)。如果采用此种配方的减水剂进生混凝土生产,显然会出现坍落度返大现象。
因此在工程施工之前,相关人员必须确定与水泥相适应的减水剂配方,进而保证混凝土配合比的合理性。在施工过程中,除需要根据季节温度对减水剂进行适当的复配调整外,还需在减水剂进场后对水泥进行“批批检验”的相容性试验。一旦发现减水剂与水泥相容性差的情况,就要及时对减水剂进行试拌调整,必要时需更换减水剂的母液、缓凝成分品种等。    
3.3 优化配合比
优化配合比和选择优质材料可保证混凝土本身的保水性能。优化配合比时,相关人员应从粉料比例、砂率、外加剂掺量等方面考虑,选择最优比例,同时与外加剂厂家共同分析判断混凝土的性能,从而调整外加剂的组分,以达到治本的目的。根据现场试验的结果,优化配合比如表4所示。浇筑结构混凝土时坍落度返大现象有了根本性改观。
3.4 加强混凝土拌和控制
(1)对拌和站减水剂、水等原材料的计量设备进行校称工作,降低计量误差。
(2)对水泥与减水剂定期进行相容性试验,确保其的相容性。
(3)出现坍落度返大现象时,适当降低减水剂掺量、提高砂率,减小混凝土出机坍落度。
(4)严格按照搅拌时间拌制,使减水剂和胶凝材料充分接触并搅拌均匀。
(5)更改投料顺序,将二次投料或减水剂后掺投料更改为一次投料。
4 结束语    
文章对冬季施工混凝土坍落度返大现象进行分析,针对原材料、外加剂、配合比等方面的影响,提出了防控措施,以有效解决混凝土泌水、离析问题,保障施工进度和工程质量。    

砼话
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