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公司采购了一套ASME喷嘴,包含了直径从34.92到4.76的所有共七个喷嘴,共同使用一套直管段。那么在测量空压机流量时,需要在更换喷嘴的同时还要更换调压阀组,其简易图如图1所示。这对工作人员来说是一项相当繁琐的任务。调压阀组由一大一小两个调压阀组成,一个负责粗调压力,另一个负责微调压力。装拆起来相当麻烦,因此我们一直在寻找一种更为简便的解决方案。
在市场上,找到了一种性价比较高的涡轮蝶阀,如图2所示。可以实现50:1的精细调节。虽然效果有所改善,但是排气压力仍然无法快速调节稳定。原因是手感敏锐度不够,不能感觉到微小的转动。经过深入探索,我们发现了一种较为经济的解决方法。
我们观察到了一个有趣的规律。U形液体压差计(简称:水柱)的液位会随着涡轮蝶阀的开关而浮动。当阀门关闭时,水柱的开口端液位会下降;而当阀门打开时,液位会上升。水柱液位的浮动是瞬态的,所以手在转动蝶阀的同时,还要注意观察液位变化。水柱跳动的幅度与阀门的开度有直接关系,开度变化越大,水柱液位浮动的幅度也越大。因此,细微的阀门开度调整会导致水柱液位的明显跳动,这一现象正好弥补了手感所带来的调压不准确性。通过利用这一规律,工作人员成功解决了稳压问题,实现了更加精准的调压效果。
在实际应用中,我们将涡轮蝶阀与ASME喷嘴相结合,利用阀门开度调节引起的水柱跳动来稳定调节排气压力,从而实现了令人满意的调压效果。这一创新思路不仅解决了装拆繁琐的问题,还大大提高了工作效率和测量精度。
产生的原理:阀门开度的微小变化会导致通过阀门的流量发生变化,而瞬间的流量变化会影响低压箱压力。作为微压差测量装置的水柱液位会因此剧烈浮动,因此我们也能够观测到这种现象。
通过这次经验,我们深刻体会到了技术革新对工作流程和效率的重要性,也意识到了不断探索和创新的必要性。我们决定将这种成功的经验推广到公司的其他项目中,以期在更多的领域获得类似的突破和进步。通过持续的技术创新和改进,相信未来会有更多的问题得到解决,工作效率和质量将会得到进一步提升。
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