炼铁厂的小改小革

科技   2024-11-18 14:42   四川  

创新,是企业发展的不竭动力

尤其是在小改小革方面

越来越多的炼铁人从生产一线细微处

发现问题、解决问题

为企业发展提供有力保障


10月小改小革评审结果已出

一起去看看吧




9#冲渣系统增加反洗泵改造项目




改造前:炼铁厂9#冲渣原设计中,无专用反洗泵。需利用东、西场倒口的铁间隔时间,使用冲渣泵对9#冲渣底滤池进行反洗,无法起到良好的反洗效果。

改造后

改造后:利用10#高炉的两台冲渣泵,将9#、10#冲渣泵进口管道联通,共同使用四个冷水池。原有9#冲渣管道与反洗管道,联通的阀门有效切断。将利旧使用的10#冲渣两台冲渣泵出口总管,排至9#冲渣系统反洗管道处联通,以作9#冲渣系统反洗泵独立使用。改造后,9#冲渣系统有了专用的反洗泵,9#冲渣底滤池能够得到有效反洗,降低了底滤池滤料板结的风险。


建议人:夏剑飞、孙卫龙、程波波、夏伟栋、杨鹏鹏



8#炉布袋进口眼镜阀加装安全锁扣项目




改造前:8#布袋进口眼镜阀夹紧油缸,在油压供给发生问题,油压不稳定的情况下,眼睛阀会夹紧、松开误动作,存在运行中松开的安全隐患。

改造后

改造后:在眼镜阀的三角点,各加装一个安全锁扣。即使在油缸误动作松开之后,还有一道安全扣,防止让眼镜阀松开,而产生煤气漏气。当检修需要松开眼镜阀时,提前把锁扣打开,不影响正常操作。


建议人:张义



喷煤磨机排渣口自动化改造项目



改造前:喷煤磨机排渣口,因场地限制造成排渣管道角度小,磨机渣不容易排出,需人工每班清堵管道,造成工作量增加。有时因排渣不及时,造成渣长期积在排渣管道上面形成火渣,有很大的安全隐患。


改造后


改造后:去除存渣容器,改用直筒管。通过两个阀门先后控制排渣,直筒管角度斜率增大至65°,避免出现积渣现象。同时排渣口两阀门改为自动控制,电脑上设置自动排渣程序,当磨机运行时投入自动排渣,并根据排渣量自由设定排渣时间与间隔时间,从而实现自动化控制,消除了排渣口排渣不净、积火渣的安全隐患。


建议人:吴海健、董伟、唐林锋、裴银龙



8#炉炉前凿岩机连接套技改项目



改造前:8#炉炉前凿岩机连接套,一直采用内丝梯形螺旋丝口式连接钻杆方式。经常因为卸钻杆困难,打冲击后再装F型进行拆卸。频繁发生钻杆断丝,大大增加了炉前设备件消耗和铁间隔时间。


改造后

改造后:将8#炉连接套技改为卡扣式,将钻杆内丝改为插销式卡扣连接。原钻杆内丝φ38改变为φ45,大大增加了钻杆强度。改造后杜绝了,高炉开口时连接套和钻杆断丝问题,装卸钻杆方便简单,减少了铁间隔时间。

建议人:高勇、辛太宝



上料中冠系统脚本改造项目



改造前:以前料种少,修改比较方便,上料中冠是使用脚本制作。现在料种变多后,每次增加或修改脚本,需要的时间成倍增加,为了改善这种情况,将脚本集合成快速函数,修改时间大幅降低。

改造后

改造后:在画面内将同一个料种,需要的料名集合成一个函数。当需要修改时,只需要修改快速函数,就可以同时修改同一个料种,减少修改中冠的维护时间。


建议人:裴银龙、张伟、唐晓阳、徐从磊、陈鑫森



10月份各区域共完成小改小革14项,其中获奖100元的有5项,获奖200元的有4项,300元的有5项,合计奖励金额2800元。


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来源:智慧炼铁
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