01
安全生产月
杨宏
第一作业区2#连续重整装置外操
杨宏日常主要负责机泵运行检查维护工作,一直以仔细认真负责著称的她,总能发现细微问题。5月20日上午,她巡检至重整热工泵区时,发现关键机泵泵台上有一滩水,她立刻警觉起来,俯下身子细致排查漏点。经过认真检查,发现机泵平衡管上喷出一小股雾状流体,细看是焊接处有一砂眼。她立即汇报班长和内操,并在班长的指挥下,协助完成了切泵工作。此关键机泵为锅炉上水泵,如漏点发现不及时,泄漏扩大泵抽空可能导致汽包液位低联锁,装置将停工。杨宏认真细致巡检,及时发现隐患并上报,避免了事故发生。
杨超
第五作业区高压加氢装置班长
杨超工作经验丰富,严谨细致,任劳任怨,兢兢业业,在平凡工作岗位上不断发光发热。5月6日凌晨2时31分,新氢压缩机因活塞杆振动高联锁自停,他在8分钟内带领班组快速启动备机,在短时间内快速恢复系统压力,未造成生产波动,保障了产品质量合格。这是他第二次快速应对新氢压缩机自停的紧急情况,充分凸显了班长过硬的应急处置能力。自2022年以来,他带领全班师傅,共同编制高压加氢装置事故汇编,目前已编制100多个,汇编成为老职工的经典“回忆录”、新员工的学习宝典,是班组应急处置的“良方”。
02
降本增效
邢恺然
第二作业区二催化装置设备工程师
邢恺然勤于思考,经常穿梭于装置,对每台设备的运行状态都如数家珍,积极与班组职工共同学习研讨设备知识。5月,他参与到二催化装置气压机改电机项目,该项目需要改造、更新多个设备设施,改造内容繁多,牵一发而动全身,他每日加班加点积极参与到项目建设、设备验收中,一丝不苟,尽职尽责。5月14日,新气压机正式投用,运行正常,标志着中国石化催化裂化装置第一套电机驱动气压机成功投运,进一步降低生产运行成本,提高了经济效益。他为二催化装置平稳运行、降本增效贡献自己的一份力量。
吕增
第三作业区三催化装置
安全环保总监
吕增在工作中,认真执行并时刻牢记“过好紧日子,奔向好日子”,始终追求卓越质量,致力于工艺改善、开源节流,积极创新。他制定策略,优化操作,最终成功降低蒸汽消耗2t/h,有效降低炼油厂含硫污水负荷。他着眼于生产细节,通过优化0#柴油出装置温度,实现热供料,提升能源循环利用率;挖掘装置节能潜力,持续提高烟机发电量,严格控制再生压力及温度,进一步降低电费成本;主动承担生产责任,配合其他装置停工,回炼污油,增加高附加值产品产量;根据装置原料性质,优化水、电、汽等消耗。
雷彦
第五作业区2#三废装置内操
自2021年入职以来,雷彦始终恪尽职守、严以律己,在确保分析准确无误、数值符合标准的前提下,她致力于降低蒸汽、水和电的能耗,观察细节,精心调整。她利用气温回升的时机,及时操作调整,降低溶剂再生塔的蒸汽用量;根据贫液的温度,适时关停空冷,这些降本举措让她帮助装置每月节省了蒸汽30余吨,节约了电耗2600千瓦时。在5月一次巡检中,她敏锐地发现尾气炉鼓风机的压力异常下降,面对这一突发状况,她迅速通知外操人员前往现场核查并协助处理,有效防止了其他物体进入风机,维护装置稳定运行。
杜伊晗
设备工程科合同管理岗位
杜伊晗对待工作认真负责、恪尽职守。她时刻绷紧“过紧日子”这条弦,在合同选商时,积极推动谈判双方相互沟通,本年度签订的防水施工合同、炼油厂维保外(燕华)、炼油厂维保外(正邦)等多项合同较去年均提高了降点力度,节约成本约10万元;二催化、延迟焦化、蜡油加氢、饱和气等装置停工检修消缺期间,她按照维保合同中关于停工部分维保费用的约定,对维保单位核减了相应停工装置的维保费用,节省成本100多万元。
03
优秀班组长
李春雨
第二作业区二催化装置班长
5月15日二催化装置因再生剂跑剂造成紧急停工,李春雨组织班组做好相关工作。由于催化反应区域重质油较多、流程复杂,扫线是难点,他亲自将流程仔细检查一遍,并安排人员反复多次清扫较难处理的管线。在保证质量的前提下,带领班组坚持执行“油不落地、气不上天”的工作要求,并积极参与装置其他流程倒空、吹扫、加盲板等工作,他还经常嘱咐年轻职工检修期间做好个人防护、做到“三不伤害”,切实保障了停工过程和人员的安全。
04
管理创新
张策
第一作业区区域HSE副主管
张策不断尝试新的安全管理方式,提高基层工作实效。在直接作业环节管控方面,带领职工从严落实各项规章制度,以扎实举措推进安全管理提升年行动,在作业区尝试推行“1+1”施工预约,即每套装置每日施工预约1项特殊作业和1项一般作业,倡导以扎实的施工组织、高效的签票效率,提升现场施工有效作业时间,保障施工进度,从而降低作业数量,管控总体风险。在降本减费方面,组织各装置排查和封堵现场地漏,上网查找新型封堵方式,自费购置硅胶封头,自创“四防”地漏封堵法,为雨季的到来做足准备。
陈延达
第五作业区延迟焦化装置运行工程师
自2022年入职以来,陈延达对待工作恪尽职守,强化管理创新,有效提升焦化装置报警管理。作为典型的间歇生产装置,焦化装置存在生焦以及非生焦的工况,而报警值往往针对于生焦工况,非生焦工况下会触发大量的无效报警。在他和专业部室的协同合作下,将弹窗和屏蔽结合,通过在DCS系统上设置手动“一键屏蔽”,从而抑制报警功能,降低由间歇操作导致的报警多、处置时间长的问题,达到精准监测报警信息的目的,降低了无效报警对操作人的干扰,实现平均报警率环比降低34.72%,使报警信息更好为装置安全生产保驾护航。
05
能力提升
温佳宝
第四作业区润滑油加氢装置外操
温佳宝自2021年入职以来,始终严格要求自己,在师傅指导下奋发学习,目前已具备外操和内操基本能力素质,能做到室外独立操作和室内独立盯岗。5月,他排查发现减压炉二次风门被柳絮堵死,多个火嘴被熄灭,于是立即采取行动,避免了温度波动情况。他不断认真思考,提出合理化建议,在出口温度不变的情况下,调整空冷入口温度和百叶窗开度,降低风机变频开度,有效节约了电耗。日常工作中,他主动提出帮助技术人员绘制实时数据库流程图,积极向上的学习态度深得大家认可,也成为了作业区青年的学习榜样。
编辑|赵雨非
监制|完颜冰玉
监审|倪前银