【基层快讯】物资运输中心搅拌车罐体驱动技术改造项目实现“双丰收”

企业   2024-12-23 21:23   甘肃  

当看到搅拌车安全运行218天,实现发动机四配套大修“0”维修记录,搅拌车月度又被评选为“红旗车”时,物资运输中心参与搅拌车技术改造人员,个个面露喜悦之情。

2024年,面对车辆老化严重、设备更新滞后、维修及燃油成本不断攀升的实际,物资运输中心一方面积极推行流程优化、设备技术改造及降本增效,一方面充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,搭载“两带两创”平台,以搅拌车罐体驱动技术改造为突破点,组织党员带头围绕中心工作攻坚克难,达到双融合双促进的良好效果。

中心2台混凝土搅拌车,分别服务于电解三厂和电解四厂,负责拉运600kA厂房、500kA组装的残极破碎料到厂房通廊破碎料下料口处,用罐体打到天车料舱内,再由天车带料进行电解槽封极作业使用。搅拌车原罐体采用发动机驱动,装卸料时间长,作业中发动机长期高转速运转,车辆油耗居高不下。另外,搅拌车装卸料时粉尘大,发动机四配套磨损速度快,更换维修成本高,又是“独子”设备,每次更换四配套至少需2天左右,严重制约生产。

新能源技术的发展和应用打开了中心管理人员的思路。中心多次市场调研、实地查验、技术交流,掌握了第一手技术资料,形成了比较完备的改造方案,即在搅拌车驾驶室跟罐体中间空位加装30千瓦驱动电机及配套变频器,通过电机旋转带动齿轮、液压马达、减速机工作,驱动罐体旋转。在运行管理中心的大力支持下,再次进行专业技术评估和费用测算,并与电解三厂、电解四厂、机修二厂、炭素二厂沟通协调,确定了电源取电位置等事宜,并对改造后的安全风险进行了全面辨识和评估。

搅拌车罐体驱动改为电机驱动后,运行效率显著提升,在未改变原有作业流程、作业方式、作业效率的前提下,大幅降低燃油消耗及维修成本,同时,提高了车辆工作效率。自今年5月份改造运行以来,2台搅拌车发动机“0”大修且运行稳定,节约燃油20.47吨,折合17.19万元,节约维修成本4.84万元。

只要思想不滑坡,办法总比困难多。未来,物资运输中心将持续深入开展技术创新、技术攻关,充分发挥党建引领示范作用,用好“两带两创”“党建+ ”等党建品牌,以高质量党建领航高质量发展。(文/魏多贵 图/张仰魁)

 编      辑:杨   婕

 责任编辑:苏鸿雁

 审      核:李海莉

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