高传质快速响应的循环流化床炉内脱硫研究

文摘   其他   2024-09-20 00:07   浙江  
煤炭是我国的主要能源,我国煤炭中高硫煤的占比较大,部分高硫煤含硫量高达10%。电煤消费在煤炭消费中占比超过50%,虽然近年来随着经济结构转型的持续推进,部分火电逐渐被水电、风电、核电和太阳能发电等替代,但2022年我国火电发电装机容量仍占总发电装机容量的51.96%,可见煤电仍是我国当前电力供应的主要来源。
在“双碳”目标与可再生能源嵌入的背景下,为满足可再生能源的消纳及平衡负荷波动,火电机组面临着巨大的调峰运行压力。循环流化床(Circulating Fluidized Bed,CFB)锅炉以其特有的负荷调节范围宽、燃料适用性广以及优越的环保性能等优点被国内外广泛应用于火力发电。循环流化床炉内脱硫通常采用炉内投加石灰石将炉内燃烧产生的SO2转化为硫酸盐随炉渣排出的方式,以达到在燃烧过程中脱硫的目的,该方法具有低成本、无废水、操作简单等特点。循环流化床特有的气固流动特性及灰循环特性,使得石灰石加入炉内后具有较长的停留时间,所以循环流化床的炉内脱硫效率较高。为满足日益严格的环保要求,应对当前火电机组大幅调峰引起的炉内生成SO2浓度变化幅度大的难题,需对现有的循环流化床炉内石灰石脱硫系统进行优化研究,以实现循环流化床炉内脱硫快速响应,维持火电机组在变负荷运行状态下炉内脱硫效率的稳定,避免烟气排放中SO2浓度短时难以达到超低排放要求。
国内外众多研究学者对循环流化床炉内石灰石脱硫的影响因素展开了一系列研究,既有生产运行管理因素,如床温、石灰石粒径、钙硫比、炉膛流场分布、石灰石粉输送系统控制、烟气流速控制等,又有设备设计安装因素,如炉膛高度布局设计、烟道位置尺寸设计、石灰石加料位置等。刘鸣研究发现循环流化床床温应控制在830℃~900℃,若床温低于830℃,会导致CaO的孔隙数量减少、孔径变小,从而影响脱硫效率的降低;床温高于900℃时,由于CaO内部孔隙结构的部分烧结而导致吸收SO2的能力降低。FAN等通过研究7.5μm~105μm石灰石颗粒的脱硫反应,得出较细的石灰石颗粒经高温分解后具有较大比表面积,反应活性较高。蔡润夏等在中试规模和工业规模的CFB锅炉上研究了超细石灰石的炉内脱硫效果,得出超细石灰石具有较好的脱硫性能,并且在减少NOx催化生成方面具有一定优势。PISUPATI等研究得出低于38μm的石灰石颗粒由于难以被分离器捕捉,导致停留时间降低,脱硫效率降低。XIE以150MW循环流化床锅炉为对象,通过调整床压降和脱硫剂的粒径以提高脱硫效率,降低钙硫比。刘宏禹等通过调节二次风量来控制过量空气系数,分析SO2浓度变化趋势,得出空气系数在1.14~1.15时脱硫效率最高。但目前有关石灰石投加位置对炉内脱硫效果影响的研究较少,为此本文提出将石灰石投加位置由回料腿改为二次风管,研究其对循环流化床炉内石灰石脱硫系统的影响,以期为循环流化床锅炉实现高效快速响应炉内脱硫提供参考。

1 锅炉及改造前炉内脱硫系统简介

某2×350MW机组配备两台CFB锅炉,锅炉本体由主循环回路、尾部烟道、空气预热器三部分组成,采用炉内石灰石干法脱硫,每台锅炉都配有独立的脱硫系统。锅炉本体与炉内脱硫工艺流程示意如图1。

每炉配两套石灰石输送系统可同时低负荷运行,当其中一套系统发生故障时,另一套系统自动满足整台锅炉所需负荷运行。石灰石粉输送系统能够自动调整出力以适应烟气中SO2排量的变化,输送气源为压缩空气,石灰石粉的原入炉位置设置在回料腿。

2 炉内脱硫系统改造与试验研究

2.1 石灰石投加位置调整

CFB锅炉炉内脱硫石灰石投加位置可选择落煤管、回料腿和二次风管三处。落煤管处投加石灰石不利于脱硫反应,原因在于喷入炉膛后会出现煤与石灰石二者密相区重叠,煤燃烧导致缺氧,不利于固硫反应进行,一般不建议采用该加料位置;原系统采用的在回料腿处加料,可在回料腿内对石灰石进行预煅烧,并借助流化风使石灰石与煤混合均匀,一定程度上会提高脱硫效率,但是也易形成石灰石表面结团包覆,导致石灰石脱硫活性降低,并且在快速响应性能方面还存在不确定性。因此,脱硫系统改造将石灰石的投加位置由回料腿调整为上二次风管,分析比较二者的脱硫性能,特别是快速响应性能,改造后的炉内脱硫系统如图2所示。

二次风管喷钙脱硫系统石灰石粉仓的出料口通过设有插板阀和石灰石流量计的管道与石灰石喷枪连接,采用二次风系统输送气源使入炉石灰石粉有较强的穿透力。如图3所示,为保证石灰石粉可均匀喷入炉内微氧化稀相区域,将石灰石喷枪设在流化床的前墙并位于流化床锅炉炉膛的锥段,与布风板的垂直距离为5.6m,数量为6支,间距为3.5m。同步控制器与设置在烟囱出口的SO2浓度测量装置电性连接,以便于测得烟囱出口的SO2浓度后接受反馈信号,通过实时控制插板阀的开度控制石灰石粉的用量。

2.2 试验研究与结果讨论

在保证入炉煤煤质稳定、石灰石制备系统和石灰石输送系统运行稳定的情况下,基于目前燃煤机组常在50%~75%负荷调峰运行的现状,选取190MW与250MW两个相对平稳的运行工况,依次采用回料腿喷钙、二次风管喷钙两种喷入位置进行A、B两组对照试验,以对比两种模式的运行效果。表1和表2分别为煤质分析和石灰石成分分析结果。

2.2.1 喷钙位置对炉内脱硫效率的影响

两种不同位置喷钙试验数据见表3,不同喷钙位置的锅炉出口SO2浓度与脱硫效率对比情况如图4所示。由图4可见,机组在190MW负荷下运行时,采用回料腿喷钙脱硫的锅炉出口SO2浓度为912mg/Nm3,而采用二次风管喷钙脱硫的锅炉出口SO2浓度为809mg/Nm3,相比之下二次风管喷钙可使锅炉出口SO2浓度降低103mg/Nm3,脱硫效率可从89.99%提高到91.52%。当机组在250MW负荷下运行,二次风管喷钙可使锅炉出口SO2浓度降低226mg/Nm3,脱硫效率可从88.53%提高到91.78%。由此可得,采用二次风管喷钙的炉内脱硫效率高于回料腿喷钙的炉内脱硫效率。

2.2.2 喷钙位置对炉内脱硫响应时间的影响
回料腿喷钙的炉内脱硫情况如图5所示,随着机组运行时间的增加,SO2逐渐释放,增大石灰石的进料量3min后SO2浓度出现明显下降,即采用回料腿喷钙的炉内脱硫响应时间为3min。

随着煤的燃烧,SO2逐渐释放,由于二次风管喷钙脱硫响应时间较短,增加石灰石投加量SO2浓度会出现短时间内的大幅度降低,但SO2仍在继续释放,需要一定的过程,因此SO2浓度会出现较大波动。二次风管喷钙的炉内脱硫情况如图6所示,增大石灰石的进料量1min后SO2浓度会出现明显下降,表明采用二次风管喷钙炉内脱硫的响应时间为1min。相比于回料腿喷钙,采用二次风管喷钙的炉内脱硫响应速度更快。二次风管喷钙与回料腿喷钙相比,不仅是炉内脱硫石灰石喷入位置的改变,实际上是改善了石灰石煅烧和固硫反应的条件。石灰石粉均匀喷入炉内微氧化稀相区域,炉内背压小,石灰石粉穿透力强,更容易均匀分布在炉膛内部,可以快速完成石灰石粉均布、扩散及反应。且石灰石分解为CaO的密相区与SO2的密相区重叠,可提高气固接触面积,加快两者反应,从而有效缩短炉内脱硫的响应时间,提高石灰石粉的利用率,降低石灰石用量。同时石灰石喷枪设在流化床的前墙,并位于循环流化床锅炉炉膛锥段的位置,可以保护石灰石不被循环灰包裹,保证石灰石在炉内有较高的利用率。以上优化实现了采用二次风管喷钙方式的脱硫响应时间较短,脱硫效率与石灰石利用率均较高。

3 结论

1)与回料腿喷钙相比,采用二次风管喷钙可提高炉内脱硫效率。机组在190MW负荷下运行时,脱硫效率从89.99%提高到91.52%;在250MW负荷下运行时,脱硫效率从88.53%提高到91.78%。
2)与回料腿喷钙相比,采用二次风管喷钙的炉内脱硫响应时间更短。前者脱硫响应时间为3min,后者脱硫响应时间仅为1min。
3)在CFB锅炉大幅变负荷运行要求下,可优先选择采用二次风管石灰石给料方式进行炉内脱硫,以提高脱硫效率,缩短脱硫响应时间。

文献信息

王鹏程,徐媛媛,郝艳红,等.高传质快速响应的循环流化床炉内脱硫研究[J].电力学报,2023,38(04):302-308.DOI:10.13357/j.dlxb.2023.031.

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