小改造凝聚大智慧,小举措迸发大能量。机电迁安机修各作业区立足岗位,结合实际,重点围绕降本增效、管理提升,以小改小革为切入点,持续推进设备、工艺、技术优化升级,激活创新创效活力。
炼钢生产作业区轴承座打压工装改进制作提高工作效率
轴承座内部长期过水会形成水垢、钢渣等异物,由于循环管径较细,这些异物脱落后,容易引发堵塞,进而导致流量和压力减小,所以需要拆卸工装来清理管路。炼钢作业区李欧阳、张迁兴对循环工装进行了改进,他们将工装本体扩孔,更换水路阀门,加粗进水管路、回水管路及大功率循环泵,在检测轴承座流量的同时对其内部进行冲洗,既能清除部分异物和水垢,减少堵塞,又提高了打压效率,降低管路堵塞的可能性,增大流量,从而对轴承座内部进行深度清理。
轴承座内部锈蚀
管道改进
增加大功率水泵
热轧生产作业区刀片重复利用、刀具改进降本增效
花纹辊加工所使用的刀片为三角形的CBN材质,在加工花纹时,因为槽内表面有较高的要求,加工程序较长,机床重复定位存在困难,并且刀片匹配度高,所以设定了刀片的最大加工排数,当达到这个加工排数时就更换新的刀片,这就导致一些刀片磨损还比较小就被取下,而这些刀片返厂修复很困难,热轧作业区张旭针对刀片购买成本高、消耗大等问题,决定利用旧刀盘改造成专用刀具,用来车削层流辊激光后的表面进行粗车,经过试验,满足了使用要求,每个月能够减少刀具费用5000多元。
热轧生产作业区备件机加班组的陈建伟,协调班组里的王东和胡影对镗床镗刀进行改进。以前镗孔时是通过手动敲打镗刀的进刀方式,这种方式对操作者的技能要求极高,而且需要反复进行试切测量,才能有效把控质量要求。经过反复研究,他们对刀具进行了改进,把龙门铣精镗刀改装到镗床刀杆上,并且将进刀方式改成旋钮式微调,进刀准确度能够达到0.02mm,从而满足了加工要求,通过这种刀具改进的方式,减少了质量问题,提高了加工效率。
冷轧生产作业区:聚氨酯浇注工艺改进
聚氨酯胶辊浇筑时的余量为直径15㎜,在加工过程中,这种较大的余量会浪费原材料,经过与工艺部门多次探讨并总结,再综合多年积累的加工情况以及辊面实际加工圆度来看,理论上把浇筑余量减少至直径10㎜就能够满足胶辊的加工需求,张龙带领鲍庆宇、王会东、吴涛组成的攻关团队开展工艺改进工作,他们制作工装并收集数据,经过试验,这种改进满足了加工条件,每年能够节约7291Kg原材料,换算后每年可节约近20万元。
迁安机修将持续聚焦“降本”,聚力“增效”,引导全员自主改革创新,解锁更多的降本“新路径”“新点子”,多维度发力助推企业发展。
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