【生产管控中心分解工序联合攻关巧解生产难题】

文摘   2024-12-13 21:48   河南  









近日,生产管控中心分解工序经过持续攻关,创新清理方式,一举解决了过滤机接料盒难以清理的顽疾,为稳定生产奠定了基础。


受物料变化影响,分解物料结疤速度加快,过滤机接料盒经常因结疤块多堵塞,由于接料盒所处位置狭小,清理难度较大,致使接料盒长期未得到有效彻底的清理,一旦堵塞后,岗位职工又无法按照高液面进行操作,不仅大幅降低了过滤机运行效率,造成电耗升高,还对生产的稳定运行造成了影响。

为了解决这一难题,分解工序联合点检、检修、清理人员共同开展专项攻关。攻关团队通过现场勘察,结合过滤机接料盒的形状和位置,经过多次修改,最终确定了“先清理、再改造、后维护”的方案,对过滤机接料盒进行清理和消缺。


12月6日上午,攻关团队开始对6号过滤机接料盒进行了清理和改造。他们制作了清理检修平台和专用清理工具,采用开“天窗”的方式对溢流管道进行了彻底清理,然后又通过对现场的反复勘察和测量,采用在接料盒底部开口引流替代原有的溢流方式,对接料盒进行了改造,并在接料盒上制作了观察孔和清理装置,有效解决了接料盒结疤堵塞难以清理的难题。

12月7日下午,工序对改造后的设备运行和指标情况进行了持续跟踪和确认,过滤机和真空泵各减少开车1台,每月可节电18万千瓦时,母液浮游物降低了35%,过滤机运行效率得到了大幅提升,为分解工序生产稳定、指标优化创造了条件。

素材来源:

       生产管控中心 朱宏恩 许世磊

                               图文报道

审      核:

      梁中洲

郑州铝业(长城铝业)

审核:梁中洲

图文编辑:张宇飞



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