流化床锅炉——基于皮带式原煤仓互通技术改造方案

百科   2024-12-24 20:02   湖北  

当今能源行业日新月异,电厂在追求高效运营之路上,流化床锅炉的性能优化至关重要,而原煤仓系统是关键一环。我们凭借深厚的专业积累和创新思维,推出了针对流化床锅炉原煤仓双仓互通改造方案,直击传统供煤模式痛点,助力电厂精准供煤、灵活应对工况、提升可靠性与维护便利性,为降本增效与可持续发展提供有力支撑。

01

设备现况
某流化床锅炉原配煤系统为两台机组共用甲乙互为备用的两条皮带,采用电动双侧犁式卸进煤。4个原煤仓上部为圆柱形,下部方形分开8个出煤口,设8套旋转清堵装置,至8台给煤机送入炉内。
图1:电动双侧犁煤器
图2:8台给煤机

02

系统概述
该系统是为某流化床锅炉设计的原煤仓互通方案,旨在提高配煤的灵活性、精准性和智能控制水平,同时保证运维的便捷性。

系统主要由对开闸板门、皮带输送机、小仓隔板、料位显示监控设备等组成,通过这些设备的协同作用,实现了不同煤仓之间的互通互联,为锅炉高效节能的稳定运行提供了可靠的燃料供应。


03

系统设备
对开闸板门采用电液驱动装置控制开启与闭合,具有操作方便、响应迅速的特点。

安装位置在仓体直径2米处,闸板门开关方向和输送机运行方向垂直夹角20度布置,这种布置方式可以在保证闸板门正常工作的同时,尽量减少对输送机运行的影响。

皮带输送机截面 500*500mm,长度根据两仓实际距离定制,具备双向输送功能,可以满足不同煤仓之间的原煤输送需求。

外壳采用全密封防护罩,设置快开检修门、观察口、清洁口,既可以保证原煤在输送过程中的密封性,又方便设备的检修和维护。

两端插入闸板门下部小仓内一侧,与仓体密封连接,确保原煤在输送过程中不会泄漏。

小仓隔板:在闸板门闭合处下方,输送机运行方向安装导流隔板,导流隔板安装位置输送机侧空间占60%,确保输送机侧落煤通畅。

同时实现关闭一侧闸板门另一侧正常落煤,方便设备检修保养时机组正常运行。

料位显示监控设备:
小仓内设置红外摄像头及高精度料位监控设备,设备具备自清洁功能,可以实时监测小仓内的煤料位情况,为系统的智能控制提供准确的数据支持。

控制系统通过料位数据与闸板门、输送机联动,可实现自动调整输送机供煤量,提高系统的自动化水平。


04

系统功能分析
精准配煤功能:通过对闸板门开启幅度的调节以及输送机给煤量的精准把控,可以实现对不同热值煤种掺烧比例的高精度控制。

精准配煤可以提升能源利用效率,降低燃料成本,同时为稳定运行过程中的各项参数指标提供坚实保障,有效减少因煤质波动引发的运行不稳定因素。
灵活性配煤功能:将相邻2仓2个锥形煤斗互通互联,构建一个多维度、多层次的配煤网络。

在不同负荷运行工况下,可自由组合不同煤仓进行掺烧或互为备用,充分发挥各煤仓煤种的特性与优势。

这种灵活性能够轻松应对煤种供应变化、机组负荷波动等常见问题,为探索新型配煤工艺与优化燃烧方案提供了广阔空间。

智能控制功能:
本控制系统集成料位计与红外摄像头,实现高度智能化。

料位计的高精度测量数据与红外摄像头的直观图像反馈相结合,与DCS控制系统联动。

DCS系统依据机组负荷需求迅速做出响应,动态调整输送机转速以精准补充煤量。

智能控制模式实现了煤料供应的自动化与精准化,有效避免了因人为判断失误或操作延迟导致的供煤不足或过量问题,可大幅提高整个系统的运行可靠性与稳定性,同时降低人工干预成本与劳动强度。

运维便捷性功能
本系统投运切出灵活,在互通皮带输送机检修保养时展现出卓越的便捷性。

当输送机侧2个闸板门关闭,另一侧开启时,2个锥形煤斗可直接向下供煤,避免因输送机检修导致的供煤中断。

此功能确保了机组负荷的稳定性,将设备维护对整体运行的影响降至最低,极大地提升了系统运维的灵活性与高效性,有效减少因检修造成的停机时间与生产损失。

05

系统优势
提高配煤的精准性和灵活性,实现不同热值煤种的掺烧,降低燃料成本。

智能控制功能可以提高系统的自动化水平,减少人为干预,提高运行可靠性和稳定性。

维便捷性功能可以减少设备维护对整体运行的影响,降低停机时间和生产损失。

多维度、多层次的配煤网络可以提高系统的适应性,应对煤种供应变化和机组负荷波动等问题。

06

实施效果

经济效益分析:
成本:双仓互通改造方案通过安装皮带输送装置,即可实现两仓之间煤质互通互联,改造费用远低于现有方案,大大降低了电厂的改造成本。

收益:
① 发电收益。某电厂2024年上半年#1、2机最高负荷运行时长为389.17小时,经原煤仓双仓互通改造后,机组负荷能力提升7MW,以2024年上半年综合电价(含税)0.42元/kWh计算,年度发电收益增加7000kW´778.34h´2´0.42元/kWh=457.7万元;

② 燃料成本。低热值经济煤种掺烧区间为50%-70%负荷区间,2024年上半年该负荷区间占比17.41%,运行时长1048.66小时。按照低热值煤比例70%计算,年度节约燃煤成本至少792.8万元。
改造工期:改造工期短,工程量小,且无需停炉。此外,施工过程安全无风险,改造后不增加原煤仓的负载,无需进行额外的校核,确保了电厂的安全稳定运行。
后期维护仅闭合皮带上方闸板门,进行皮带检修,不影响另一侧正常落煤。
堵煤情况双仓互通改造不会增加任何堵煤风险,相反,改造后,原闸板门拆除,新增闸板门提升到直径2m以上的位置保证煤流量。闸板门开度和皮带输送机称重传感器等协同控制,实现精准控制。

07

应用场景
该流化床锅炉原煤仓互通系统具有广阔的应用前景。随着能源需求的不断增长和经济性要求的日益严格,高效、稳定、智能的煤炭燃烧系统将成为未来的发展趋势。

该系统的精准配煤、灵活性配煤、智能控制和运维便捷性等功能特点,符合未来流化床锅炉燃烧系统的发展方向,可以为流化床锅炉的稳定运行提供可靠的保障。同时,该系统也可以为其他类型的锅炉和煤炭燃烧设备提供参考和借鉴,具有较高的推广价值。

图3:某流化床锅炉原煤仓多仓互通图
图4:局部放大图


图5:侧视图





推荐阅读









企业简介




北京国电电科院检测科技有限公司是专业从事电力行业新技术、新产品研发、生产、销售和工程技术服务的高新技术企业。

联系电话:

瞿经理 18519020989(天津 北京 河北 山东 浙江 江苏 湖北 上海)

周经理 13501027638(陕西 宁夏 甘肃 广西  四川 重庆 云南 贵州 江西)

张经理 18656998896(内蒙 东北全区域 安徽)

康经理 13011030937(河南 湖南 福建 广东 海南 新疆 西藏 青海)

山西分公司 燕经理 13754826226

无损检测技术服务 任总 18611136201

安徽分公司 陈总 139 5600 4804
宁波分公司 陈总 152 6786 5777
点击下方“阅读原文”,申请“产品试用”

火电厂技术联盟
电力行业垂直自媒体,与30万电力精英切磋技术!
 最新文章