☞ 这是金属加工(mw1950pub)发布的第19424篇文章
编者按
本文为锻造缺陷类。
(本篇选自《机械加工特色操作及实用案例》第五章第四节)
材料:823钢。
失效背景:筒体的主要工艺流程为:下料→加热→冲拔→粗车→热处理→精车,在精车后发现距筒体口部50~55mm位置,存在横向环形和不规则的裂纹(见图5-139)。
图5-139 收口后筒体裂纹
失效特征:裂纹集中在筒体弧形部,规律性明显。取试样分析,裂纹与截面成一定角度,裂纹两侧干净,无夹杂,裂纹方向可见氧化物,裂纹尾部尖锐(见图5-140),腐蚀后裂纹两侧无脱碳(见图5-141)。
图5-140 裂纹形貌
失效原因:收口模的引入角度偏大,经连续生产时,收口模由于磨损产生润滑油和氧化皮堆积,氧化皮折入形成折叠,并逐渐加重,使口部引入角位置的摩擦力增大,导致毛坯口部形成折叠,在后续的热处理中扩展。
改正措施:修改收口模引入角的角度,将收口模引入角由20°改为10°,将口部锥面靠近弧形部的尺寸上移,消除筒体收口折叠。在后续生产中没有出现弧形部裂纹。
机械加工特色操作及实用案例
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☞来源:金属加工 ☞编辑:王佳慧 ☞校对:徐裴裴 ☞审核人:吴晓兰 ☞媒体合作: 010-88379790-801