铸造缺陷类 | 机械加工特色操作及实用案例126

科技   2024-11-05 17:06   北京  

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编者按



本文为锻造缺陷类。


(本篇选自《机械加工特色操作及实用案例》第五章第四节)




第四节  锻造缺陷类

九、案例35:某筒体弧形部裂纹

材料:823钢。


失效背景:筒体的主要工艺流程为:下料→加热→冲拔→粗车→热处理→精车,在精车后发现距筒体口部50~55mm位置,存在横向环形和不规则的裂纹(见图5-139)。


图5-139  收口后筒体裂纹


失效特征:裂纹集中在筒体弧形部,规律性明显。取试样分析,裂纹与截面成一定角度,裂纹两侧干净,无夹杂,裂纹方向可见氧化物,裂纹尾部尖锐(见图5-140),腐蚀后裂纹两侧无脱碳(图5-141


图5-140  裂纹形貌


图5-141  带有裂纹试样腐蚀后形貌

原因分析:通过现场观察与测量,发现筒体热处理前收口毛坯距口部70~75mm(精车后为50~55mm)位置,存在环形裂纹(见图5-142),与精车后裂纹位置基本一致。折叠在淬火应力作用下发生扩展。

图5-142  筒体精车后出现的裂纹

失效原因:收口模的引入角度偏大,经连续生产时,收口模由于磨损产生润滑油和氧化皮堆积,氧化皮折入形成折叠,并逐渐加重,使口部引入角位置的摩擦力增大,导致毛坯口部形成折叠,在后续的热处理中扩展。


改正措施:修改收口模引入角的角度,将收口模引入角由20°改为10°,将口部锥面靠近弧形部的尺寸上移,消除筒体收口折叠。在后续生产中没有出现弧形部裂纹。

机械加工特色操作及实用案例


本书围绕车削加工特色操作法、专用夹具、专用量具、检测等制造方面的经验常识,各种车削加工案例,数控刀具经典解决方案,疑难零件加工案例和产品失效分析等多方面内容进行阐述,是技能大师孟祥志的绝招绝技及工作室核心成员多年工作宝贵实践经验的结晶,对技术交流和成果推广有很好的推动作用。


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☞来源:金属加工 编辑:王佳慧 校对:徐裴裴 ☞审核人:吴晓兰 ☞媒体合作: 010-88379790-801 

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