1人死亡!某焦化坍塌事故警示!

时事   2024-11-08 07:21   山东  

       2023661155分许,某焦化对煤仓进行清理精煤作业,作业过程中发生挂壁煤坍塌,导至一人窒息死亡。

一、事故发生经过

651500分许,备煤车间主任组织人员,准备取出脱落掉入煤塔内的一截直梯。

66820分~935分许,备煤车间主任安排使用空气炮对煤塔挂壁煤进行清理;945分备煤车间安全员将四合一气体探测器从检修孔放入煤塔,经检测,符合有毒有害气体环境作业要求。

950分皮带工韩某从检修孔进入煤仓,到达约+21m处(煤仓净高一半高度)时,备煤车间主任(通过对讲机)询问韩某煤塔内空气是否畅通,韩某回答“一切正常”后被继续放到煤仓底部。到达煤仓底部后韩某把绳子捆绑在梯子上,随即韩某被拉出检修孔;1010分许备煤车间主任安排往上拉梯子,发现拉不动,于是安排韩某准备再次进入煤塔,清理压住梯子的精煤。

1020分韩某第二次进入煤仓,使用铁锹清理精煤后被拉出检修孔;1100分许班长进入煤仓,清理精煤后被拉出检修孔;1150分许皮带工武某进入煤仓底部清理精煤。

1155分许煤仓侧壁上挂壁煤脱落坍塌,将武某掩埋。

二、事故现场情况

202368日上午,事故调查组相关人员对事故发生现场进行了现场勘查,勘察的现场为事故救援完成,事发煤仓暂停使用后的实况。

事发单位现有生产设施为2×55孔炭化室高5.5米, TJL5550D型捣固焦炉,配套一座煤塔,该煤塔布置于焦炉机侧,两座焦炉中间,合格煤从焦侧通过煤十( 事故单位编号)皮带送至煤塔顶部,通过卸料机卸入煤塔

煤塔长33.7m,宽7.5m,总高40.18m,内部分为南北两个煤仓,仓壁为双曲线结构,事故发生在煤塔南侧煤仓。

煤塔顶层标高+35.98m,南北两侧中部分别设置一个0.7m×0.7m的检修孔,事故发生在南侧检修孔内。检修孔北侧3.75m处布置煤十皮带机,煤十皮带机南北两侧设置落煤孔。

检修孔与被困人员位置(煤仓底部东数)7号下料口基本处于同一条垂直线上,坍塌事故发生在该部位。

三、事故原因分析

此起事故直接原因是:煤仓中的挂壁煤坍塌,将武某埋压窒息,是事故发生的直接原因。

(一)直接原因分析

经现场勘察、查阅资料,以及对有关人员的询问了解,对事故发生的直接原因分析如下:

进入煤塔清煤作业属于受限空间作业,发生事故的充分必要条件是:第一有人进入煤仓进行工作。第二煤仓里存在煤坍塌或煤落入的条件,二者必须同时具备。

1.武某进入煤仓作业的可能性推断分析

询问笔录等资料显示,651500分许,备煤车间主任组织人员,准备取出脱落掉入煤塔内的一截直梯。661150分许皮带工武某进入煤仓底部清理精煤,可以推断武某进入煤仓的行为是实际存在的。

2.挂壁煤滑落坍塌的可能性推断分析

询问笔录等资料显示,66820分~935分许,备煤车间主任安排使用空气炮对煤塔挂壁煤进行清理,但未对进行清理挂壁煤是否完全从塔壁脱落进行确认。可以推断挂壁煤滑落坍塌的可能性是实际存在的。

3.武某进入煤仓作业过程中,挂壁煤滑落坍塌的可能性推断

询问笔录等资料显示,事发时被困人员武某位于(煤仓底部东数)7号下料口处,处于煤仓底部。

精煤的细度≤3mm(占90%),煤仓直壁和双曲线斜壁上均有挂壁煤存在的可能,经过空气炮的振动,部分精煤被振落到煤仓底部,部分精煤未滑落依然粘连在煤塔内壁处于松动状态,受重力影响,随时会滑落。

因此推断,武某进入煤仓底部作业过程中,挂壁煤滑落坍塌的可能性不能排除。

4.武某进入煤仓作业时,煤十皮带启动,精煤落入煤塔的可能性推断

煤塔南北两个仓具有储煤和卸煤的功能。精煤由煤十皮带供料,如果武某进入煤仓作业时,煤十皮带操作人员不知情,或者有人恶意启动煤十皮带,或者有人误操作启动煤十皮带,都会使精煤落入煤塔,造成处于煤仓底部的武某被埋压。

事故单位提供的《煤十皮带运行记录表》记录:66630分至662020分煤十皮带处于停止状态。

因此推断,武某进入煤仓作业期间,煤十皮带启动落煤的可能性可以排除。

另外,可以推算一下,煤仓底部最窄处宽度仅为0.6m,按成年人的体积计算,不足1m3的精煤坍塌即可将其掩埋;精煤的细度≤3mm(占90%),精煤从人头顶滑落,吸入鼻孔即可发生窒息事故。

5.结论

煤仓中的挂壁煤坍塌,将武某埋压窒息,是事故发生的直接原因。

(二)其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问相关人员,可以排除人为因素。

(三)间接原因分析

该焦化厂未有效落实企业安全生产主体责任,安全意识淡薄,安全管理规定未得到有效落实,安全管理混乱,安全制度规章执行流于形式。组织受限空间知识培训和应急演练不到位,从业人员对受限空间作业安全风险认识严重不足、对作业程序不清楚,监护人员缺乏监护救援知识和能力,企业员工“无知者无畏”,是事故发生的重要原因。

四、事故主要教训

本起事故表面上看是由于作业人员违反公司《特殊作业管理制度》和相应的作业方案,冒险进入危险场所,未采取消除隐患的安全措施即开始作业,从而导致事故的发生,但暴露出的却是该焦化厂在安全管理上的缺陷。

公司管理人员安全意识淡薄,在风险管控与隐患排查力量上薄弱,未认真落实进入受限空间作业安全措施、未认真落实既定的作业方案;对员工日常安全教育培训不达标,员工对作业区域的存在风险不了解,违章作业,缺乏自我保护意识。因此,强化安全管理制度、操作规程真正落实落细,增强各层级人员的安全生产责任心,应是企业主体责任落实的重中之重。

五、事故整改和防范措施

(一)深刻吸取事故教训,加强现场管理力度

企业要深刻吸取事故教训,严格落实全员安全生产岗位责任,提升管理人员安全生产管理水平。教育并督促作业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程,强化现场监管力度,对现场各类违章违规行为采取“零容忍”的态度,严肃处罚各类“三违”行为,特别是坚决杜绝作业现场违章指挥行为的发生。严格落实风险管控和隐患排查与治理制度,及时有效化解安全风险。

(二)建立健全安全管理制度和操作规程

企业要按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)、《化工过程安全管理导则》(AQ/T 30342022)、等国家行业标准和规范,对企业各层级现有规章制度进行认真梳理,对缺失、针对性、操作性不强的部分进行重新修改、完善,并组织相关人员认真学习,并严格执照相关要求执行。

(四)强化安全基础管理,提升本质安全水平 

企业要组织安全、工艺、设备等专业人员,举一反三,全面排查存在的安全隐患。针对存在隐患的设施、部位、场所和区域,要组织相关技术专家开展全过程危害分析,全面开展作业过程风险的安全评估,并结合现场实际情况落实本质安全措施,避免作业人员处在高风险环境中,消除因人的不安全行为发生的事故,提升企业本质安全水平。

(五)加强安全教育培训,提升应急处置能力

企业要针对本次事故所暴露出的问题,重新审视公司安全教育培训的有效性。要扎实开展包括安全素质提升、事故案例警示以及突发情况应急处置等在内的技能培训和教育,确保作业人员充分具备岗位日常操作能力与突发情况应急处置能力,全面提升员工安全意识与专业技能。

(六)全面落实受限空间管理措施。

企业要建立健全安全生产责任体系,制订完善受限空间安全作业制度,加大安全教育和日常培训演练力度。要配置符合国家或行业标准的通风检测仪器装备,督促从业人员正确佩戴劳动防护用品,严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律;作业前要制定作业方案,严格落实作业审批、专项安全培训、设置安全警示标志,以及“先通风、再检测、后作业”要求和现场监护等措施;要制定受限空间作业应急救援预案,配备必要的应急救援设备和器材,并定期开展应急演练,切实提高从业人员的自救互救和应急处置能力。

(七)切实强化受限空间辨识管控。

要立即组织专业技术人员或者聘请有关专家,依照有关法律法规、规程标准和本行业企业受限空间目录对本企业的所有受限空间进行一次全面排查,重点筛查受限空间可能存在的危险有害因素,分类登记造册,并及时制定管控措施,迅速整改销号,实现动态闭环管理。

(八)要切实强化安全防范意识。

地方党委、监管部门和企业要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神,按照省委省政府领导批示要求,切实提高政治站位,加强风险研判,落实防范责任,强化隐患排查治理,进一步压实企业主体责任、部门监管责任和地方党政领导责任。要督促各企业和单位全面开展受限空间作业安全防范和应急救援专题教育,特别是突出作业人员培训教育,切实使从业人员掌握危险作业风险和作业要求。

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