絮凝剂对凝灰岩机制砂混凝土性能的影响试验研究

文摘   2024-10-15 07:00   河南  

0 引言

建材行业的蓬勃发展对砂石原材料的需求量迅速增加但由于政府采取日益严格的环境保护措施河砂的利用受到了严格限制故采用机制砂替代河砂已经成为建筑行业的必然趋势]由于机制砂在国内使用时间较短虽然不同机制砂厂的生产工艺不尽相同但大多机制砂厂生产出的机制砂中均含有大量的石粉和沉积物质单纯采用筛分等方式将石粉和沉积物筛除掉基本很难实现所以常采用水洗的方式来清洗含有的石粉近些年因为聚丙烯酰胺絮凝剂含有良好的絮凝沉淀杂质等净化水质的作用因此被机制砂厂广泛运用于机制砂的水洗工艺中从而使得清洗水在一定程度上得以循环使用避免了污水的大量排放起到节能环保的作用但由于机制砂厂在生产过程对絮凝剂的添加比较随意导致机制砂中残留着不同含量的絮凝剂经过调查研究得知一般机制砂中絮凝剂的含量在0.200.80‰之间且絮凝剂的残留对水泥净浆、砂浆及混凝土拌合物的性能产生不良影响

试验研究依托杭温高铁项目金山碎石厂开展用于加工砂石骨料的母岩为凝灰岩水饱和状态下岩石抗压强度为129.1MPa采用湿法制砂工艺污水处理使用的是阴离子型聚丙烯酰胺作为絮凝剂对污水中的石粉和杂质进行絮凝沉淀再通过压滤机进行压滤处理以达到污水零排放和水资源的循环利用本文通过大量的试验工作探究了阴离子型聚丙烯酰胺絮凝剂对凝灰岩机制砂性能和混凝土性能的影响

1 原材料及试验方法

1.1 原材料

细骨料金山碎石场机制砂中砂

粗骨料金山碎石场,510mm10~16mm16~25mm163。

水泥常山南方水泥有限公司P.42.5,各项指标检测结果见表1。

         

粉煤灰华润电力(温州)有限公司F类Ⅱ级各项检测结果见表2。

外加剂科之杰缓凝型聚羧酸系高性能减水剂掺量为1.1各项检测结果见表3。

絮凝剂杭州净源环保科技有限公司阴离子型聚

丙烯酰胺分子量1200

拌和站地下水

1.2 试验方法

依据杭温项目设计的C30混凝土配合比(施工部位主要为承台、基础、找平层、隧道二衬、仰拱等)开展试验研究混凝土配合比见表4。

1.2.1 絮凝剂对机制砂性能影响的试验方法

机制砂厂在生产过程中会加入不同浓度絮凝剂进行水洗机制砂为了研究水洗所用不同浓度的絮凝剂对机制砂性能的影响使用阴离子型聚丙烯酰胺作为絮凝剂将絮凝剂按0‰、2‰、3‰、4‰和5‰的浓度用水溶解分别用不同絮凝剂浓度的水溶液清洗机制砂然后烘干依据建设用砂(GB/T14684-2022)中的相关要求开展试验测得其细度模数、亚甲蓝值MB和石粉含量分析清洗机制砂所用的絮凝剂浓度对机制砂性能的影响

1.2.2 絮凝剂对机制砂混凝土性能影响的试验方法

将絮凝剂与机制砂的质量比分别按0‰、0.1‰、0􀆰2‰、0.3‰、0.5‰、0.8‰用水溶解后与机制砂拌和均匀将其置于干燥箱中烘干分别依照表4配合比拌制C30混凝土依据普通混凝土拌合物性能试验方法标准(GB/T50080-2016)中的相关试验方法检测混凝土坍落度分析絮凝剂浓度对新拌机制砂混凝土和易性的影响依据混凝土物理力学性能试验方法标准(GB/T50081-2019)中的相关试验方法分别测得7d28d混凝土立方体抗压强度分析絮凝剂浓度对硬化机制砂混凝土强度性能的影响

2 试验结果与分析

2.1 絮凝剂对机制砂性能的影响

2.1.1 絮凝剂对机制砂细度模数和石粉含量的影响

将絮凝剂按不同浓度进行溶解用不同浓度的絮凝剂水溶液清洗机制砂对烘干后的机制砂进行颗粒级配和石粉含量测定试验试验结果如图1、图2所示

分析图1、图2可以得出随着絮凝剂浓度从0~5‰的升高用含絮凝剂的水清洗烘干后的机制砂细度模数先增大后减小石粉含量先减小后增大究其原因可能是采用清水清洗机制砂时没有絮凝剂的净化机制砂中0.075mm以下颗粒含量较多故其细度模数偏小随着絮凝剂浓度的增大机制砂中0.075mm以下的颗粒含量逐渐减小细度模数也逐渐增大用浓度为3‰的絮凝剂清洗机制砂时其细度模数达到最大2􀆰86,石粉含量达到最小为4.6表明絮凝剂浓度为3‰时清洗机制砂有良好的絮凝沉淀效果当清洗机制砂的絮凝剂浓度大于3‰时机制砂的细度模数不增反降、石粉含量不降反增特别是絮凝剂浓度为5‰时的细度模数2.74比用清水洗机制砂时的细度模数2.78还要小分析原因可能是过量的絮凝剂浓度使得机制砂在清洗过程中胶结在一起增大了清洗的难度因此在机制砂生产过程中应选择适宜的絮凝剂浓度对机制砂进行清洗才能达到良好的效果

2.1.2 絮凝剂对机制砂亚甲蓝值MB的影响

为探究絮凝剂对机制砂亚甲蓝值MB的影响从两个角度开展试验一是保持机制砂的石粉含量不变采用不同浓度的絮凝剂对机制砂进行清洗来研究絮凝剂浓度对亚甲蓝值MB的影响二是保持絮凝剂浓度不变采用机制砂中不同石粉含量来研究亚甲蓝值MB的变化

具体方法为先将机制砂中0.075mm以下的石粉筛除然后分别以0‰、2‰、3‰、4‰和5‰不同浓度的絮凝剂清洗机制砂最后加入5%的石粉含量依据«建设用砂»(GB/T146842022)进行亚甲蓝值MB测定试验测定结果如图3所示

分析图3可以得出相同石粉含量的机制砂用不同浓度的絮凝剂清洗烘干后的亚甲蓝值MB,随着水洗机制砂的絮凝剂浓度的变化而变化特别是在絮凝剂浓度大于3‰时机制砂亚甲蓝值MB呈现增大趋势为了深入探究其影响规律进一步开展絮凝剂浓度对不同石粉含量的机制砂亚甲蓝值MB影响的测定试验具体试验方法是将机制砂进行筛分收集石粉备用将筛底以上机制砂用0‰、1‰和3‰的絮凝剂水洗后烘干分别按3%、4%、5%、6%、7%的石粉含量添加石粉制备不同的机制砂依据建设用砂(GB/T146842022)进行亚甲蓝值MB测定试验测定结果如图4所示

分析图4可以得出0‰的絮凝剂水洗后机制砂亚甲蓝值MB随着石粉含量增大而增大且近似线性相关1‰的絮凝剂水洗后机制砂亚甲蓝值MB随着石粉含量增大同样增大但整体比0‰的絮凝剂水洗后亚甲蓝值MB3‰的絮凝剂水洗后机制砂亚甲蓝值MB随着石粉含量增大呈现出先增大后减小的趋势表明在水洗机制砂的絮凝剂浓度过高时机制砂的亚甲蓝值MB不会随着石粉含量的变化呈现线性变化会随着石粉含量的不断增大出现亚甲蓝值MB的减小在相同石粉含量时絮凝剂浓度为3‰时的水洗机制砂亚甲蓝值MB最大其次是浓度为0‰的絮凝剂的水洗机制砂亚甲蓝值MB,浓度为1‰的絮凝剂的水洗机制砂亚甲蓝值MB最小可以得出在相同的石粉含量时机制砂亚甲蓝值MB的总体规律是用高浓度的絮凝剂进行水洗后的亚甲蓝值MB会偏大用低浓度的絮凝剂进行水洗后的亚甲蓝值MB会偏小

因此可以看出水洗机制砂的絮凝剂浓度会对机制砂的亚甲蓝值MB的测定产生影响在机制砂的生产过程中建议水洗机制砂的絮凝剂浓度不宜超过3过量的絮凝剂浓度会增大机制砂的清洗难度同时对亚甲蓝值MB的测定产生干扰从而产生对机制砂性能的误判

2.2 絮凝剂对机制砂混凝土性能的影响

2.2.1 絮凝剂对混凝土拌合物和易性的影响

用含不同质量比絮凝剂的机制砂分别依照表4拌制C30混凝土依据«普通混凝土拌合物性能试验方法标准»(GB/T500802016)进行和易性试验结果如图5所示

分析图5可以得出絮凝剂残留量较小时对混凝土出机坍落度及和易性影响不明显随着机制砂中絮凝剂残留量从0~0.8‰的升高当絮凝剂残留量超过0.5‰时混凝土拌合物的和易性明显变差究其原因是混凝土中存在的絮凝剂具有明显的增稠作用机制砂中絮凝剂残留量的升高使混凝土拌合物的黏度增大流动性变差

2.2.2 絮凝剂对硬化混凝土强度的影响

用絮凝剂残留量不同的机制砂依照表4所示的C30混凝土配合比制作试件在标养室中养护到一定龄期依据混凝土物理力学性能试验方法标准(GB/T50081-2019)分别进行7d28d抗压强度试验测定结果如图6所示

凝土抗压强度降低絮凝剂残留量低于0.3‰时混凝土7d28d抗压强度与不含絮凝剂的混凝土强度相比变化不大当絮凝剂浓度超过0.5混凝土7d28d抗压强度明显降低究其原因可能是絮凝剂吸附在水泥表面阻止了水泥水化反应的进行

3 结论

通过开展不同浓度絮凝剂对凝灰岩机制砂的细度模数、石粉含量及亚甲蓝值MB的影响以及不同絮凝剂残留量对凝灰岩机制砂混凝土拌合物和易性和硬化混凝土力学性能的影响试验研究总结得出以下几点结论

(1)随着絮凝剂浓度的增大水洗机制砂细度模数变化呈现先增大后减小的趋势石粉含量变化呈现先减小后增大的趋势

(2)石粉含量相同时机制砂亚甲蓝值MB随着絮凝剂的增大而增大不同浓度的絮凝剂会导致对机制砂亚甲蓝值MB测定的误判

(3)机制砂厂在生产过程中使用絮凝剂时过量的絮凝剂浓度会增大机制砂的清洗难度因此不可随意调整絮凝剂的使用量建议水洗砂的絮凝剂浓度不宜超过3

(4)机制砂中絮凝剂残留量升高混凝土拌合物和易性变差、抗压强度降低建议应控制机制砂中絮凝剂残留量不超过0.5否则混凝土拌合物的和易性明显变差、混凝土7d28d抗压强度明显降低

砼话
“砼话”——分享混凝土知识,做混凝土技术人员的朋友,每天七点更新!您的关注,是最大的支持和鼓励!
 最新文章