今年4月后光伏玻璃行情持续下行、出货难,产能供应峰值达到12万吨/天,5-16后,各大光伏玻璃企业库存持续上升。低于成本价出货只为维持现金流况态,成了多数光伏玻璃企业的真实处境。在公众号上8月写到竞争还没有开始,10月写到死撑的小吨位窑炉;10月下旬连续的千吨窑炉退出成品率当前行业现状。降本不能改变行业困局,力争成为剩下的那位。
成品率长期稳定在89+%的均在第二产能梯队(第一梯队的成品率近期均有提高,可能是价格卷后的反思),个别企业投产到停窑长期在83%以下。优秀代表:20年初投产,第二个月均成品率达到91%;24年一季度点火投产,引板后7天深加出成品外售。
成品率提升最直观的数值对比就是清边占比, 清边减少最先想到就是挡边砖的改善,先说控制较好的凉边线外则距离在40mm以内,凉边线到切裁板还有10+mm安全距离,1129mm两分板,原板宽2360-2370mm。在挡边砖改善方面各玻璃厂均有自己努力,外部供方:荣星科技,可以定制尺寸提供优化建议,新开发的自动控温的挡边砖也在试用中;宏大科技,除供应压延机,在辅件加工方面,钢挡边砖推广贡献较大,其中可调节嘴部的挡边砖非常有创新。挡边砖
一套好的挡边装置是否就能长期稳定维持较小清边量?不是这样的,真实情况多数企业在挡边砖更换后带来的生产波动,远高于清边量减少收益。简述几类主要影响因素:
1、挡边砖弧线区外溢玻璃液减少,凉边线外侧宽度直线下降。投产初期如仍处于上表泡带状泡较多时期,缩板后板面边部带装上表泡会快速上行,影响大过清边量下行的收益。实例:A、边部500mm连续上表泡,处理方法有员工误作下表泡处理,压延机外放两圈后,检测仪上方的气泡缓慢外移至在检测画面上消失。B、2010年前各公司关于气泡疤处理时,有气泡疤引至边部300mm处,起钩子、待气泡疤自行带出,挡边砖改进后,气泡疤的处理均改成了拖到最边部。
2、下辊上母线与唇砖的高度不要轻意变化。直接外购挡边砖下辊上母线高度,需要充分沟通。当前各公司操作习惯差异较大,主要是下辊温度控制理念造成的高度差。如ZJ、AC高度低些,挡边砖的嘴部还设计有下钩。多数企业下辊上母线高于唇砖上表25mm左右。亲历过直接搬用兄弟公司下钩类挡边砖,相对前期变化就是下辊上母线下行约25mm,气泡疤、线泡频繁产生,上辊还易发热。
3、边部厚度控制成为清边量进一步缩小的难点。边部厚度在凉边线50mm会有快速上升,八字砖开度小于挡边砖开度的,边部100mm厚度会更薄,厚度差在短距离波动大。流溢口横向温差,钢边砖的冷却强度大,流溢口边火管理成了近控制重点。火焰偏黄易产生蓝白线,还有企业仅采用边火维持流溢口边部温度,边部布置多支火枪。个人更支持做好边部保温,中航三鑫申请边部保温专利,就是不错的思路。
4、光边、花边影响凉边线到合格板宽的距离。缺陷处理,析晶定期处理影响大。固定位置下表线泡,常见处理方式就是放大或缩小葱头,多数是放葱头操作(即压延辊远离唇砖),对应的就是凉边线外无效板变宽。析晶会慢慢向外生长,如没有及时处理就向内收葱头,易加速边部光边的加重。下表线泡,个别企业采用洗下辊制造一个波动,同样可以较好处理。边部析晶可以与定期清洗上辊同步进行,做好边部维护。否则就会出现,新换机换后清边率不断上升。另一个边部的光边、花边宽被动更换压延辊。
5、大幅度缩板,压延辊转速上升,压延辊温升要做好跟进,及时调整冷却量。如:水温、水流速、水量。不建议直接选择降成型玻璃液温度,短短压辊线处理困难。
6、挡边砖安装标准化。实际生产中经常会出现定位不合适,维护不到位等各种理由说挡边器卡死不能缩板操作。钢制边砖重复多次使用,边砖嘴部变形就能直接影响压延辊与唇砖位置。
7、压延机与唇砖的平行。当前光伏压延线均是机砖分离式,如不平行就会出现葱头一侧大、一侧小,大的那一侧在凉边线外则无效板多,影响就是这对辊子使用周期。备机试机检查重点关注项目,可以安装固定尺、测试小木棒做好检查确认。
回看写了一大串,发现没有实图,找一老朋友要了一张,看来近期成本控制大家在这一块工作都细了。
结尾:没有写什么新东西,工艺上也没出现重大突破,压延辊的材料选择,不断的在扩大单线拉引量。这些锦上的小操作,只能是成品率进一步向上突破的贡献点。员工主动学习是解决工作困难的关键。在面对挑战时,主动学习不仅帮助员工积累知识,还能提高解决问题的能力。通过持续的学习,员工能够不断提升自己的专业技能,并快速应对工作中出现的困难。