一、运行工况:
某日15时47分58秒,负荷:280MW,主汽压力:16.25Mpa,总风量:950,1号、2号、3号、5号磨煤机运行,41号、42号给水泵运行,电泵备用;41号、42号引、送、一次风机运行,炉膛负压:-61kpa,
二、故障现象:
1.41号一次风机跳闸,45号磨跳闸;
2. 炉膛负压到最低点,汽包水位快速下降,给煤量快速下降。
三、曲线显示:
1.15时48分6秒负压直线下降到-500以下;
2.煤量由144T/H(15时48分6秒)下降到102T/H(15时48分12秒)而后快速上升到148。7T/H(15时48分18秒);
3.汽包水位:-57mm(15时48分6秒)下降到-176mm(15时48分42秒)后来又升到193mm(15时49分6秒)
4.主汽压:16.23mpa(15时48分6秒)下降到12.79mpa(16时0分48秒)
5.给水流量:由故障到给水最的最高点1107T/H时一直在自动位没有切到手动;
6.一次风压由12.5Mpa下降到6Mpa;
7.真空-92kpa下降到最低时为-86kpa。
四、处理过程(不理想):
1.快速投入油枪。(说最后是全投了);
2.控制方式切至手动;
3.给水调节在水位回升并上升加剧时,切到手到指令最低时说是输入为零,(但曲线上好象给水量下降的不是很快);
4.退燃烧主控,由于这时的运行磨组的各台磨平均带磨为49T/H(说明没有及时退出燃料自动),故降各台磨的煤量到26―28T/H左右;
5.下调负荷(何时开始?)据说是以50MW下调的,可曲线上显示为10mw/min(最大下降速率);
6.真空后来下降到-86kpa,(在曲线图上显示为背压为:12),真空泵没有联起,查轴封的溢流门关的太慢,没有关上,关溢流门后好了;
7.41号一次风机的导叶没有完全关死(到60%时卡死);
8.由于密风风压太低,备用密封机联启,当后来想仃一台密封风机来节省一次风量时,确仃不下来联启的一台密封风机;
9.调整减温水防止主汽温过快的下降;
五、总结:
1.以下主要是对高负荷来讲的。对于高负荷时的一次风机跳闸处理,是一件十分危险的事,应当高度重视;
2.应当以最快的速度投油枪、切除燃料主控调整煤量、同时快速降负荷(要以5――10MW的速率或更快的速度进行,注意汽压是关键)、同时先是增加给水量防止水位下降过快(可能来不及进行此项)还要在水位回头时快速的减给水量(一定要快);
3.对于自动进行的如联关出口风门要进行确定(主是跳闸风机出口门和联络门);
4.注意一次风压和各台给煤机的给煤量调整;
5.对于一台一次风机是否能保证三台磨组的出力,这时能带多少煤量,应当有一个交代,以便运行中能正确掌握;如果不能保证,是否需要再打掉一台磨。
6.一下子磨组带40多吨煤是不是更好?有可能这时出不了那么多的粉了,可能会起一个负作用。
7. 一定要在有时间时对负压进行调整;
8. 注意真空的变化;
9. 这次真空泵没有联起,应当对联锁回路进行彻查;
10.41号一次风机的导叶没有关闭到位,应查找原因;
11. 锅炉监盘人员应做:
A。快投油枪(投晚了就要防止爆燃了);
B。退燃烧主控,调整煤量,如果上层磨没有跳就应当手动打掉;
C。减少给水流量,注意水位的变化(要专人调节);
D。调整炉膛负压;
E。如果有时间应查各自动关、开的阀门等是否进行了。
12.汽机人员应当做的:
A。切主控方式到手动,DEH盘的遥控切除。快速减负荷(速率在5―10);
B。注意真空变化,查轴封溢流门的状态。
13.电气人员应做:
A。快速查找原因,准备切到工频;
B。如果有时间应查:现场和电机。
14.对于低负荷时,只要一次风量能保证,可不降负荷,但要快速调整水位。
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