“碳”路徐州丨徐州中联:技改加速 绿色转型

民生   2024-09-13 17:02   江苏  


当下的中国正在奋力推进中国式现代化,徐州中联也努力加快转型升级的步伐。今天,我们一起来欣赏“city”的徐州中联吧~

“徐州中联1号万吨级水泥生产线投产于2004年,生产线煤耗、电耗、环保指标均已不能适应现阶段国家‘双碳’战略下能耗双控的政策要求,为实现生产线的可持续发展,需进行节能降碳和超低排放的技改升级。”工作人员介绍说。

来到窑尾,可以看到煤管位置比之前有所降低,烟室缩口以下增加一支煤管,提高还原效率,降低氮氧化物本底浓度。脱硝风管上设闸板阀,用以调整三次风的分风比例。入炉物料采用上、中、下三层喂料,以调节分解炉的温度分布。分解炉采用分煤、分料、分风的设计,可以灵活调整风、煤、料的比例,同时满足了煤粉的快速起燃和自脱硝技术实施条件。

这是中联进行的分解炉低能耗自脱硝改造。现有分解炉整体炉容积较小(~3400m3),预热器末级旋风筒温度倒挂,分解炉内煤粉存在未燃尽现象。因此,在现有分解炉基础上,向上加高并增加低阻弯头,下行管道拐出塔架外,回到原有两个入分解炉的管道上,以有效提高炉内气体的停留时间,改善煤粉的燃尽程度。改造后,分解炉容积增至6300m3。分解炉深度自脱硝技术能够降低烧成系统产生的氮氧化物含量,烟煤条件下可将氮氧化物本底浓度控制在400mg/Nm3@10%O2以下。

不仅如此,为确保预热器阻力合理,进一步降低电耗,中联还将五级预热器改为六级预热器,对预热器各级旋风筒采用弱涡流、低阻旋风筒进行降阻技术改造,降低旋风筒的阻力。

预热器顶级旋风筒是窑尾烟气经过的最后一级旋风筒,要求具有较高的物料分离效率,能够降低出预热器烟气粉尘浓度,减少出预热器烟气带走的热量;在保持较高物料分离效率的同时,降低顶级旋风筒的阻力,减少后续风机的磨损及收尘器的负荷。原有预热器顶级旋风筒物料分离效率较低,设备存在破损情况,改造时将其拆除,原有顶级旋风筒楼面作为新增C5旋风筒支撑楼面,在此基础上,土建结构向上新加一层,在新加楼面上设置4个新的C6高效顶级旋风筒。原有预热器主楼面和贯穿梁保持基本不变,节约改造成本。

为进一步改善预热器系统的换热效率,更换料管的锁风阀,减少系统漏风;优化撒料盒的结构,调整撒料盒的位置,改善预热器系统的气固热交换。

改造前五级预热器

改造后六级预热器

烟室是物料入窑和出窑气体入炉的连接部位,设计时需考虑物料能快速平稳入窑,尽量减少扬尘,使出窑烟气通过烟室产生的压损较小;改造时,将原烟室更换为低阻低扬尘烟室,加大烟室缩口直径,对烟室与回转窑连接部位进行优化,最小截面积较大幅度增加,以降低烟室压损,促进窑内通风。原有烟室与分解炉中心线的偏移较大,为使回转窑窑尾烟气进入分解炉更顺畅,分解炉锥部煤粉燃烧更充分,将回转窑靠近尾端部分6.0m直段截短2.7m,尾端扩大部分定位前移2.7m,对新烟室定位进行局部优化,更换烟室时一并更换窑尾密封,使烟气流通更顺畅。同时,在烟室上设置脱硝煤管,借助于烟室缩口的喷腾效应,使煤粉与回转窑内的过剩空气快速反应,产生高浓度CO,还原窑内产生的热力型NOX

来到窑中,肉眼可能看不出来和之前有什么不一样之处,因为中联在不改变原有三次风管主体结构布置的基础上,利用原有支座基础和支座主体结构,将原有三次风管整体更换为直径Φ3.9m三次风管,加强通风,减少表面散热,保证三次风温。同时,对回转窑传动装置进行改造,提高回转窑窑速和电机功率。

对于窑头,为提高冷却机热回收率,改造时将CP冷却机整体更换为带中置辊式破碎机的第四代冷却机,型号为SCLW6-12×13-CM。改造后,新冷却机篦床面积提高至316m2,第一段篦床有9个风室,第二段篦床有5个风室,18台冷却风机的装机总功率为3516kW。

2022年8月14日,改造项目投用,每吨熟料标准煤耗降低10公斤左右、电耗降低4度,达到了国家一级能效水平,为节能减排作出贡献。




供稿:贾汪生态环境局


主管:徐州市生态环境局

主办:徐州市环保宣教中心

主编:曹晓煜

审核:佟润雪

版式:悦景


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