亚热带地区砂石料不稳定情况下泵送混凝土试拌问题分析

文摘   2025-01-04 07:05   河南  
0 引言
某工程地处亚热带地区,当地岩石以灰岩为主,由灰岩加工生产的砂石料,含粉量较高,且颗粒通常多棱角、表面粗糙,采用该地区砂石料用于生产性混凝土试拌时,对混凝土和易性等性能有较大影响。对此,在确保混凝土强度的前提下,选择合理的砂率、外加剂掺量,使混凝土具有良好的和易性,保证混凝土性能,确保混凝土质量起着很重要的作用。因此,在相同和易性和强度等级条件下,通过调整混凝土的砂率和外加剂掺量,研究不同砂率和外加剂掺量混凝土配合比的差异,以期为机制砂混凝土的配合比设计提供参考。
1 工程概况
本工程地处亚热带地区,导流兼输水隧洞全长538m,布置于大坝左岸,由进水渠段、圆形有压洞段(包括方变圆渐变段和圆变方渐变段)、竖井段、城门洞型无压段、泄槽段、消力池段和出水渠段组成。

进水渠段长13m,矩形断面,过流断面净尺寸2.4m×3.0m;有压洞身段包括方变圆渐变段和圆变方渐变段,段长55.7m,方变圆段长6m,圆变方段长9.7m,有压洞断面为直径2m圆形;无压洞身段长373.3m,洞身断面形式为城门洞,断面尺寸1.8m×2.3m;泄槽段长65m,为矩形断面,断面尺寸1.8m×2.3m;消力池段长15m,出水渠段长10m,断面为矩形,过流断面净尺寸3m×3m。隧洞采用C25W8混凝土进行衬砌,混凝土坍落度要求为18~22cm,扩散度要求为34~40cm,坍落度保持15cm以上时间不小于1min,水胶比小于0.55,砂率大于41%。    
2 实验室配合比
2.1 实验室配合比
实验室配合比如表1所示。
2.2 原材料检测情况
2.2.1 水泥
采用P·O42.5水泥。水泥的凝结时间、安定性、比表面积和抗压抗折强度均达到国标GB175-2007《通用硅酸盐水泥》要求,试验结果如表2所示。
由表2可知,所检项目标准稠度为26.0%;凝结时间、安定性、胶砂强度均满足《通用硅酸盐水泥》中P·O42.5水泥要求。

2.2.2 粗骨料
采用碎石粒径为5~20mm、20~40mm,所检测的技术指标均满足SL677-2014《水工混凝土施工规范》要求。碎石物理性能试验结果如表3所示。水工大体积混凝土宜尽量使用最大粒径较大的骨料,石子最佳级配(或组合)应通过试验确定,一般以紧密堆积密度较大、用水量较小时的级配为宜。碎石在5,10,20,40,60,80mm筛孔尺寸下的累计筛余分别为99.7%,99.2%,86%,0,0,0。
经检测,该骨料松散堆积密度为1460,1480kg/m3,紧密堆积密度为1540,1590kg/m3,松散空隙率44%,紧密空隙率41%,40%;其余检测结果均满足《水工混凝土施工规范》要求。
2.2.3 细骨料
采用机制砂,所检测的技术指标均满足SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》、《水工混凝土施工规范》要求。砂的物理性能指标检测成果如表4所示。    
砂在10,5,2.5,1.25,0.63,0.315,0.16mm筛孔尺寸下的累计筛余分别为:0,1.4%,16.2%,38.9%,62.7%,79.4%,89.5%。依据《水工混凝土试验规程》《水工混凝土施工规范》的各项规定,检测指标符合标准要求。
2.2.4 聚羧酸高性能减水剂
采用聚羧酸高性能减水剂,掺量为2.2%。聚羧酸高性能减水剂的各项指标试验成果如表5所示。
根据DL/T5100-2014《水工混凝土外加剂技术规程》,该聚羧酸高性能减水剂所检项目中减水率、含气率、凝结时间、抗压强度比均满足高性能减水剂规定的要求。
2.2.5 拌和用水
采用工地现场混凝土拌和用水进行试配拌和,各项指标试验成果如表6所示。    
所检pH值、不溶物、氯化物、硫酸盐均满足JGJ63-2006《混凝土用水标准》对钢筋混凝土拌和用水的要求。
3 生产性配合比试拌
对某水库工程隧洞混凝土C25W8F50配合比进行试配,坍落度要求为18~22cm,扩散度要求为34~40cm,坍落度保持15cm以上时间不小于1h,水胶比小于0.55,砂率>41%。混凝土试块采用机械拌和、振动成形,采用标准养护。
3.1 不同砂率试验
根据泵送混凝土的砂率、水灰比设计要求,在保证坍落度(18~22cm)、扩散度(36~42cm)的基础上,结合现场实际情况,配合比试拌过程中选择0.55,0.50,0.45三种水胶比,选择45%,44%,43%三种砂率,确定混凝土配合比各原材料用量如表7所示,进行试验。
采用所确定的原材料进行混凝土试拌,测定各配比7d和28d抗压强度,得到砂率及强度结果如表8所示。
经试验,所得水胶比与强度相关,由混凝土配制强度值,根据混凝土水胶比与抗压强度关系,结合混凝土的设计要求及相关规定选择水胶比为0.50,砂率为44%,得到符合设计、规程规范和技术要求,满足施工要求的配合比。混凝土的配合比如表9所示。    
3.2 外加剂掺量试验
根据3.1节中确定的配合比,选择1.6%,1.8%,2.0%,2.2%四种掺量,进行坍落度、扩散度、收缩率的关系试验。配制泵送混凝土减水剂用量如表10~13所示。
通过对上述表格混凝土试拌的数据进行分析,得到混凝土不同减水剂掺量的混凝土1h的状态,通过混凝土试拌混凝土的坍落度、扩散度、流动性、和易性,得出该隧洞泵送混凝土的减水剂掺量为2.2%时满足现场施工要求。    
4 结果分析
理论配合比和试验配合比统计表分别如表14,15所示。
4.1 不同砂率试验结果分析
经试验,所得水胶比与强度相关,由混凝土配制强度值,根据混凝土水胶比与抗压强度关系,结合混凝土的设计要求及相关规定选择水胶比为0.50,砂率为44%,得到符合设计、规程规范和技术要求,满足施工要求的配合比。
4.2 外加剂掺量试验结果分析
通过对混凝土试拌的数据进行分析,得到混凝土不同减水剂掺量的混凝土1h的状态,通过混凝土试拌混凝土的坍落度、扩散度、流动性、和易性,得出该隧洞泵送混凝土的减水剂掺量为2.2%时满足现场施工要求。
根据上述结果分析,施工所采用的实际配合比与基准配合比存在一定差异,原材料的微小偏差,可能会对混凝土性能产生很大差异,影响混凝土质量。结合本工程的经验,在进行混凝土施工前,需对原材料进行严格分析,验证基准配合比,并通过现场试验,确定适用于本工程的配合比,尤其是对于砂石料不稳定地区,可采取调整砂率及外加剂掺量的方式进行试验,确定适合工程实际的配合比,确保混凝土性能,保证施工质量。    
5 结语
1)泵送混凝土应限制水灰比,水灰比大,混凝土稠度减小,流动性好,泵送压力明显下降,但由于在压力作用下,混凝土过稀,骨料间的润滑膜消失,混凝土的保水性不好,容易发生离析而堵塞管道,因此应限制水灰比。根据分析结果,本工程水灰比确定为0.5。
2)为保证混凝土的流动性、黏聚性和保水性,以便于运输泵送和浇筑,泵送混凝土的砂率要比普通流动性混凝土的砂率增大6%以上,即38%~45%,本次试拌的泵送混凝土,经现场调配,砂率为44%,满足泵送混凝土施工要求。
3)在掺有等量同种减水剂的情况下,减水剂能对混凝土的工作性能有较好的改善作用,坍落度60min损失值相差不大,结合现场实际,减水剂掺量影响混凝土坍落度,掺量不够将导致保坍度不够,不能满足隧洞泵送混凝土施工要求。随着减水剂掺量的增加,混凝土的流动性、和易性逐渐升高,在减水剂掺量为2.2%时,混凝土的流动性好,和易性好,坍落度、扩散度1h基本无损失,满足现场浇筑要求;随着减水剂掺量的增加,混凝土的流动性能逐渐增强,坍落度60min损失值相差不大,流动性变好,根据外加剂不同掺量与强度、坍落度、扩散度关系进行分析,本工程外加剂最优掺量为2.2%。
结合本工程实际情况,综合泵送混凝土的工作性能、抗压强度、流动性、和易性及混凝土收缩率等要求分析,砂率是泵送混凝土配合比设计的3个基本参数之一,在砂石料不稳定的情况下,确定合理的砂率、外加剂掺量,在保证混凝土强度的前提下,可使混凝土拌和物具有良好的性能,在搅拌、运输、成形过程中,能满足施工所需的和易性。通过掺入减水剂对混凝土工作性能、抗渗、抗冻以及混凝土收缩率的影响,可以根据实际情况,结合混凝土的强度及工作性能等要求,选择适宜的减水剂掺量,配制满足要求的混凝土。    

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