ABSTRACT
摘要
唐山松汀钢铁 7#高炉在 51 天时间内连续进行了 4 次闷炉和开炉复产作业,闷炉时长最短 52 h41 min,最长 333 h 37min 。对应不同时长,采取不同的闷炉、复产方式,均实现了快速复产达产,最短用时 11 h 21 min 恢复至全风作业。本文对 4 次闷炉及复产作业实践的全流程进行了全面介绍,对比了不同的闷炉方式,讨论分析了“偏开风口”和“花开风口”两种模式的优缺点,探讨了不同闷炉时长对应的复产开风口模式以及铁口氧枪的使用方法。最后总结出对应不同时长闷炉复产作业的最优化组织方案,提出了开炉用铁口氧枪的合理化改进建议,即闷炉时间过长,炉缸热损严重,不利于快速达产; 花开风口的方式可加快复风过程,不超过 120 h 的闷炉可以采取此方式; 氧枪的插入深度和角度必须准确,且最好用开口机直接送入。本次闷炉复产作业可为同行业的类似作业提供参考。
关键词:闷炉; 复产; 降料面; 氧枪; 风口; 炉缸
引言
松汀钢铁位于河北省唐山市迁安市,于 2012 年6 月投产,2016 年 11 月停炉大修,2017 年 8 月复产。 炉容 1 080 m3 。近年来,随着环保压力逐年加大, “双碳”管控政策收紧,唐山地区高炉的闷炉和复产 作业频率较以往明显增加。有的高炉由于闷炉方式 选择不合理,复产节奏,尤其是开风口节奏控制不理 想,炉况出现了明显波动; 有的高炉对开炉用铁口氧枪使用不成熟,不仅没有加快炉况恢复进程,反而造 成了大大小小的生产事故; 但是也有一部分高炉立 足于生产实际情况,探索出了适合自身的闷炉开炉 方法,取得了理想的复产效果[1-8] 。特别是进入到 2021 年末,唐山地区多次启动“重污染天气Ⅱ级应 急响应”和“重污染天气橙色预警”。受此影响,再 加上原燃料供应紧张,7#高炉在 51 天的时间内,连 续进行了 4 次闷炉和复产作业。通过灵活选择开风 口方式,改进开炉用铁口氧枪的使用方法,4 次开炉 均取得了安全高效的开炉效果,实现了短时间全风 达产的既定目标,为同行业的类似作业提供了参考。
1、闷炉基本情况
受环保政策、原料供应以及疫情等多种因素影 响,7 号高炉的 4 次闷炉作业均不能完全确定准确 的闷炉时长,导致无法精确计算闷炉净焦的加入量。 为了留有足够的回旋余地( 如果实际闷炉时长大于 计划闷炉时长,导致焦炭加入量相对偏少,可以及时 补充净焦; 如果实际闷炉时长小于计划时长,导致焦 炭加入量相对偏多,可以及时调整开炉负荷料) ,从 而达到“进可攻,退可守”的目的,4 次闷炉均采用填 焦闷炉与适当降料面相结合的方式。具体 闷炉时 长、加焦量、降料面深度如表 1 所示。
从表 1 看出,第 1 次闷炉的实际闷炉时长较计 划时长大幅延长,焦炭加入量明显过少; 第 4 次闷炉 的实际闷炉时长较计划时长大幅缩短,焦炭加入量 明显过多; 第 2 次和第 3 次闷炉的实际时长与计划 时长差别较小。
2、 复产达产过程
2.1开风口方式选择
7#高炉共有 18 个风口,风口直径均为 115 mm , 送风总面积为 0.187 m2 。风口从正东方向开始顺 时针排序,如图 1 所示。
准备送风之前,为了防止堵风口的老泥时间过 长硬化,增加捅风口难度,提前将各风口的旧泥清 理干净,再用砖套配合新泥把风口重新堵严。
第 2 次闷炉由于实际闷炉时间短,采用花开风口 的方式送风复产。其余 3 次均采用偏开风口的方式, 第 1 次由于时间过长,偏开 6 个风口送风,第 3 次偏 开 8 个风口,第 4 次偏开 10 个风口送风。随着复产 进程的深入,根据渣铁情况,逐步开风口加风。4 次 复风作业的开风口进展情况如表 2 所示。表 2 中的 “开风口时间”即为对应风口捅开时间距送风时间的 时间差,“0 ”分钟即为复产送风时未堵的风口。
由表 2 可以看出,第 2 次由于花开风口,复风过 程进展最快,仅用时 648 min 就实现了风 口全开。 第 1 次由于闷炉时间最长,开风口进展也最慢,耗时 1 329 min 才实现了风口全开。送风复产,恢复炉况 过程中,开风口进程比较顺利,没有出现风口难开 或风口烧坏的情况。
2.2复风料安排
复风料采用先加入 10 t 锰矿和 5 t 净焦配合集 中洗炉,后续负荷料采用烧结矿配比 70% ,用硅石 调整碱度( 铁水硅含量 3.0% ,炉渣校正碱度 0.9) 的方式进行调整。复合料每批含硅石 500 kg 、锰矿 500 kg 。
4 次恢复炉况的初始矿批均为 12 t,初始干焦负 荷 2.6 。随着开风 口加风,每隔 15 批料增加矿批 2 t、负荷 0.2,逐步恢复至正常状态。布料角度也随 着炉况恢复进程,采用先加环数再扩角度的方式, 恢复至正常角度。
2.3炉前出铁组织
炉前采用铁口埋入氧枪的方式对炉缸铁口区 域进行加热,氧枪通压缩空气和氧气,两种气体的 通入量可以通过阀门灵活调节。送风初期,压缩空 气阀门全开,氧气阀门关闭。 随着加风进程开始, 逐步开大氧气阀门,增加氧气比例。风压 150 kPa左右时,氧气阀门全开。送风 4 h 左右之后,埋入氧 枪的铁口上部风口会出现明显的渣液涌动,再根据 风口工作情况和炉内的憋风情况,选择开铁 口时 机。需要开铁口时,关闭氧枪的压缩空气阀门,待
氧枪烧出,转为正常出铁操作即可。
由于闷炉时间不同,根据炉缸的降温程度,决 定氧枪埋入的方式、深度和角度( 氧枪中心线与铁 口中心线的夹角) 。第一次由于闷炉时间过长,采 用全烧铁口埋入氧枪的方式,氧枪埋入最深,角度 最小。其余 3 次均采用开口机直接送进的方式埋入 氧枪。氧枪使用的具体情况如表 3 所示。
此次连续闷炉开炉之前,7#高炉有过几次氧枪 开炉的尝试,效果均不理想。主要存在两方面的问 题: ①全烧铁口埋入氧枪,出第一次铁时,由于铁口 孔道太粗,容易跑大流; ②不能准确掌握氧枪埋入 的深度和角度,造成氧枪不能及时烧透需要和风口 贯通的区域,起不到加热炉缸的作用。经过数次论 证和尝试,对氧枪进行了多次改进,直径由粗变细, 由填料式进化成压缩空气保护式。此次连续闷炉 开炉,把氧枪的作用发挥到了极致,最为关键的复 产后第一次出铁不仅安全、平稳,而且铁量大、温度 足,为后续的炉况恢复奠定了坚实的基础。
2.4 炉况恢复的主要时间节点
第一次出铁、投用撇渣器、喷煤、富氧、TRT 并 网发电、风口开全、全风、达产等是炉况恢复进程中 重要的标志性时间节点。松汀钢铁 7 #高炉短时间 内连续 4 次炉况恢复,每一次都各有特点。主要的 时间节点如表4所示。 由表4可以看出,第 1 次闷 炉恢复进程较慢,主要是因为闷炉时间过长,炉缸 热损失严重,耗时将近 3 天才实现达产。其余 3 次 炉况恢复进程均快速顺利,在较短的时间内就实现 了全风达产。
3、 闷炉复产过程分析
7#高炉在 51 天的时间内连续进行了 4 次闷炉 和复产作业,虽然 4 次炉况恢复过程整体的思路和 进程大同小异,但仍呈现出不同的特点和问题,通 过对比研究,可以总结出以下经验。
( 1) 对于不能准确确定时长的闷炉作业,尤其 是执行空气质量管控应急预案而导致的紧急闷炉 作业,可以采用填焦闷炉和适当降料面相结合的方 式,留下足够的回旋余地。 时间过长可以随时补 焦,防止炉凉; 时间过短则可以保证炉内有足够的 空间接受复合料,减少渡净焦的时间。此种方法虽 是无奈之举,但也保证了炉况恢复的进退自如,为 复风后的炉况恢复创造必要的调节余地。
( 2) 复风过程中,开风口的方式和数量至关重 要[9] 。个人建议,如无特殊影响因素,不超过 120 h( 5 天) 的闷炉,可以采用花开风口的方式,加快炉况恢复 进程; 闷炉时间超过 120 h,尽量选用偏开风口的方式 恢复炉况。由于民营企业高炉均面临冶炼强度逐年 增大、焦炭质量恶化的生产现状,恢复炉况时,偏开风 口的数量建议保守选择。可以采用“多堵快开”的方 式,避免因风口烧损造成的进程反复甚至停滞,达到 安全、快速、高效地恢复炉况的目的。
( 3) 第一次出铁的铁水质量直接决定着整个复 风过程的进展,而氧枪的使用好坏又直接决定了第 一次出铁的情况[10] 。氧枪必须保证埋入到位,即埋 入氧枪的深度和角度必须准确,既要保证安全,又 要保证可以最大程度地加热炉缸,活跃铁口部位的 炉缸区域。氧枪尽量用开口机直接送入,避免由于 烧铁口埋入氧枪而导致铁口孔道过粗,引发第一次 出铁跑大流事故。有实力的企业可以在氧枪上附 加更多的监控设施,如测温热电偶、孔内监控头能, 以保证氧枪的使用更安全、精准、高效。
( 4) 整个复风过程的后期亦至关重要,尤其是 在前期炉况恢复过程比较顺利的情况下,容易滋生 放松和麻痹大意的思想,出现冒进心理,着急加风、开风口。这种心理极易造成风口的烧损和炉况恢 复进程的反复,切记“按图索骥”、“稳中求胜”。
4、结语
7#高炉在短时间内连续进行了 4 次闷炉开炉作 业,全部科学安排,精密部署,采用适合自身企业实 际情况的作业形式。合理的闷炉方法,稳妥的开风 口方式,以及铁口氧枪的创新应用,都强有力地保 证了每次炉况恢复进程的快速和高效,最大程度地 为企业减少闷炉停产带来的损失,从高炉技术角度 实现效益的最大化。此次短时间多次闷炉开炉作 业的成功,是站在企业自身技术积累和同行业先进 经验的肩膀上取得的成绩。通过对 4 次不同时长的 闷炉开炉作业进行对比研究,取得了新的经验和收 获,为企业日后的高炉闷炉开炉作业积累了更加丰 富的经验,也给同行业高炉的类似作业提供了有益 的参考和借鉴。
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内容来源:敬业钢铁有限公司(辛 渊)
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