创新进行时 | “揭榜挂帅”解难题 小团队有大智慧

教育   2024-10-18 19:55   江西  

前沿工业技术
人工智能  大数据  现实增强

在中国航空工业集团昌飞

一支支技术创新攻关团队

活跃在科研生产一线

哪里有难题

哪里就有他们的身影



01
“揭榜挂帅”解难题


多年来,公司液压阻尼器产品合格率提升不明显,未能形成自产能力,一直依托外协生产,无法满足日益增长的直升机科研生产任务需要,如何加快液压阻尼器自产能力提升步伐迫在眉睫。“让我们来!”由工程技术部/技术创新中心、机加总厂17车间及19车间、36车间、54车间等相关单位人员组成的“直升机操纵系统液压阻尼器关键技术攻关项目团队”应势而生,“揭榜挂帅”向难题发起攻坚。

02
自力更生勇争先




项目攻关团队对液压阻尼器使用过程中的漏油、卡滞、无阻尼、阻尼不可调、零件制造超差率高等多类问题开展了故障树分析。制定了优化技术路线图,根据阻尼器的基本原理,通过对关键零件之间的配合关系分析,找出了问题的关键所在,并经过多轮试验,完成了关键零件容差分配方案的制定,同时根据优化方案制定出加工方案。

会议现场
会议现场



“自力更生,攻坚克难”一直是项目攻关团队躬身力行的理念。壳体、转子、隔室衬套是液压阻尼器组件中最关键的产品,在自产加工过程中,壳体零件作为阻尼器产品的关键配合件,垂直度、同轴度以及底角R0.5的成型,是实现产品功能的关键。如何能够在现有设备前提下,加工出合格产品,成为摆在团队成员叶焱生、鲁政等人面前的又一难题。经过项目负责人黄康华、苏贵鸿的指导,通过特制工装和车刀,一次装夹保证壳体零件的公差,顺利完成壳体底部清根工序,成功实现了壳体零件的自产加工,一次加工合格率达95%以上。

03
目标达成再出发



一次装配合格  

液压阻尼器中的关键零件——转子,加工精度等级6级,无法采用常规手段进行加工。项目攻关团队通过分析厂内加工资源,了解各类设备的加工零件类型和精度,最终确定了采用车削——慢走丝线切割——坐标磨插磨的加工方式。为了不耽误生产,转子的磨削利用晚上的时间进行试切,团队成员龚浩强、陈文彪在17车间夜班跟产到凌晨,再马不停蹄带着零件回到本部开展装配调试。首件转子试装配即满足所有设计技术指标要求,一次装配合格。

产品验证效果良好  

经过团队成员的通力合作,完成了12套液压阻尼器产品的自产加工,全部满足设计技术指标要求,合格率达100%。在36车间总装现场开展装机验证时,团队成员王聪、高闯克服装配空间小、拆卸零部件多等困难,将原本所需的工期缩短了一半,迅速完成安装。在现场验证直升机操纵杆的相关规定动作中,未出现卡滞、空挡,得到36车间操作工、工艺员、检验员和技术主任的一致好评,产品验证效果良好。



在“揭榜挂帅”结题后

团队并没有停下对液压阻尼器的研究

实现最终应用才是他们的终极目标

豪情满怀再出发

他们心中还有更高的山峰





文字丨李蓉 龚浩强 陈锐敏
图片丨李蓉
责编丨李蓉
校审丨刘圣杰
审核丨祝益军 崔连军
监制丨曾昀

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