高炉炉内班班长何春来

文摘   2024-11-18 10:35   河北  





他2008年从

江西理工大学毕业

参加工作以来

一直扎根高炉生产一线

担任值班工长

从事高炉炼铁技术操作与工艺管理


他总是笑着表示:

“我是一名党员

通过小技改、小发明

为职工群众做些实事

消除生产风险与隐患

减轻现场工作量,降低生产成本

我的内心

满满的自豪与荣耀感

再苦再累也值得、感到很开心。”


他就是中南股份炼铁厂

6号高炉炉内班班长

何春来


优化冲渣系统操作降成本

每年节电降本6.65万元

降低系统电耗

 系统操作优化

为了降低高炉小冲渣系统电耗,何春来组织攻关团队对小冲渣运行规律进行调查,发现在高炉堵口后小冲渣降频、降速最经济合算的时间,既能保证冲制箱里的渣水混合物抽干净,又可以保证岗位员工有充足的时间进行切换渣沟操作。为此他们对高炉小冲渣系统操作进行了优化,每年可以实现节电降本6.65万元。



节省测温热电偶消耗降成本

每年可节氮降本83.68万元

热电偶消耗缩减50%

 热电偶回收、确认、修复

测温热电偶是高炉测铁水温度的常用消耗品,一般情况下,岗位人员每次在测温操作完成后,就会随手将刚测完铁水温度的热电偶丢到铁水沟中烧掉。何春来通过观察发现,刚测完铁水温度的热电偶,只要热电偶头部的U型玻璃未破损,就还可以进行二次测温!


他立即组织热电偶回收、确认、修复,尽量再在生产现场投入使用,使得6号高炉测温热电偶消耗直接缩减50%,按高炉目前的测温频次,每年可实现节省热电偶消耗降本2.37万元



改进氮气控制模式降成本

每年可节氮降本83.68万元

节约高炉氮气资源

 智能化控制改造升级

为保证炉顶设备运行安全,实现高炉炉顶气密箱手动氮气阀开度精准控制,避免氨气资源浪费,今年9月份以来,何春来带领团队对高炉氮气运行模式进行智能化控制改造升级,将炉顶气密箱氮气调节阀改成电动阀控制,由电脑模块自动调小氮气阀开度,从而达到精准控制阀门开度、最大限度节约氮气资源的目的,同时从根本上降低了岗位员工工作量。对比改造前,7号高炉炉顶气密箱氮气阀每年可节氮降本83.68万元。


来源:中南钢铁




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