今年以来,柳州本部热轧厂面临品种结构大幅度调整带来的换辊频繁、辊耗居高不下等挑战。为此,该厂组建专项攻关团队,针对 2032mm 生产线存在的换辊频率高、高速钢辊氧化膜易脱落等难题,重点从三个方面采取了一系列改进举措。
对磨削检验合格的轧辊吊出复检
排产优化方面
利用MMS系统精准调整计划,减少逆宽轧制,延长轧辊在机时间,有效降低辊耗。
轧辊冷却模型开发方面
在水系统不能进行大幅改造的情况下,自主开发了轧辊横向非均匀冷却模式,通过调整冷却集管设计,提升水冷效率,减少氧化膜剥落,稳定板面质量。
优化润滑系统方面
该厂与厂家加强合作,优化润滑系统,调整水油比例,强化清洁维护,显著改善润滑效果,延长轧辊寿命。在精轧机组,特别针对F1、F2、F3机架,精细调整冷却水集管与润滑方案,以适应新投用的高速钢轧辊,实现单次磨削后连续多周期使用,辊耗大幅降低。
检验工对磨削合格的轧辊表面进行质量检测
据统计,经过一系列创新管理和技术攻关,柳州本部热轧厂2032mm生产线辊耗下降至0.4kg/t,并持续保持下降趋势。其中,F1精轧机架高速钢辊平均辊耗降幅达63.2%,有效降低了热轧工序成本。
图文:刘海熙 何津津 陆郁
编辑:辜姝 吴艳芳
校对:熊汉青