案例
在某个自动化立体仓库内,共有5台堆垛机,设计和配置都一样,表现却不太一样。更奇怪的是,其中一台堆垛机会经常报跟随误差过大的故障,并且,如果是在巷道端头发生该故障时,堆垛机会停不下来,撞到巷道端头的缓冲器。轻则托盘被撞歪,严重的话还会导致重大的安全事故和经济损失!
为什么会这样?如何避免堆垛机发生这种情况?查看下方短视频,听西门子驱动工程师姚工、猛工答疑解惑;或者关注下周三的直播,两位工程师和您面对面,详细讲解常见的 设备停不下来、设备停车报故障的解决方案,结合曲线分析、逻辑推理、数据演算,全方位的展示案件分析过程,你可以深入学习从结果分析原因的思维过程,学会结合Excel来分析trace文件中记录的数据,掌握全新的问题分析方式!
除了开头提到的堆垛机冲撞缓冲器的故障案例,姚工和猛工另外还用一次立体仓储中堆垛机的调试为案例,为大家介绍4种G120 EPOS常见故障的定位和排除方法,非常实用,记得码住收藏!
F7453故障
堆垛机的行走部分通常会使用G120变频器的EPOS功能进行定位控制,在电机侧配一个增量编码器作为电机转速反馈,在负载侧配一个激光测距作为轴的位置反馈。但是在该案例中由于特殊原因,客户配置了一个增量编码器作为位置反馈,配置好后变频器报故障F7453,那么应该如何处理呢?F7453故障是指位置实际值处理出错,出现该故障的可能原因有:
编码器接线错误
编码器损坏
编码器配置错误
在本案例中,检查编码器没有损坏,编码器接线没有问题。接下来对编码器的配置进行检查。伴随故障F7453出现的还有报警A7565,即编码器故障。故障值为405,此时编码器状态字r481[0].15置1,说明编码器数据组报错,出错参数为p405。检查发现HTL增量编码器配置了位置跟踪,造成编码器状态字报错,最终没有位置实际值。取消位置跟踪后,A7565报警消除,故障F7453复位。
F7452故障
位置实际值正常后,先以纯速度模式运行变频器,没有问题,设备按照给定速度运行。准备对设备进行相对定位运行时,变频器刚开始运行就报故障F7452,这是为什么呢?
首先看一下F7452的故障原理:定位期间,位置设定值和位置实际值的偏差是跟随误差,跟随误差超过公差值后(p2546),变频器报故障F7452。如果将公差设置为0,那么跟随误差监控功能关闭。
图1 跟随误差监控
由此可见,在定位过程中,位置设定值曲线增加过快、或者位置实际值曲线增加太慢都会造成跟随误差越来越大,最终报故障F7452,实际运行曲线如图2所示。
图2 优化前曲线
此时首先可以做的工作是,在变频器中速度、电流、转矩均在限幅以下的条件下,尽量降低EPOS定位控制器的设定特性,进而减小设定值曲线和实际值曲线的偏差。具体做法如下:
减小轴线速度上限p2571,使得电机转速在额定转速以下。
减小轴加/减速度,p2572/p2573,使得电机电流和转矩在相应限幅值以下。
增加制动电阻,提高变频器的制动能力等
降低曲线特性后,实际运行曲线如图3所示。
图3 优化后曲线
降低了轴的特性以后,有效的减小了轴在定位过程中的跟随误差,再次执行相对定位时,变频器没有再报故障F7452。
除此之外,为了减小跟随误差,还可以采取以下措施:
设置位置环预控(p2534),减小轴启动时的跟随误差;
调整位置环比例,增加位置实际值跟随特性;
检查位置环编码器值是否出现突变(如激光测距被遮挡),编码器损坏,编码器位置值反向(p410取反);
检查电机是否堵转,检查机械设备。
默认的公差值过小,根据实际情况放大公差值(p2546);
F7450/F7451故障
轴在运行过程中有效的减小了跟随误差后,可以完成各种相对、绝对定位任务,但是在到达目标位置、或者到达目标位置附近时,变频器经常会报故障F7450/F7451,这又是为什么呢?
还是先看一下故障原因,F7450为位置环静态窗口监控故障,F7451为位置环定位窗口监控故障。在定位期间一旦位置设定值不再改变,变频器开始监控位置实际值,如果轴在静态监控时间p2543的时间内还没有进入目标位置的±p2542范围内(即静态窗口),变频器便输出故障F07450。
同理,如果轴在定位监控时间p2545的时间内还没有进入目标位置的±p2544范围内(即定位窗口),变频器便输出故障F07451;一旦位置实际值到达定位窗口的范围内,变频器便输出位置到达信号。这里面规定,静态窗口需大于定位窗口,静态监控时间需小于定位监控时间。
图4 静态监控和定位监控
由此可见,F7450/F7451故障同样是由位置实际值曲线与位置设定值曲线跟随不好造成的。那么首先要做的还是减小跟随误差,方法与F7452故障处理方法相同,这里就不再赘述。
当然,也可以选择放大静态窗口和定位窗口,但是需要注意的是定位窗口的大小需要根据定位精度来设置,不能盲目的改大。
除了位置设定值和位置实际值的差值以外,F7450/F7451故障的原因还有一个是监控时间,可以适当增加静态监控时间和定位监控时间,即允许轴以稍长的时间完成定位任务,避免出现故障F7450/F7451。
另外,在变频器使能后,但轴未运行时(即没有定位任务时),如果轴移动,变频器也会报故障F7450。
由于在处理故障F7452时已经有效地降低了跟随误差,所以,在本案例中只是增加了静态监控时间和定位监控时间,最终变频器没有再报F7450/F745故障。
最终,下优化后的曲线如下图所示。
图5 最终实际曲线
总结
无论是什么故障,在处理时我们需要做的就是了解变频器故障的原理、了解设备的性能,根据现场实际情况对变频器参数做出相应的修改,对设备进行相应的调整。这样在使用G120变频器EPOS功能时,遇到的种种问题都会有理可循、有据可查。
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