转差调速:电机转速n1保持额定转速不变,负载转速n2由调速器决定
P2 / P1 = n2 /n1 = i
Pʌ/P1=(n1-n2)/n1 = nʌ / nN
即:转差功率占比电机输出功率等于转差率(调速范围百分比)
如果将转差功率利用,则 节电率 = 转差率(调速范围百分比)
转差调速转差发热能量损耗巨大,普遍存在,触目惊心!
例一:电机功率1000kW,调速比i=80%
转差发热客观存在,触目惊心!
例二:新余钢铁2000kW风机使用涡流联轴器
左图:涡流永磁转差缓冲发热严重,前后有4台风机散热。
不计散热风机,理论计算,每年转差热损耗72万度电,年损耗电费43.2万元。
新余钢铁2000kW风机缓冲使用涡流永磁联轴器,现场转差超5%,按实际使用功率90%计,转差损耗
功率=2000*90%*5%=90kW;
按年工作8000小时,电费0.6元/度计算,年耗电费=90*8000*0.6=432000(元)
节能原理
1)降负载转矩降电机电流,与液偶调速相当;
2)转差发电再利用。
由永磁转子、绕组转子以及控制系统组成的非接触永磁传动技术。通过控制绕组中感应电流的大小,实现调速、离合及软起的功能,并将转差功率转变成电能引出反馈再利用,彻底解决了其他转差类调速设备的温升问题,高效节能。
优点:
1、效率高:相对传统异步电机与变频器组合调速效率提高8%~15%;2、抗晃电功能,跳电(电气)不跳机保运行;3、离合器功能;4、空载启动;5、重载软起;6、调速精度高;7、全调速范围。
缺点:
普及率不高,价格较高,需安装空
绕组永磁(及一体机)效率远高于其它调速系统
绕组永磁调速与转差调速(包括液偶、涡流永磁调速)的节电比较
宝钢炼铁厂780KW循环风机改造项目,运行稳定,设备各项运行数据正常,节电率达30%。
福建三明钢铁有限公司400kW水泵改造项目
三明钢铁改造现场图
包钢薄板厂改造现场图
应用场所:包钢薄板厂精炼车间东西各装备一台同样2500kW除尘风机,东精炼除尘风机已改造为变频调速,西精炼除尘风机2020年8月完成绕组永磁调速改造。
现场改造实施内容:原液力耦合调速改绕组永磁调速,同时与东精炼同工况变频调速节能对比。
部级节能诊断服务机构
建有江苏省永磁起重与永磁传动工程技术研究中心,拥有传动行业唯一2500kW全负载模拟试验台。
公司已获得授权专利122件(其中:国内发明专利34件,美、日、欧、澳、加等国外发明专利14件),注册商标6件,软件注册1件,参与国家标准制定4件;无知识产权纠纷;并荣获中国专利奖1件。
荣获G20国际“双十佳”(工业实践领域,中国仅3项技术入选,电机节能领域唯一入选技术);
列入节能三部委目录(仅此一项):国家发改委《国家重点节能低碳技术推广目录》、国家工信部《国家工业节能技术装备推荐目录》和国家生态环境部《国家重点推广的低碳技术目录》;
列入国家节能中心首批《重点节能技术应用典型案例》(全国共15项技术入选);
荣获WWF气候创行者获奖项目(全国仅6项技术入选);
部级鉴定:“国际领先水平”,全国政协委员、中国工业节能和清洁生产协会会长王小康主持;国务院参事、科技部副部长刘燕华,工信部节能司司长高云虎等领导全程参加;中国工程院院士顾国彪领衔的技术鉴定委员会全体通过;
被认定为江苏省首台(套)重大装备产品;
全国工业领域电力需求侧管理典型参考产品。