继电保护的案例集合

文摘   2024-11-01 00:00   吉林  

案例1某110kV变电站,运行人员在修改主变保护定值时,主变零序过压保护误动作全切主变三侧开关。 

分析:运行人员在监控系统后台上进行定值修改过程中未认真履行监护制度,误将零序过压定值修改为0V。

案例2某35kV变电站,在保护年检预试完毕后恢复送电过程中,因监控系统故障改为在高压室开关柜上就地操作,主变后备保护动作全站失压。 

分析:10kV线路上有地线未拆除,带地线合闸事故。当开关柜上“运行/检修”切换开关切至检修位置时,保护在二次回路被断开,线路故障虽然保护正确动作,却无法出口跳闸,致使主变后备保护越级跳闸。 

案例3某35kV变电站,10kV馈线三相短路故障,馈线保护动作,断路器拒动,主变低后备动作出口,10kV一段母线失压。 

分析:断路器低压分闸不合格。规程要求,断路器最低分合闸电压应为 30%-65%直流电压。

案例4某110kV变电站,10kV电容器故障跳闸后,运行人员在处理过程中造成10kV母线三相短路故障,10kV总路断路器拒动,主变低后备、高后备保护均动作出口,110kV二母、35kV二母、10kV二母失压。 

分析:违章操作,断路器低压分闸不合格。

案例5某110kV变电站,先后几次发生10kV馈线故障,馈线保护拒动,主变低后备动作出口,10kV一段母线失压。 

分析:CT饱和导致保护拒动。同样的故障现象发生在另一35kV变电站中,经查,系运行人员误将保护定值区号(组别)改变,导致保护当前运行定值混乱所致。 

案例6某110kV变电站,10kV馈线三相短路故障,CT爆炸并引起10kV母线短路,主变低后备动作出口,10kV一段母线失压。 

分析:CT变比选用不当(30/5),CT饱和导致保护拒动并引起CT爆炸。

案例7某110kV内桥变电站,在主变年检预试完毕恢复送电空载合闸过程中,110kV线路LFP941A保护动作跳闸,保护液晶显示故障报告“CF”。 

分析:主变空载合闸励磁涌流令线路保护误动作。退出线路保护后再恢复送主变,一切正常。 

案例8某110kV终端变电站,采用110kV进线备自投方式,在主供电源失电备自投动作过程中,备自投联跳主供线路,却未能合备用线路,造成全站失压。

分析:开关合后/合位开入接点用错,致使主供线路跳闸后因位置返回造成备自投放电闭锁。 

同样的现象发生于另一变电站中时,经检查发现备自投在跳开关后200ms内若开关TWJ发生,则合备用线路出口,否则程序返回。实际该断路器辅助接点不可靠造成位置接点在200ms之后发生,调整辅助接点后传动正常。并建议厂家进行了程序修改。

案例9某110kV变电站,10kV采用分段备自投方式,在带开关传动过程中,备自投联跳进线,却未能合分段开关。 

分析:备自投跳闸出口接点误接于断路器操作箱的手跳回路,应接于断路器操作箱的保护跳回路。 

案例10某10kV开关站,采用分段备自投方式,在带开关传动过程中,备自投联跳进线,合分段信号发出,分段开关无法成功合闸。 

分析:合闸保持继电器HBJ动作电流与断路器合闸参数不匹配。 

案例11某110kV变电站,110kV采用分段备自投方式,继保人员在完成备自投年检后恢复安全措施过程中,造成全站失压。 

分析:工作人员在恢复备自投跳主供线路的线时,与相邻的正电端子相靠,造成误跳闸。反措要求,跳合闸端子与正电源之间至少应相隔一个端子。 

案例12在某110kV电网中一条110kV线路因故障正确跳闸后,引起另一220kV变电站的一条110kV线路过负荷,LFP942A线路保护误动作出口,造成两个110kV变电站全站失压。 

分析:调度下达整定值有误,未考虑LFP942A保护采用相电流差方式。 

案例13:某110kV变电站,10kV分段开关爆炸,二次回路短路,直流电源降低,主变保护无法出口,上一级110kV线路保护跳闸,本站110kV进线备自投动作,合闸于故障后本站主变低后备保护动作跳开10kV总路开关。 

分析:二次回路出问题,直流空气开关上下级参数不配合,造成事故扩大。 

案例14某35kV变电站采用常规保护装置,在电源线路过负荷时保护误动作跳闸,全站失压。 

分析: C相CT极性接反,造成两相三继电器接线方式中的N相为差电流,电流值增大√3倍。这是因二次回路出问题造成事故的典型案例。 

规程要求,二次回路作改动后,应该进行整组试验和带负荷测试。

案例15某110kV变电站,继电保护人员在进行10kV常规式低周继电器年检过程中,低周保护误动作出口跳闸,近一段母线失压。 

分析:未做好充分可靠的安全措施,造成低周小母线带电,令保护误出口。 

案例16某110kV变电站,下雨过程中主变瓦斯保护误动作,全切主变。 

分析:瓦斯继电器防雨罩在年检后未盖好,导致下雨时进水,瓦斯回路绝缘击穿,保护误动作出口。 

案例17某110kV变电站,继电保护人员在运行的主变保护屏上完善远动遥信回路时,主变保护三侧跳闸,无任何信号掉牌。 

分析:未做好充分可靠的安全措施,造成信号正电与差动回路信号继电器线圈尾端相搭接,主变三侧全切。 

案例18某110kV变电站,在母联断路器改造后,110kV线路上发生接地故障,常规式母差保护误动作跳闸,一段母线失压。 

分析:母联开关CT误接线,导致母线区外故障时母差误动。 

案例19某220kV变电站,继电保护人员在进行220kV线路保护年检前做安全措施过程中,误将失灵保护启动回路接通,失灵保护动作跳闸, 220kV一母失压。 

分析:继电保护人员量测万用表方法失误,造成误接通失灵保护启动回路。

反措要求母差保护出口应受复合电压闭锁,现场未严格贯彻反措要求。 

案例20某220kV变电站,220kV线路上发生接地故障,线路保护拒动,反方向线路保护误动作跳闸。 

分析:因PT二次多点接地造成微机保护电压测量值与PT安装处电压不符,保护方向判别出错。

案例21某220kV变电站,在220kV相邻线路上发生C相接地故障时,本线路高频闭锁零序保护误动作跳闸。 

分析:经检查发现,对侧高频阻波器特性变差,该线路高频收发讯机在进行正常的高频通道试验检查时,接收电平仅为9dB。在相邻线路对侧发生单相接地时,高频通道衰耗增大,收发讯机收信输出SX发生间断,致使高频闭锁零序保护误动作。 

案例22某220kV变电站,220kV二母发生母线接地故障,220kV母差保护动作跳闸,母联开关B相拒动,母联失灵保护动作出口跳开220kV一母,与该站相连的220kV线路对侧保护均动作跳闸,本站全站失压。 

分析:因二次回路出问题造成事故扩大的典型案例。 

案例23某220kV变电站,继保人员会同运行人员带地刀合刀闸,220kV母差保护动作跳闸,220kV一母失压。 

分析:这是继保人员系统观念不强,为处理二次局部问题而引发系统故障的典型案例。 

案例24某220kV变电站,继保人员在线路保护年检中未做好安措条件下工作引起220kV二段母线PT断线,未作处理继续工作,导致失灵保护动作跳闸,220kV一母失压。 

分析:继保人员安全意识淡薄,系统慨念不强,负责人乱指挥而引发系统故障的典型案例。

安规要求,工作过程中系统发生异常时,要立即停止工作,保持原状,待查明故障原因确与自身工作无关时方可继续工作。

案例25某220kV变电站,主变检修人员在检修主变时,正在代路运行中的220kV旁路开关误跳闸。

分析:主变非电量保护跳旁路开关回路未经压板控制。 


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