250吨重、20米高的电抗器如何检修更换?跟着电网员工看操作!

企业   2024-11-06 20:43   河北  

“风冷调试正常,二次信号传动无误,各阀门位置正确!”11月2日,在邢台1000千伏特高压变电站,检修人员对新更换的1000千伏台泉Ⅰ线A相高压电抗器开展了最后的检查。这是国网河北超高压公司首次采用整装搬运工法更换高压电抗器。

邢台1000千伏特高压变电站作为华北特高压交流环网的重要枢纽站,承担着“西电东送”“南北互供”的重任,将来自陕北、晋中的电力源源不断地输送至河北、山东,在保障大电网安全、支撑电力保供方面发挥重要作用。

本次台泉Ⅰ线A相高压电抗器更换工作自10月21日开始,于11月2日结束,是河北电网今年秋检期间设备隐患治理的重点工作,完成后大幅提升了设备健康运行水平,为电网迎峰度冬打下良好基础。

为了缩短检修工期,该公司提前组织技术骨干深入现场勘察作业环境,反复研究设备拆除、安装、移运等关键工序,并开展多次可行性分析以及推演,最后决定使用站内备用相高压电抗器替换旧高压电抗器,采用整装搬运的新工法来提高作业效率。

超高压公司作业人员高抗整装更换前,先行拆除高压套管上的均压环。李宁远

采用整装搬运,备用相高压电抗器本体不需要排油。检修人员在拆除油枕、散热器后,将高压电抗器本体整体搬运至原A相高压电抗器位置,省去了大排油、套管拆装及本体就位后抽真空、注油、热油循环等工序,使工期由24天缩减至12天。


整装搬运的优势显而易见,但也给本次检修作业带来了挑战。由于不排油、不拆除套管,搬运重量由常规的170吨重增至250吨,高度由常规的9米增至20米,搬运难度和风险增加。

重量增加,地面能否承受得住?高度增加,搬运中会不会损伤套管?如何将整装设备安全地放到指定位置,成为检修人员面对的一大难题。


超高压公司在开工前组织多方技术人员提前核实设备重量、结构等技术参数,对地面进行载荷能力试验,以确保符合作业要求。针对高度增高后高压套管顶部晃动幅度较大的问题,作业人员分别在本体、高压套管升高座、高压套管顶部加装可以实时监测冲击加速度的三维冲撞记录仪,并在本体4个竖立面加装倾角实时检测仪,确保整装搬运过程中冲击加速度和倾角符合技术要求。


高压电抗器更换现场,作业人员正在吊装钢轨,为设备整装移动做准备。齐梦倩丨摄


“倾角1.5度,左侧停止抬升,垫好专用枕木。”一切准备就绪后,作业人员开始搬运的“重头戏”。现场安全监护人根据倾角幅值变化,提示作业人员调整设备抬升幅度。搬运过程中,作业人员在事先规划好的路径上按照钢轨、箱梁、钢板的顺序依次铺好,使用4个200吨液压千斤顶将设备抬起,每次单边仅抬起3至5厘米,使用水平液压顶推滑移法,推动设备小幅移动。

“这个三维冲撞记录仪还具备提醒功能,一旦超过设定值就会告警,提醒作业人员及时检查钢轨布置及推移情况。”本次检修工作负责人刘洋介绍,使用具有实时监测功能的三维冲撞记录仪,为整装搬运提供了安全保障。


在高压电抗器更换现场,超高压公司作业人员认真核对安全措施落实情况。李宁远丨摄


为了加强现场安全管控,作业人员还应用无人机对停电间隔内绝缘子闭锁销、母线滑动金具进行了隐患排查。在大型作业车辆管控方面,检修人员应用北斗预警装置进行辅助管控,确保车辆与带电设备时刻保持安全距离。


200余吨的设备移换位置、多辆大型机械车交叉作业、每天30余人分工协作……在这样一个大型检修现场,作业人员通过技术创新、工艺创新和管理创新把控每一个细节,更好地守护秋检现场。



供稿丨超高压公司 李宁远 齐梦倩

视频编辑丨杜秉琪 责编丨刘岩  审校丨李仁庆

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