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(重庆长征重工有限责任公司)
关键词:浇注位置;顺序凝固;工艺出品率;浇注数量;夹砂;气孔
应用于大型推土机某型壳体铸钢件,是该推土机关键受力部件,用于连接前方机架与后方裂土器,承受冲击载荷和扭力。该部件开发难度主要是铸件截面尺寸变化大,补缩困难;样件射线探伤要求II/III 级,内部质量要求高;大面积薄壁区域变形倾向大。该型壳体铸钢件在试制过程中,暴露出浇注每炉浇注数量少(1 件/每炉),射线探伤有夹砂、气孔缺陷等问题;通过调整铸件浇注位置,解决这些问题,并大幅降低产品的制造成本。
铸件整体射线检查(样件阶段),整体达到ASTM E446 中的气孔缺陷II 级,其余缺陷III 级要求。铸件整体荧光磁粉探伤。铸件超声波探伤达到GB7233-2009 I 级标准。
产品整体经三坐标扫描检测毛坯尺寸(样件阶段),整体符合图纸尺寸要求。
原铸造工艺采用C形焊接坡口朝上的浇注位置,浇注系统的钢水从底箱的补贴位置进入。采用开放式浇注系统,直浇道、横浇道采用Φ80mm陶瓷浇管,内浇道为Φ80mm的变径浇口砖,F直:F横:F内=1:2:4.45。盖箱面设置随形砂冒口,孤立热节设置边冒口补缩,其余底箱、内腔设置相应冒口及冷铁,浇注重量5100kg,工艺出品率41.0%。
试制阶段,暴露出一些质量问题:
(1)每包钢水只能浇注一件产品(钢水重量7500kg/包,浇注重量5100kg),生产成本高;
(2)钢水充型过程有“瀑布”,不平稳,产品经第三方射线探伤检查,发现有超过标准的夹砂、气孔缺陷;
(3)产品浇注重量重,造成浇注时间长达110s,高温钢水长时间烘烤型砂,内腔粘砂严重、打磨多。
优化后的铸造工艺采用C形焊接坡口朝下的铸件浇注位置,纯底注式浇注系统,直浇道、横浇道采用Φ80mm陶瓷浇管,内浇道为Φ70mm的变径浇口砖,4个内浇道分布在铸件底面,F直:F横:F内=1:2:3.38,为开放式浇注系统。纯底注式浇注系统避免了钢水充型时瀑布现象,钢水充型平稳,型腔内的浮砂、杂物能顺利上浮到铸件顶部的冒口中。冒口、补贴也做了相应优化,全部采用发热保温冒口,优化补贴形状,增加冒口补缩效果,降低产品浇注重至3400kg,工艺出品率61.5%;大面积薄壁区域设置反变形尺寸,产品毛坯尺寸符合图纸尺寸要求。
(1)采用优化后铸造工艺生产的某型壳体,浇注重量由5100kg降低到3400kg,每包钢水浇注两件产品,大幅降低生产成本。
(2)钢水从C形焊接坡口位置进入型腔,充型过程平稳,没有卷气现象,浮砂、杂物能顺利上浮到铸件顶部的冒口中。
(3)凝固过程中,冒口位置最后凝固,产品本体没有明显的缩孔、缩松缺陷,产品经过第三方射线探伤检查合格。
(4)浇注时间由110s降低到65s,内腔粘砂情况得到根本改善,铸件表面一致性好。
(1)确定浇注位置过程中,铸件厚大的平面/凸台尽量放在盖箱面,利于实现铸件的顺序凝固顺序,便于设置冒口补缩。
(2)对于壳体类铸钢件,浇注系统尽量采用完全开放的纯底注式浇注系统,大幅减少随机类气孔夹砂缺陷,利于提高铸件的内部质量。
(3)采用发热保温冒口有利于提高冒口补缩效率,降低产品浇注重量,提高生产效益。
(4)对于壳体类铸钢件中大量孤立热节区域(各种凸台),设置边冒口可有效解决孤立热节区域的难补缩问题。