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一、工程背景
某桥梁引桥承台位于浅滩区,此区域土层基本为淤泥,其自稳性、地基承载力较差,且受潮汐影响,承台施工处于干湿交替状态,承台底位于海(河)床之下,给开挖及围堰施工带来较大难度,若采用常规钢板桩围堰施工则淤泥层较厚,钢板桩投入较大,工期较长。而采用浅埋套箱施工不但经济且工期也大大缩短。承台成品照片,封底和部分承台陷入淤泥层
二、方案比选
1)采用钢板桩围堰与无底套箱有底做法进行经济性对比,结果如下:
无底套箱有底做法,底板可在后场先行预制,拉运至现场直接吊装,因此整个工期同常规有底承台施工,约为20天。由于钢板桩围堰施工周期要远远长于无底套箱施工,因此施工过程中必将产生更多的电费、机械配合费、人工等等。全桥64个承台涉及到滩涂淤泥地质的施工,通过上述分析,直接成本节约费用为:18.05*64=1155.2万元,还不包括节约的工期和其他费用,经济效益极为明显。1)采用钢板与型钢焊接成5m长、6m高挡泥板,焊接在套箱外侧四周,运用套箱的自重和刚度插入淤泥,保证入土4m以上,隔绝淤泥流入套箱内。2)预制20cm厚C20钢筋混凝土板,作为套箱底板,采用“侧包底”的方式进行施工。3)混凝土板与套箱、钢护筒之间的空隙,要用沙袋堵牢。并与护筒通过钢筋焊接牢固,保证底板具备一定的抗隆起性能。4)在预制底板上设置卸压孔,在套箱侧壁设置连通孔,尽量保证套箱内外压差一致。低桩承台套箱施工照片
5)套箱采用直径28的钢筋进行对拉,保证套箱与封底砼的粘结作用,有效防止套箱掉落或倾斜。6)对清淤难度大的墩封底采用钢筋砼结构,减少清淤厚度,并在护筒上焊接锚固筋或型钢,形成骨架网片,增加封底与护筒的握裹力。1)工艺简单,可按照常规套箱施工工艺进行施工,节省了大量投入。2)通过一系列隔绝淤泥和增强握裹力的措施,保证了封底的质量和施工安全。3)施工快速,一个承台施工周期为20天,远小于钢板桩的60天。4)工艺可根据淤泥深度进行优化,从而进一步控制成本。注:文中部分文字图片素材来源于网络编辑整理,版权归原作者所有,侵删!点个“在看”,我们一起共同学习。
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