焦化部周明身材魁梧,脊背挺直,眼神坚韧深邃,说话掷地有声,做起事来雷厉风行。2008年入职至今,他十六年如一日,兢兢业业,履职尽责,一直从事着设备管理工作,从一名煤焦作业区工程师,逐渐成长为一名出色的点检区域作业长。周明先后荣获京唐公司先进职工、京唐公司优秀共产党员、首钢劳模等称号;发表专业技术论文5篇,获得国家技术专利30项,曾获首钢科学技术二等奖3项、河北省冶金技术三等奖2项;取得河北省高级工程师、国家一级建造师资格。
每次去现场,周明都会带着自己制作的大号听音棒,来“聆听”设备的“心声”。一次脱硫脱硝湿法引风机定修,在空载试车过程中,周明带着自己的听音棒爬上设备,听到轴承有细微的异音,同行的维检人员诊断后却没有发现问题。脱硫脱硝是焦化重要的环保区域,而脱硫引风机更是焦化部的核心设备,风机风量57万立方米/时,这个设备如出现故障,整个炼焦就会停产,也就意味着焦化部停产。
“这么重要的设备可容不得半点马虎,咱们还得再仔细一点。”周明拍着点检人员的肩膀说。经过再次确认,周明果断决定打开轴承座,复查轴承。解体后,在对轴承进行细致检查时,发现轴承存在缺陷,他们随即进行了更换。再次试机,异音消失了,周明的坚持使定修任务圆满完成。维检人员纷纷竖起了大拇指:“这哥们有两下子。”
出焦除尘是炼焦焦侧的除尘设备,也是环保严控的分表计电设备,一旦出现故障就需要停止出焦。有一天,CD炉出焦除尘调速液力偶合器输入端振动有些许波动,点检人员拿不定主意,专业技术人员用频谱分析仪进行了诊断,但由于设备结构复杂,先进的仪器也失灵了,无法判断哪个部件出现了问题。一筹莫展时,大家不约而同地想到了周明。周明赶到现场,拿着听音棒围着设备转了几圈,前听听、后看看,胸有成竹地说:“准备备件吧,联系生产人员打停机申请。”检查后,正如周明预料的那样,液偶内轴承体出现了锈蚀损坏。
在周明的带领下,炼焦作业区消除了很多重大的设备和生产隐患,为公司焦炭产量完成打下了坚实的基础;炼焦区域点检员也开展了大比武,苦练基本功,点检员的设备故障诊断处理能力飞速提升。
周明善于改善、勇于创新,每次发现了设备缺陷,他就像发现了“猎物”一样兴奋,竭尽全力为生产排忧解难。
焦炉炉顶装煤车装完煤后,炉盖一直采用人工手动浇浆,不仅费时费力,而且浇浆不均匀,存在装煤口冒烟的隐患。周明暗下决心要把这块“硬骨头”啃下来。
周明顶着炉顶的高温,穿梭在几台装煤车之间,仔细观察原有设备缺陷、现场空间和设备结构。他用米尺测量各位置的空间和尺寸,并用本子详细记录下来,再结合原有图纸,利用CAD软件设计浇浆系统图纸,反复与现场验证完善,终于设计出了一套全新的自动浇浆系统。
然而,系统投用不久,很快就出现了一个难题,浇浆管路经常出现堵塞,需要停车拆除管路实施清理。周明意识到,完美的改善不能解决了一个问题,又衍生出别的问题。在经过深思熟虑后,他马上着手对系统再次优化。他组织人员在浇浆的管路上增加了两个气动阀,在装煤车接完煤后立即对管路实施一次吹扫,这个方案彻底解决了管路易堵的问题。
改善完成后,周明不但成功申请了一项发明专利,而且接受了京唐电视台的采访,上了京唐新闻,成了“远近闻名”的改善创新能手。
随着点检队伍的壮大,很多“新人”都缺乏理论基础和实践经验,周明看在眼里、急在心里。那段时间,他显得格外忙碌。在完成日常工作之余,周明经常加班熬夜查阅标准、资料和图纸,结合日常的检修和故障,总结形成了一系列标准、规范、文件等技术资料,编制计划给区域点检员进行培训,不断提升整个点检区域的技术管理水平,为企业蹲苗育才。
周明经常叮嘱大家,“作为一名合格的点检,要沉下心、扑下身,在现场扎下根。”周明一边奔波在一线,一边勤耕不辍、挑灯夜战,接连总结形成了滚动轴承失效形式及故障排除案例,干法脱硫引风机润滑油站关键技术参数指标及控制要点;起草并编制了炼焦区域设备维修使用规程、焦炉四大机车维修技术标准、焦炉液压交换机典型故障排除方法等专业性技术文件,为点检送来了第一手宝贵的专业知识。
近期,周明又把目光聚焦在了库房管理这一领域。为了更有效地控制库存,弄清自己的“家底”,周明带领点检团队对库房进行了全面而细致的盘点与整理。他们把各个库房串在一起,分门别类摆放备件材料,并建卡立档,确保每项物资都能被准确追踪,实现随用随取、即时核销。这一番举措,不仅为每一名点检人员提供了清晰明了的物资账目,极大地减轻了他们在备件梳理上的负担,同时也有效避免了众多备件材料长期闲置的情况。
周明就是大家的领头羊,他一直秉承着“没有最好,只有更好”的学习心态,以创新驱动、改善争先的工作理念,不断在设备管理的道路上披荆斩棘、阔步前行。
文字编辑:李洪光 刘仁娟
校对:苗亚光
审核:张磊 杨景
出品:首钢京唐融媒体