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截至10月底
1—10月,球团矿使用量同比提高0.3个百分点,炉渣二氧化钛同比提高0.26%,烧结系统全面停用进口矿。其中,新3号高炉围绕“补齐短板,降低高炉生产成本”开展指标优化攻关,成效显著。通过探索应用高炉上下部调剂新技术,下部调剂通过“缩小进风面积、增加风口长度及调整风口角度”,增强炉缸活跃性。上部调剂保持适宜的“两道气流”,保证送风的稳定性。调整控制适宜的热制度,确保了炉渣性能的提高和其他技术经济指标的稳定。1—10月,新3号高炉物耗成本同比下降152.93元/t。
西昌钢钒高炉生产保持高昂态势,围绕“高钒钛矿比例、高球团矿配比、高富氧量大喷煤”三个核心,狠抓铁前工序原燃料保供,牢固树立红线意识和以高炉为中心的生产理念,以焦炭热强度、球团矿抗压强度、烧结矿转鼓强度三大强度为重点监控指标,确保高炉“吃饱吃好”。立足高炉“以风为纲”操作理念,采取高风量、高富氧量、高炉顶压力操作模式,保持炉缸活跃,实现炉内气流分布均衡稳定。坚持高比例球团矿配合适宜布料角度、宽平台装料制度,确保炉内煤气流合理分布及料柱框架稳固,使煤气利用率同比提升0.3%以上。苦练内功,抓好高炉冶炼全流程过程控制,重点改善炉温合格率、炉渣碱度合格率、生铁硫含量合格率、铁罐装入量合格率等。